芬顿氧化-铁碳微电解在合成革废水处理中的应用
2020-09-06刘奕清李巧红福州东成环保技术有限公司
文_刘奕清 李巧红 福州东成环保技术有限公司
合成革生产过程中产生大量废水,主要来源于浸槽、凝固槽、水洗槽等的工艺废水,废气喷淋、设备、容器及地面清洗水,生活废水等。废水中含有大量N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等有机物。DMF进入水体导致COD和氮含量增加,使水质迅速恶化;且可通过呼吸、皮肤接触等暴露途径危害人体健康,长期暴露会损伤肝脏和阻碍造血机能。此类废水毒性大、难降解,对水体、土壤、动植物生长均产生危害,若处理不当,将严重污染环境,影响人类生活。合成革废水传统处理工艺主要为预处理+生化处理+深度物化处理,预处理工艺有气浮、吸附、蒸馏、萃取等,生化处理工艺有:厌氧+好氧等,深度处理工艺有絮凝沉淀、气浮、过滤等。由于DMF水溶性强,废水的生化因子在0.065左右,很难被生物直接降解,传统工艺废水未经预处理直接进入系统,对DMF的处理效果不佳,出水水质不稳定。改用芬顿+微电解预处理技术后,可有效降低废水中DMF的浓度,降低其毒性的同时提高了废水的可生化性,便于后续生化处理。该技术应用于福建省某合成革企业废水处理中效果良好,出水水质稳定达标。
1 废水来源及水质
福建省某合成革企业位于福建省漳平市,项目废水主要来源于生产废水及生活废水。生产废水主要包括:①DMF精馏回收塔塔顶水及洗塔废水,来源于项目PU及超纤合成革湿法含浸工序及废气处理喷淋塔(含DMF20%~30%,经精馏塔后98%以上DMF被回收重新利用),水量约1000m3/d,主要含有DMF、二甲胺等有机物;②地面及设备冲洗废水,水量约30m3/d,主要含有SS、COD等污染物;③超纤厂区甲苯回收废水,水量约800m3/d,主要含有甲苯;④树脂厂区工艺酯化废水,水量约20m3/d。生活废水水量约130m3/d。项目进出水水质见表1。
表1 项目进出水水质
2 工程设计
项目废水处理工艺流程如图1所示,设计水量2000m3/d。
图1 废水处理总工艺流程图
项目废水处理工艺流程说明:按废水产生环节对废水进行分别收集,塔顶水、洗塔水、甲苯回收废水、生活污水等分别预处理,含DMF废水经芬顿氧化-铁碳微电解预处理,含甲苯废水经气浮-铁碳微电解预处理,以提高DMF、甲苯的降解效率,提高废水的可生化性。之后废水进入缺氧-厌氧-好氧生化处理系统,去除废水中的COD、氨氮等。
3 处理效果分析
3.1 芬顿氧化-铁碳微电解预处理效果分析
芬顿-微电解处理前后进出口废水水质见表2。芬顿-微电解系统对废水中COD、DMF具有较好的处理效果,处理效率超过50%。通过氧化-电解作用,可将废水中的难降解的DMF降解为小分子化合物,生产容易生物降解的有机物(BOD)及氨氮,从而导致废水中氨氮含量增加。
表2 芬顿-微电解处理前后进出口废水水质(mg·L-1)
虽然对有机物的去除率不高,但如图2所示,废水的生化因子提高,可生化性增强,这可提高后续生化处理系统对合成革DMF废水的处理效率。
图2 芬顿-微电解处理前后废水生化因子
3.2 总处理效果分析
项目废水经芬顿-微电解处理后,降低了COD、DMF污染物的浓度,且废水生化因子大大提高,促进了生化处理系统对废水的处理效率。项目废水排放水质情况见表3。排放废水均可稳定达标,对COD、DMF的处理效率可分别达到98.6%、99.9%。
表3 项目废水排放水水质(mg·L-1)
4 结论
合成革DMF废水主要来源于项目DMF精馏回收、设备冲洗等工序,有机污染物浓度高,COD高达1866mg/L,DMF249mg/L。
利用芬顿氧化-铁碳微电解作为预处理技术可有效氧化DMF等毒性物质,对DMF和COD的去除效率超过50%;有利于改善废水可生化性,生化因子由0.22提高至0.33。
预处理后组合传统生化处理技术可有效处理合成革综合废水,出水水质能稳定达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)排放限值。