吉宁矿2#煤层瓦斯抽采最佳孔口负压研究
2020-08-13蒋璋,侯俊
蒋 璋,侯 俊
(山西焦煤集团有限责任公司,山西 太原 030024)
瓦斯抽采已成为煤矿治理瓦斯的根本手段,而瓦斯抽采的效果直接影响瓦斯治理的效果。影响瓦斯抽采效果的内在和外在因素有很多,内在因素有煤层瓦斯含量、煤层透气性、瓦斯解吸速度,外在因素有地质构造、封孔质量、煤层水分、抽采负压等。马金魁[1]研究表明:负压为影响钻孔瓦斯抽采效果的主要因素,直接影响着瓦斯抽采量和抽采浓度;钻孔瓦斯抽采纯量、抽采浓度与抽采负压呈现明显的二次函数关系。程远平等[2]提出了随抽采时间的增加,负压的作用逐渐减弱,降低抽采负压能够有效提高抽采瓦斯浓度。
在抽采负压对瓦斯抽采效果影响关系方面学者们进行了大量研究[3-5],但大都仅对抽采负压提出了一个比较宽泛的指导区间,而没有给定特定条件下具体的抽采负压。为了确定吉宁矿2#煤单一厚煤层钻孔的最佳孔口负压,开展了抽采负压与瓦斯抽采效果的试验研究。鉴于抽采时间对钻孔抽采效果具有一定的影响,选择刚施工不久的新钻孔,通过试验对比分析确定钻孔孔口最佳抽采负压,为吉宁矿瓦斯的高效经济抽采提供参考。
1 矿井概况
吉宁矿井田面积17.684 3 km2,生产能力300万t/a,批准开采2#、10#煤层;矿井绝对瓦斯涌出量82.5 m3/min,相对瓦斯涌出量14.45 m3/t. 矿井采用中央并列式通风方式,矿井总风量9 816 m3/min;地面高、低负压瓦斯抽采泵站共安装有4台2BEC80-1BG3型水环式真空泵,配套电机900 kW,额定抽气量700 m3/min,各一用一备,矿井现瓦斯抽采纯量为40 m3/min.
矿井目前开采2#煤层,位于山西组中下部,属全区稳定可采厚煤层,煤层厚度5.42~7.20 m,平均厚度6.22 m. 2#煤煤尘有爆炸性危险,自燃倾向性等级为Ⅱ类。根据中国矿业大学矿山开采与安全教育部重点实验室2011年5月编制的《山西华晋吉宁煤业有限责任公司矿井2#煤层瓦斯参数及煤层透气性系数测定研究报告》显示,原始瓦斯压力0.42 MPa,原始瓦斯含量6~11.65 m3/t;透气性系数为0.023 008~0.085 813 m2/MPa2·d,钻孔瓦斯流量衰减系数为0.059 d-1,属较难抽放煤层。
2 试验数据采集与分析
2.1 试验方案确定
为了尽量排除其他干扰因素对试验的影响,最大限度地保证试验的成功率和准确性,经考察和筛选,选取吉宁矿2#煤二盘区集中回风大巷本煤层预抽钻孔作为试验研究对象。该区域地质构造简单,受采掘生产影响小;煤层厚度稳定,本煤层钻孔成孔质量好且抽采时间短;抽采系统负压可调节性强。该次试验相关要求如下:
1) 选择煤层完整,受采掘生产影响小的111#、113#、120#三个本煤层预抽钻孔为试验对象进行数据采集。
2) 所选抽采地点钻孔为近期抽采钻孔(抽采时间不超过1个月),封孔质量及管路连接良好,单孔观测装置齐全(能观测负压、浓度、节流),3个钻孔在一个负压状态下要连续采集一组数据。
3) 数据采集采用抽采负压递增模式,每次负压上升量尽可能保持平稳,每当上升一个负压梯度,待稳定10 min后进行数据采集。
4) 数据采集过程中,井下抽采系统要保持稳定,不要进行管路放水、系统调整等影响稳定的作业。
2.2 试验地点概况
根据试验方案要求,试验地点确定为该矿2#煤二盘区集中回风大巷,集中回风大巷属于全煤掘进巷道,在1#回风大巷延伸端头处开口施工,沿方位N42°49′W掘进。巷道设计全长1 635 m,净宽5.5 m,净高4.5 m,净断面24.75 m2,目前已施工到850 m. 集中回风大巷安装2组2×55 kW风机,供风量为1 596 m3/min.
该巷道为准备大巷,四周均未采掘。抽采点0~600 m段盖山厚度480~570 m,平均525 m.集中回风大巷0~185 m段有1条F15正断层,发育在集中回风大巷130 m处,断层落差为5 m,断层附近煤层节理发育,顶板破碎,瓦斯涌出异常;在185~1 635 m段目前未发现其他地质构造,该地点地质条件简单。根据各条大巷以往开拓施工对地表的破坏情况分析可知,集中回风大巷掘进施工对地表影响不大。
该地点煤层厚度5.47~6.15 m,平均5.81 m,煤层整体向北西倾斜,倾角-1°~-6°,一般-3°. 工作面内2#煤层节理发育,结构简单,煤的坚固性系数为0.6,在煤层中下部夹一层泥岩矸石,平均厚度约0.33 m,煤层厚度变化不大,属稳定煤层。
2.3 试验数据测定
集中回风大巷从见煤点开始,垂直巷道走向,向未开拓的二盘区区域设计施工顺层预抽钻孔540个。由于煤层厚度大,钻孔设计为“三花眼”高低位双排布置,同排钻孔间距6 m,下排钻孔开孔位置距巷道底板1.2 m,上、下排钻孔间距为0.8 m,钻孔终孔d133 mm,单孔设计深度为105 m. 该次试验所选3个钻孔基本情况及测定结果见表1,表2.
表1 试验钻孔基本情况表
表2 试验钻孔测定结果表
2.4 试验数据分析
1) 煤层透气性和解吸速度分析。
由表2可知,113#钻孔相较其他两个孔瓦斯浓度偏低,但3个钻孔在抽采过程中瓦斯浓度均超过40%,依据AQ1027-2006钻孔封孔质量检查标准,判定3个试验钻孔封孔质量全部合格,均视为处于稳定抽采时期。
张天军等[6]提出了抽采负压是影响钻孔孔周煤体瓦斯渗流规律的重要因素之一,抽采负压提供孔周煤体瓦斯向钻孔内渗流的动力,其低速紊流状态有利于瓦斯高效抽采。随着抽采时间的增加,负压对瓦斯的引流作用逐渐减弱,瓦斯流量随时间呈现负指数衰减规律。在同一区域煤层,当钻孔的外部条件恒定时,抽采混合量变化主要取决于2个因素,瓦斯的解吸速度及煤层透气性系数。当解吸速度大于煤层透气能力时,透气性系数成为主控因素,随着外部因素抽采负压的增大,瓦斯克服煤层阻力能力加强,煤层透气性系数增大,抽采混合量增大,且抽采浓度不降低。当解吸速度小于煤层透气能力时,解析速度成为主控因素,随着抽采负压增大,煤层内吸附瓦斯转变成游离瓦斯增多,抽采混合量不断增大,但是抽采浓度不断减小。这是因为抽采气体中空气的比例升高所致,而抽采空气只取决于煤体的透气性系数,与瓦斯解吸速度无关。
抽采浓度与抽采负压关系曲线见图1,由图1可知,随着抽采负压的增加,钻孔抽采浓度均有一定幅度的下降,说明瓦斯解吸速度较低,主控因素是瓦斯解吸速度。依据郑吉玉等[7]现场测定的不同负压下的钻孔瓦斯浓度变化规律,结合吉宁矿的抽采数据来看,从试验钻孔开始抽采,瓦斯解吸速度就是决定钻孔抽采混合量的主控因素。
图1 抽采浓度与抽采负压关系曲线图
2) 最佳抽采负压分析。
抽采负压与抽采量的关系曲线见图2,3. 由图2和图3可知,随着抽采负压的增大抽采混合量和抽采纯量也不断增大,但是增大的幅度逐渐减小,到16.6 kPa以后抽采混合量增加幅度很小,113#、120#钻孔的抽采纯量和抽采混合量极值在17 kPa附近出现,因此吉宁矿顺层钻孔孔口最佳抽采负压以17 kPa为宜,抽采负压过多超过的部分属于抽采能力的浪费。
图2 抽采混合量与抽采负压关系曲线图
图3 抽采纯量与抽采负压关系曲线图
3 结 论
1) 吉宁矿2#煤本煤层钻孔决定抽采混合量的主控因素是瓦斯解吸速度。
2) 2#煤本煤层钻孔在抽采稳定期孔口最佳抽采负压为17 kPa.
3) 考察本煤层钻孔最佳抽采负压有助于合理调整抽采系统能力,减少资源浪费,但这个结论是基于内外在影响因素相对稳定的前提下,如果矿井其他区域煤层条件发生较大变化时,仍需做进一步研究。