矿渣立磨螺旋铰刀输送机的改进与应用
2020-08-12石建国
石建国
(烟台冀东润泰建材有限公司,山东烟台 264006)
0 引言
螺旋铰刀输送机是矿渣立磨的物料输送设备,它的功能是将混合物料连续地推入立磨内部。而一旦铰刀设备发生故障,立磨系统将整体处于停滞状态,不仅维修时间长、耗费资源大,且修理费用高。
1 JLMSK1-46.4 型矿渣立磨螺旋铰刀输送设备及工作原理
1.1 矿渣立磨及其配套螺旋铰刀输送设备
烟台冀东润泰建材有限公司两条年产140 万吨矿渣粉磨生产线,立磨配置JLMSK1-46.4 型专用入料螺旋铰刀输送机,电机型号MN180L-4,额定功率22 kW,额定电压380 V,额定转速1470 r/min;与之相连接的摆线针减速机型号XWD10,速比35,额定功率22 kW。减速机另一侧为缓冲对轮,与进入立磨内部的螺旋体对接。设置入料口和出料口各一个,设备整体全部坐落于通长底座上,由此构成螺旋铰刀成套物料输送设备。设备整体长5.8 m,其中近2.4 m 的长度嵌入立磨内部。
1.2 螺旋铰刀输送机工作原理
矿渣立磨主电机通过主减速机带动磨盘转动,物料从螺旋铰刀进料口加入,当驱动铰刀电机带动减速机旋转时,与之同轴连接的螺旋体也随之转动,物料受到螺旋叶片轴向推力的作用,沿料槽轴连续移动,经过一段位移,物料在铰刀出料口漏出,落入立磨磨盘上。
螺旋铰刀输送机采用侧入料方式,入料顺畅,料流连续稳定,锁风效果极佳,在矿粉生产中得以广泛应用。
2 螺旋铰刀故障现象及原因分析
2.1 结构组成
螺旋铰刀输送机由螺旋体、电机、摆线针减速机、对轮联轴器、底座、筒体、进料口、出料口等部分组成(图1)。
图1 螺旋铰刀输送机结构
2.2 故障现象
随立磨配套供货的原装螺旋铰刀输送机正常使用不足4 个月,螺旋叶片磨损严重,已达到报废状态,更换同型号整套设备后不足2 个月,故障现象依旧,即在半年内,2 套螺旋铰刀输送机失效。解体后的螺旋体如图2 所示。经现场详细测试,发现失效的螺旋铰刀输送机均存在如下问题:螺旋叶片磨损严重;固定叶片的螺旋主轴有2~3 mm 不同程度的磨损;检测后发现主轴呈现一定弯曲度;靠近下料口位于立磨内部铰刀头部的万向节轴承损坏;输送机筒体下壳体磨损量达3 mm 以上,部分区域下壳体已经磨漏;入料口部位磨损严重。
图2 解体后的螺旋体
2.3 原因分析
(1)由于原输送机叶片堆焊的耐磨材料选择不当,导致叶片表面硬度偏低,而且原堆焊层偏薄(仅有2 mm 左右)。矿渣物料含水量10%左右,湿料易粘接在螺旋叶片上,物料随轴转动时输送效率降低,阻力加大,更加剧螺旋叶片和螺旋体下壳体的磨损,严重时甚至将下壳体磨漏。
(2)由于螺旋体主轴、筒体经物料不规则冲刷,导致螺旋体逐步失衡,无法维持正常水平轴向运动,使叶片与筒体间隙加大,造成回流冲料,后期运行时,铰刀叶片与筒体内壁间断性刮擦,使磨损加剧。
(3)铰刀头部伸入立磨内部的万向节轴承没有甘油润滑补充,轴承被物料粉磨填充而卡滞,虽然万向节轴承可以作为螺旋体的支撑,又可动态调整螺旋体自身间隙,但经过一段时期,即达到失效状态,也会使铰刀运转困难。
3 改进方案
(1)经专业厂家取样理化分析,原螺旋铰刀输送机叶片表面焊接材料为H08Mn2Si(低合金碳钢),内部硬度30~38 HRC,外部焊道基本无硬度。针对叶片耐磨性问题,更换为基体材料为厚12 mm 的NM450(超高强度耐磨钢)钢板,该种材料的机械耐磨性能为原低合金碳钢材料的3~5 倍,以此增加其整体强度,保证径向推力的能效比。
(2)对已经弯曲变形的铰刀主轴进行校正,磨损部位激光修复,在动平衡机上进行动平衡试验,保证叶片与筒体间隙6~10 mm。螺旋叶片整体两侧表面堆焊合金层厚4~5 mm,外缘宽度100 mm 范围内堆焊2 层,顶部堆焊2 层。耐磨层选用LQ582CO2气体保护堆焊药芯焊丝,堆焊层硬度可达55~62 HRC,堆焊厚度>4 mm。
(3)入料口位置将普通钢板改为耐磨衬板,以增加入料时物料冲击的抗磨性。
(4)原螺旋筒体已经不具备修复价值,无法继续使用,重新制作新筒体,为保证物料顺畅通过,筒体暂无法使用耐磨材料。
(5)更换螺旋铰刀头部顶端的万向节轴承,制造轴承专用支架,更换为耐高温圆锥调心滚子轴承,并制造外部甘油加油润滑接口。
(6)原螺旋铰刀的万向节轴承没有润滑通道,损坏后只能在大修时被动更换。对此,增加自动化甘油加油设备一套,专用油管敷设接入铰刀内部圆锥调心滚子轴承润滑加油接口,实现自动定时润滑,通过技术手段保证铰刀轴承有效运转。
采用改进方案修复后的螺旋铰刀叶片如图3 所示。改造后螺旋铰刀输送机中控运行工艺流程见图4。图4 中编号为94.03g 的设备即为入磨螺旋铰刀输送机。改造后设备运行稳定、可靠,实测铰刀电机电流为17 A。
4 成效与建议
设备改造前,螺旋铰刀每半年至少更换一次,经与其他同产品公司深入了解,一般均在6~8 个月就需更换整体铰刀备件。改造后,螺旋铰刀输送机可连续在线运行18 个月,设备使用寿命延长至原来的2.5~3 倍,减少了备件更换次数,每年可节省维修费、备件费28 万元。
图3 改进修复后的螺旋铰刀
图4 改造后螺旋铰刀输送机中控运行工艺流程
在入料量相同情况下,螺旋铰刀电机运行电流由原来的19 A 降至17 A(头部更换圆锥滚子轴承后的节能效果),改造后运行3 年来,2 台螺旋铰刀节省电费3.66 万元,经济效益可观。
尚未解决的问题:螺旋铰刀筒体下壳体仍然存在一定的磨损,经长时间物料冲刷,仍存在被磨漏的风险,但磨漏后物料成型堆积,形成天然的料磨料保护层,暂时可以维持生产,但该问题尚未完全解决。通过不断地技术改进与创新,可以实现设备的节能降耗,提高设备的可靠性和利用率,在一定程度上也节省了资金,降低了生产维修成本。