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马钢3号高炉出铁场改造实践

2020-08-09侯玉伟王海鹏周庆子

工程技术研究 2020年13期
关键词:马钢水罐风口

侯玉伟,王海鹏,周庆子

(马钢集团设计研究院有限责任公司,安徽 马鞍山 243000)

马钢股份第二炼铁总厂3号高炉于2004年5月建成投产,设计年产炼钢生铁90万t,配置东西双矩形出铁场,全混凝土结构形式,结构平台板设置在渣铁沟底部平面。为满足工艺要求,出铁场平台板上部填垫砂层1.5~2m并砌筑1层耐火砖面层。高炉炉前平台是高炉区域操作环境最恶劣、环境污染最多的一个区域[1]。2016年10月,3号高炉大修期间进行了出铁场平坦化改造。

1 原出铁场存在的问题

马钢3号高炉一代炉龄生产过程中,出铁场陆续暴露出以下不足:(1)出铁场偏小;(2)出铁场坡度较大,最大高差约1.2m,且表面凹凸不平,不利于炉前设备和渣铁沟的维护和检修,不便于检修设备的运行;(3)除尘效果不理想;(4)渣铁沟混凝土挡墙上部破损严重,沟盖板变形严重,不能有效封闭,大量跑冒烟气,炉前环境恶劣;(5)东西出铁场之间没有专用通道,炉前工人需穿过风口平台,通行不方便;(6)风口平台拥挤。

2 改造方案选择

出铁场平坦化改造一般采取以下2种方法:(1)垫砂层平坦化。原有出铁场梁柱保持不变(或加固改造),四周挡墙、渣铁沟混凝土挡墙增高,内填垫砂层,出铁场上表面铺设平台面层。此种改造方法要求原有出铁场梁、柱、平台以及基础能满足平坦化改造后的荷载条件,具有投资省、施工周期短的特点。(2)无垫砂层平坦化。原有出铁场梁、柱、基础、结构楼板保持不变(或局部加固),在其结构楼板上部植筋,新增梁、柱和新结构楼板(平台),新老结构楼板(平台)之间形成架空层。

由于马钢3号高炉大修工期非常紧张,资金投入有限,经对出铁场梁、柱、基础和平台板现场安全检测和结构校核后,决定采用垫砂层平坦化方法改造原出铁场。

3 具体改造方法

出铁场平坦化改造总体方案:东出铁场平坦化改造,南侧出铁场平台扩建(与东出铁场平坦化改造同时进行),西出铁场平坦化改造,炉前除尘系统改造,风口平台改造和扩建。马钢3号高炉出铁场平坦化改造后平面布置示意图如图1所示。

图1 马钢3号高炉出铁场平坦化改造后平面布置示意图

(1)出铁场平坦化。保护性拆除出铁场泥炮、开口机、炉前操作室内液压设备,拆除出铁场上构筑物,拆除清理出铁场耐火砖、垫砂层、渣铁沟挡墙。拆除和清理工作完成后,对出铁场四周挡墙上表面、渣铁沟挡墙底板基础凿毛、打孔、高压水洗净后,进行植筋、绑筋、支模工作,验收合格后浇筑耐热混凝土。新浇筑的混凝土挡墙检验合格后,底部填砂并夯实。填砂层上部铺300mm厚碎石,夯实找平后在其上部绑钢筋并浇筑300mm厚混凝土,待养护期结束后,用切割机切出膨胀缝。考虑到渣铁沟两侧混凝土受热、受压后易开裂、粉化的特性,在其两侧1.2~1.5m范围内采用230mm×114mm×75mm高铝砖立砌,同时考虑一定坡度,防止出铁场冲洗水等进入渣铁沟。渣铁沟砌筑并烘烤完成后,安装沟盖板密闭渣铁沟,沟盖板上表面与渣铁沟上沿平齐。渣铁沟改造前后断面示意图如图2、图3所示。

图2 马钢3号高炉渣铁沟改造前断面示意图

图3 马钢3号高炉渣铁沟改造后断面示意图

(2)出铁场扩建。出铁场扩建采用钢结构框架形式。在出铁场南侧新建65.5m×6m钢结构平台。出铁场扩建时,同时进行如下3项工作:①在铁路线之间开挖、绑筋、支模、浇筑A线钢结构框架柱5~8基础,养护期结束并验收合格后,安装钢结构柱;②拆除原东西出铁场铁水罐位平台(6.0m标高)上方除尘顶吸罩,将铁水罐位平台混凝土柱顶凿毛、打孔、高压水洗净后,植入专用螺栓,二次灌浆。养护期结束后安装钢结构柱1~4、9~12;③在出铁场B线混凝土柱1~12外侧8m标高处制作安装钢结构梁埋件,凿毛、打孔、高压水洗净后,植筋并焊接预埋钢板,钢板与出铁场混凝土柱之间灌浆,共8处,以便后续安装平台主梁。植筋时,使用化学强力剂加强处理,保证植筋质量。上述3项工作完成后,安装出铁场扩建平台主梁、次梁和平台板,东西出铁场贯通,并安装铁水罐位侧吸除尘罩。出铁场扩建平台上部制作、安装厂房和屋顶,屋顶下方设10t电动葫芦,方便炉前小件备品备件在东西出铁场之间倒运。考虑到炉前行车极限无法吊装沟盖板10、19,10t电动葫芦轨沿铁沟轴向方向伸入1.5m。出铁场扩建平台上表面绑1层钢筋,浇筑80mm厚耐热混凝土,并安装铁水罐位观察孔8处(东西出铁场各4处,常用铁水罐位处呈“品”字形布置),以便观察铁水罐上方铁水下落情况。

(3)炉前除尘系统改造。原东西出铁场除尘捕集点布置情况:铁口顶吸各1处、侧吸各2处,铁水罐位顶吸各2处,撇渣器除尘与铁口除尘共用。受原始条件限制,出铁场除尘总管不在同一标高,立面方向上呈“U”形布置,标高分别为9.0m、12.9m,布置在出铁场边上。新除尘总管外移3.7m,在A线柱顶制作安装除尘总管管托,安装除尘总管,管中心标高15.4m,与布袋入口标高基本保持一致。针对撇渣器处除尘效果不佳的情况,此次除尘系统改造新设计东西出铁场撇渣器独立除尘捕集点各1处,新增撇渣器除尘管道穿过出铁场平台板在下部与铁口区除尘管相接。考虑到除尘风机和布袋未做改造,为保证风量的合理分配,经计算后,封堵东西出铁场铁口远端侧吸口各1处,并对铁口区域进行了封闭处理,保证烟尘被最大限度通过出铁场除尘系统吸走。铁水罐位上方原顶吸罩改为侧吸罩。运行实践表明,改造后的出铁场除尘系统除尘效果得到了极大改善。

(4)风口平台改造和扩建。原风口平台与出铁场同宽,南北两侧各布置炉体冷却水集水槽一排,检修空间有限,不利于送风支管、大中小套检修和更换。原风口平台是在混凝土表面砌筑一层耐火砖,因此表面高低不平,灰尘清理困难[2]。风口平台改造方法:拆除、清理风口平台上部集水槽和耐火砖;风口平台北侧安装新集水槽,在原位置外移至混凝土梁边缘;风口平台南侧新建18m×2.9m钢结构平台,顶部绑1层钢筋,浇筑80mm厚耐热混凝土,同时安装外移的集水槽及回水管;原风口平台上部浇筑耐热混凝土,由炉体向外留一定坡度。为解决炉役后期炉体打水时的排水问题,沿风口平台南北外侧混凝土梁边缘内侧设置混凝土排水沟各1处,通过管道与干炸坑外侧排水沟相接。扩建的风口钢结构平台与下层出铁场扩建平台之间的空间封闭后,作为炉前小件备品备件库和专用工器具室。

4 结束语

马钢3号高炉出铁场平坦化改造采用出铁场平坦化改造和扩建、除尘系统改造、风口平台改造和扩建,沟盖板密闭渣铁沟,出铁场厂房彩瓦更换、采光带扩大,出铁场综合管线整治更换、厂房防腐等一系列措施,使得炉前环境得到了极大改善。(1)出铁场机械化水平得到有效提升,进一步降低了劳动强度和改善了劳动条件,有利于炉前设备、渣铁沟的维护和检修以及检修设备的运行。(2)东西出铁场的贯通,方便物料、小件备品备件的运输和炉前工人的穿行。(3)专用工器具室设置,解决了炉前堆放杂乱的问题。(4)10t电动葫芦的设置,有利于小件备品备件的运输。(5)渣铁沟盖板封闭、除尘总管改造、铁口区域封闭、撇渣器除尘点的增加、铁水罐位除尘顶吸改侧吸,使得炉前除尘效果得到了极大改善。(6)风口平台改造和扩建使得送风支管、风口设备检修和更换更加方便。运行实践表明,马钢3号高炉出铁场平坦化设计和改造效果明显,达到了改善炉前环境、满足生产需要的目的,具有推广应用价值。

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