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天池抽水蓄能电站砂石加工系统工艺研究

2020-08-03张晓微

绿色科技 2020年12期
关键词:生产能力进料砂石

张晓微

(中国水利水电第八工程局有限公司,湖南 长沙 410004)

1 工程概述

天池抽水蓄能电站工程混凝土总量57.16万m3(其中常态混凝土49.91万m3,喷混凝土7.25万m3),需要由砂石加工系统生产成品骨料的混凝土量为54.13万m3,需要生产混凝土骨料约119.1万t,其中粗骨料71.46万t、细骨料47.64万t;下水库区垫层料、反滤料及级配碎石填筑总量为10.31万m3,需生产用于下水库区垫层料及反滤料的砂石共计22.68万t,其中粗骨料13.61万t、细骨料9.07万t。总计需要生产成品砂石141.78万t,其中粗骨料85.07万t、细骨料56.71万t。

砂石加工系统设计要求[1,2]:①砂石加工系统设计规模必须满足系统处理能力250 t/h,成品骨料生产能力200 t/h,其中成品砂生产能力约80 t/h;②主要设备应为全新设备。骨料加工系统的破碎设备建议采用全新进口设备,设备性能需达到国际先进水平[3];③砂石加工系统设计的产品为混凝土骨料所需的大石、中石、小石、瓜米石及砂;成品骨料质量应满足规范要求。

2 试验目的

试验目的包括检验各设备的生产能力是否达到设计要求;检验系统产品质量是否符合系统设计要求;检验系统生产能力是否符合系统设计要求

由于设计级配平衡参数在实际生产运行中会存在差异,一般通过生产性试验来进行调整。设备的处理能力、运行参数能否满足系统要求,必须通过试验检测,并形成生产性试验报告,以便指导系统生产。

3 主要试验检验项目、取样地点、试验方法

3.1 试验检验项目

系统处理能力试验、产品级配试验、成品骨料颗粒粒形试验、成品砂石粉含量与含水率等。

3.2 取样地点

砂石料取样地点设在胶带机皮带及胶带机头部下料斗。

3.3 试验方法

一般采用“子样试验法”,所谓“子样试验法”是指在负荷运转皮带上截取一段或几段样品进行试验分析[4]。

4 主要试验设备

参加试验设备见表1。

表1 砂石加工系统各主要设备

试验仪器及工具:磅称1台、箩筐5个、水泥取样桶2个(装成品砂,避免含水损失)、现场用筛1套(5~80mm)、秒表1个、扫把2把、圆头铲2把、卷尺1把(5m)。

5 系统生产性试验

本次工艺性试验分为单机和系统联动试验:单机试验按照工艺流程依次对各加工车间进行试验,分析检测产品级配、品质和处理能力,联动试验检测系统的产品级配、品质和处理能力[5]。

试验方法:在车间进料及出料胶带机上分别随机取样,取样长度为3m,每条胶带机上取3段。

5.1 单机检测

单机检测按系统加工顺序由粗碎车间→中细碎车间→第一筛分车间→第二筛分车间→超细碎车间→棒磨机车间分别进行试验检测。

各车间试验内容、检测结果具体如下。

5.1.1 粗碎车间

粗碎车间设备为1台颚式破碎机,型号为C110(设计处理能力250 t/h),开口e=110 mm,其进料原料为毛料中转场毛料;通过破碎机生产过程中,在出料皮带上随机检测其产量和级配;检测结果如下。

(1)在粗碎出料胶带机(A2)上随机取样,单台破碎机的平均产量291.77 t/h,略高于250 t/h的设计产量,满足满负荷生产的需求。

(2)粗碎出料颗粒主要分布在>150 mm(占出料总量27.8%)与150~80 mm(占出料总量36.1%)。

(3)颚式破碎机C110实际破碎曲线处于设备理论破碎曲线下方,破碎后大粒径占比偏多。

5.1.2 一筛车间

一筛车间配置2YKRH2460圆振动筛一台,设计处理能力430 t/h,进料为A4胶带机,其原料为半成品料仓及中细碎车间破碎后混合料。检测结果如下。

(1)在A4进料胶带机上随机取样,单台破碎机的平均产量494.64 t/h,满足430 t/h的设计产量,满足满负荷生产的需求。

(2)一筛出料A5胶带机颗粒分布在>40 mm(占出料总量4.9%)、40~20 mm(占出料总量42.4%)、20~10 mm(占出料总量20.92%)、10~5 mm(占出料总量12.14%)和<5 mm(占出料总量19.64%);中石和小石偏多,砂偏少。

(3)由于此次试验不考虑大石进仓,经过一筛车间筛分后大于40 mm全部进入中细碎车间进行二次破碎,A6胶带机(进中细碎车间)上随机取样,平均进料量243.76t/h。

(4)返回中细碎车间进行二次破碎的颗粒级配>150 mm(占出料总量15.15%)、150~80 mm(占出料总量45.53%)、80~40 mm(占出料总量39.32%)。

5.1.3 中碎车间

中碎车间配置圆锥破碎机HPS4000一台,设计处理能力180 t/h,进料为6#胶带机,其原料为一筛车间>40 mm的筛上物。中碎开口e=30 mm,其检测结果如下。

(1)中碎车间单台破碎机的平均产量190.96 t/h,略高于180 t/h的设计产量,满足满负荷生产的需求。

(2)中细碎出料胶带机颗粒分布在>40 mm(占出料总量42.31%+2.36%=44.67%)和<40 mm(占出料总量55.33%);大于40 mm的需进行循环破碎。

5.1.4 二筛车间

一筛车间配置3YKRH2460圆振动筛3台,两用一备,设计处理能力500 t/h,本次试验开两台振动筛,第一筛分车间筛分<40 mm的混合料;检测结果如下:

(1)在A11和A12胶带机上随机取样,两台振动筛的平均总产量527.96 t/h,略高于500 t/h的设计产量,满足满负荷生产的需求。

(2)经换算中石∶小石∶砂=2.89∶2.35∶1(设计级配1∶1∶1.3),中石和小石比例过高。在生产过程中,为控制中小石的进仓量,超细碎车间的进料量要加大循环,且中石过多,对超细碎设备的磨损加大。

(3)二筛筛分后的成品骨料质量均满足规范要求。

5.1.5 三筛车间

三筛车间配置YKRH2460圆振动筛1台,设计处理能力150 t/h;由于三筛车间仅生产瓜米石,且生产量较小(8.9 t/h),故对三筛车间不做生产能力分析,瓜米石可根据实际需要进行调配。

5.1.6 超细碎车间

超细碎车间主要设备为1台立轴式破碎机B9100E,设计处理能力250 t/h,进料为19#胶带机,出料为8#胶带机,其原料为二筛车间分流的部分中石和小石混合料;检测结果如下。

(1)在A8胶带机上随机取样,单台破碎设备的平均产量261.2 t/h,略高于250 t/h的设计产量,满足满负荷生产的需求。

(2)超细碎破碎后的中石与小石的比例将近1∶1,砂率仅为19.62%,产砂率远低于设备理论值(28%),初步分析判断为进料粗骨料(中石)偏多,导致设备破碎级配不理想。

5.1.7 棒磨机车间

棒磨机车间设备为1台MBZ2136棒磨机,设计处理能力20 t/h;进料为26#胶带机,出料为28#胶带机,其原料为二筛车间部分5~20 mm骨料;在A28胶带机上随机取样,单台设备的平均产量21.36 t/h,略高于20 t/h的设计产量,满足满负荷生产的需求;成品砂的细度模数为2.87,石粉含量11.5%,质量满足标准要求。

5.2 联动检测

为检测整个系统生产的砂石骨料质量、产量能否到达设计要求,需进行系统联动的生产能力检测。

满载生产组合工况:一筛(1台)+中碎(1台)+二筛(2台)+棒磨机(1台)+超细碎(1台);检测小石、中石、瓜米石及砂产能及质量;检测结果见表2~5及图1。

图1 成品砂级配曲线

表2 小石生产能力试验成果(进仓23#胶带机)

表3 中石生产能力试验成果(进仓21#胶带机)

表4 瓜米石生产能力试验成果(进仓25#胶带机)

表5 成品砂生产能力试验成果(30#胶带机)

5.3 小结

(1)通过单机试验结果可知,砂石加工系统各车间生产能力均能达到设计生产能力,且成品质量均能满足规范要求。

(2)从系统联动试验分析结果来看,二筛车间中石最大生产能力约为230 t/h,满足设计生产能力62.7 t/h,除64.84 t/h进仓外,全部返回超细碎二次破碎;小石生产能力为185 t/h;满足设计生产能力59.5 t/h,除69.69 t/h进仓外,全部返回超细碎循环破碎;瓜米石根据需要进行调配;砂生产能力为76.2 t/h,略小于80 t/h,但在生产过程中可通过加大超细碎制砂车间的循环量,达到设计产量。

(3)成品粗骨料超径、逊径、含泥量、表观密度及吸水率等指标检测值均满足规范及合同要求;砂细度模数2.72,石粉含量13.4%,中砂,颗粒级配良好。

6 存在的问题、原因分析及解决办法

6.1 存在的问题

(1)砂石加工系统各破碎车间的破碎效率较差,粗骨料比重大,产砂率偏低。

(2)超细碎立轴式破碎机B9100E主要为生产成品砂设备,理论进料中小石比例为4∶6,产砂率可达到28%~40%,比较合理;但天池砂石加工系统超细碎设备进料中小石比例为6∶4,产砂率仅为19.62%。

6.2 原因分析

针对以上存在的问题,部初步分析判断,主要是因为花岗岩料源岩石硬度太高(经检测岩石饱和抗压强度180~230 MPa),可破性难度大,破碎效果差,从而导致中石产量高,小石及砂的产量偏低。

6.3 解决办法

(1)将粗碎、中碎的衬板及衬套适当加厚,以便于粗碎及中碎的开口调节,改善粗碎和中碎车间设备的破碎效果。

(2)增加一台细碎设备,降低中碎设备负荷率,增加小石产量,改善超细碎设备进料中小石比例。

(3)增加系统设备耐磨件的储备,加强设备维护保养,增加系统生产运行时间。

7 结语

通过工艺性试验验证了砂石加工系统各车间的设备配置均达到了设计生产能力,产品质量满足合同要求;但由于料源岩石全部为洞挖花岗岩,饱和抗压强度高,导致设备破粹效果差,影响系统生产级配;通过采取一系列措施,可进一步改善设备破粹效果,降低粗骨料比例,提高细骨料产量[6]。

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