取消锅炉启动循环泵的分析及对策
2020-07-29马建刚
马建刚
(陕西延长石油矿业有限责任公司富县电厂筹建处,陕西 延长 7171000)
1 设置BCP泵的优点
(1)缩短启动时间。配置了循环泵的启动系统,在水质合格后,能够及时回收工质和热量,提高锅炉省煤器入口的给水温度,锅炉产汽量大,能快速达到冲转参数,因此,可以缩短启动时间2h左右。
(2)在启动过程中,回收热量。由于在启动过程中启动流量为25%~30%BMCR,在机组启动初期,汽水分离器分离出的大量饱和水(压力约9MPa,温度约300℃,不同工程参数会有所不同)可通过BCP泵进行工质和热量回收,否则,只能通过扩容器进入凝汽器,在扩容器中大量热水气化排掉,造成热量和工质损失。
图1 设置BCP泵的汽水系统图
(3)机组清洗时,清洗后半段(进入循环清洗)时,此时,BCP开启为21%BMCR流量,给水泵流量可由25%减少到7%,可以大大减少除盐水补给水量。
2 设置BCP泵的缺点
(1)目前,BCP泵的采购周期比较长,一般在18个月左右,采购成本也比较高,660MW机组单台BCP泵合同价约450万元。
图2 不设置BCP泵的锅炉汽水系统图
(2)设置BCP泵管路系统复杂:为防止BCP泵闪蒸,设有最小流量管路,为防止BCP泵汽蚀设有过冷水管路,还设有泵的暖管管路和冷却水管路;同时,由于BCP泵的电机为潜水式,还需冷却水保护和注水系统,系统复杂,增加电厂的运行和维护成本。
(3)设置BCP泵的热力系统复杂,工作温度较高,运行故障较多,系统可靠性差,目前,电机温度高、密封垫损坏引起电机冷却水不合格、电机绝缘不合格是BCP泵普遍存在的问题,检修维护费用很高,每年少则十几万,多则几十万,更有某厂连续检修三次花费一百多万仍未处理好。
3 不设BCP泵的问题及对策
(1)低负荷时,水冷壁的水循环安全问题,关于这个问题,东锅厂已传真明确说明,在设计时已充分考虑再循环泵解列工况,能保证水冷壁的安全运行,已有多个工程的实际运行情况也证明了这一点。
(2)不设置BCP泵的超(超)临界直流锅炉,可以通过适当降低最低直流负荷,蒸汽参数可以满足汽轮机冲转要求,只是启动时间加长,损失大一些。
(3)不设置BCP泵系统启动初期给水温度低,水冷壁汽化率低,产气量小,这样在屏过和高温过区域容易超温;在东锅引进的BHK技术中,过热器减温水取至省煤器出口,在启动初期,由于流量小而使减温水的压差太小而无法喷入,造成汽温偏高。当前,在实际的工程中,采用从高加前(后)引一路备用减温水来解决启动初期的减温水不足问题,这也在多个工程中成功应用。哈尔滨锅炉厂的锅炉减温水取至高加出口,取消BCP泵后根本不存在超温问题。
通过上面的论述,我们可以看出,取消BCP泵与否不存在技术上的问题,从多个工程经验来看,均能够安全运行。
4 不设BCP泵对电厂的影响及对策
取消BCP后,在机组启动阶段的耗水量明显增大,在机组吹管时,特别是第一台机组运行第二台机组吹管时,用水量显得特别紧张,甚至会影响机组吹管进程,需要统筹规划,调试好制水设备,保证制水能力,同时,可采取以下措施:(1)对扩建工程,可以将除盐水系统和已有系统连接,充分利用老机组的制水能力。(2)对新建机组,可适当提高制水系统的出力或者增大除盐水箱的容积,本工程是新建机组,增加了一套60t/h的除盐水制水系统。
5 经济性分析
5.1 关于初始投资问题
某工程合同价单台BCP泵450万元,同时,取消BCP泵后也就取消了360阀,加上BCP泵的其他辅助系统及高温高压管道,参考其他工程两台炉应能节省投资一千多万元。
5.2 采用BCP泵后的经济效益
(1)采用BCP泵后,每次启动大约节约2000吨水,每吨水按20元计算,则可节约4万元。(2)采用BCP泵后,每次启动按缩短启动时间2h计算,启动阶段厂用电按2万kW计算,则可节约4万度电,每度电按0.3元计算,则节约1.2万元。(3)采用BCP泵后,每次启动按缩短启动时间2小时计算,启动阶段耗煤按50t/h计算,则可节约100t煤,每吨煤按500元计算,则可节约5万元。(4)按微油点火考虑,2h节约燃油2t计算,节约燃油1.2万元。
这样经初步估算,一次启动大概节约13万元,这样上BCP泵的投资要启动一百次才能收回,如果再加上BCP泵高昂的维护及检修费用,其投资在整个机组寿命期都无方收回,所以说其经济性并不好。
6 结语
通过上面的分析,东锅厂在锅炉设计时,已考虑了BCP泵解列时水冷壁的水循环安全问题。通过经济性对比分析,带有BCP泵的锅炉经济性并不显著,所以,本工程取消锅炉BCP泵。