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曼型煤气柜油水分离器排水异常问题分析及处理

2020-07-28赵忠东高延哲马志强

冶金动力 2020年7期
关键词:气柜油位油水

赵忠东,高延哲,马志强

(河钢集团邯钢公司能源中心,河北邯郸 056015)

1 密封油循环系统

邯钢东区12 万m³曼型煤气柜建于2000 年,柜体为正20边形结构,主要有侧板、柜顶、底板及活塞四部分。活塞底面沿周边设有油沟,油沟内配置由滑板、帆布、木块和压紧弹簧组成的密封装置,密封油在油沟内保持一定油位,使其油压大于活塞下部储气压力来实现活塞与柜壁间的密封。气柜配有4座油水分离器,油水分离器由多个室舱和油泵组成,具有油水分离和输送密封油的功能。密封油从煤气柜的底部油沟流入油水分离器,在室舱内脱除油中的冷凝水后,被油泵通过油上升管压送至煤气柜侧板上部的预备油箱内。密封油再从预备油箱的溢流孔流入柜内,沿侧板内壁流入活塞油沟,再经过活塞密封机构沿气柜内壁流入气柜底部油沟。底部油沟→油水分离器→油上升管→预备油箱→活塞油沟→底部油沟构成了气柜密封油循环系统。

2 油水分离器及异常现象

2.1 油水分离器设备结构

油水分离器的主要作用有两个:一是对进入油泵站的油水混合物进行油、水分离,二是通过油泵将密封油输送至柜顶的备用油箱。

如图1~图3 所示,油水分离器的室舱分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三室,其中Ⅰ室又根据功能分为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc舱。

Ⅰa 舱(油流入舱):此舱具有煤气压力。油水混合物自底部油沟流入Ⅰa 舱,依靠两种介质的密度差进行分离,密封油在上层,水在下层。

Ⅰb 舱(分离舱):该室仍具有煤气压力。该舱设有油位调节装置,可人为调整其高度,油位调节装置的一个重要功能是调整柜底油沟油位。由于油流入室的油面与底部油沟的油面为同一水平高度,所以调整Ⅰa 舱溢流至Ⅰb 舱油面的高度,就能达到调节柜底油沟的目的。油位调节装置的另一重要功能是实现油水分送。油和水的流入路径见图2,从Ⅰa 舱分离的油和水分别流入Ⅰb 舱,Ⅰa 舱下部的水经由油位调节装置的内套管送入Ⅰc 舱,Ⅰa 舱下部的油溢流入油位调节装置的外套管进入Ⅰb舱下部后再溢流至油室Ⅱ室。

图1 油水分离器结构示意图(1)

图2 油水分离器结构示意图(2)(A-A断面)

图3 油水分离器结构示意图(3)(俯视)

Ⅰc 舱(水舱):从Ⅰa 舱和Ⅱ室来的水流入此舱。从Ⅰa 舱来的水要经过水封流入该室,因为Ⅰa舱有煤气压力。

Ⅱ室(油室):来自Ⅰb 舱的油经过油封进入Ⅱ室,该室也具有油水分离的作用,分离出来的水经过水封管后导入Ⅰc舱,

Ⅲ室(浮子室):从Ⅱ室来的油进入浮子室,此室内有浮子浮漂,向外传送油位高度信号。

Ⅲ室后配有的2 台油泵、管路、阀门,将密封油从油水分离器送至气柜柜顶备用油箱。正常情况下,只能一台油泵启动,如果发生两台油泵同时启动,应及时查找原因并进行处理。

2.2 异常现象

巡检发现12 万m³气柜3#油水分离器排水中夹杂油花,后来出油量增多,并伴有煤气逸出。对油水分离器油位调节器上、下调整都没有效果,随后将油水分离器进油和进水阀门暂时关闭,该油水分离器暂停运行,气柜保留三个油泵房运行,重点关注气柜活塞油位变化情况。

3 原因分析及处理

3.1 油位调节装置工作机理

如图2 所示,在Ⅰa 舱排水管的下口内、外的同一水平面上取A,B两点,

A点处的压力为:PA=p煤气+ρWg(h1W+h2W)(1)

B点处的压力为:PB=p煤气+ρVgh1W+ρ0gh2O(2)

在Ⅰa 内水面不升高,A、B 处压力的压力应相等,PA=PB,就有:

p煤气+ρWg(h1W+h2W)=p煤气+ρVgh1W+ρ0gh2O(3)

式中:p煤气——柜内煤气压力,Pa;

ρW——水的密度,取1.0×103kg/m³;

g——重力常数,取9.8 N/kg;

h1W——A、B 处所在位置以上至Ⅰa 舱内油水分界面的水层高度,m;

h2W——Ⅰa内油水分界面以上排水管内的水层高度,m;

h2O——Ⅰa 内油水分界面以上排水管外的油层高度,m;

ρ0——密封油的密度,取0.9×103kg/m³。

式(3)简化整理得:

ρWg h2W=ρ0gh2O(4)

即h2W=0.9h2O

因 h2W-h2O=d (5)

式中:d——排水管内径,为0.04 m。

将式(5)代入式(4),

整理得:h2O=10d,h2W=9d;

所以,在A点和B点压力平衡时,Ⅰa舱(油流入舱)的油层高度为h2O定值,其高度为油位调节装置排水管内管直径(0.04 m)的10 倍,与柜底油位的高低无关。

油水分离器在运行中,Ⅰa 舱内水面会因冷凝水不断增多而升高时,(2)式中ρVgh1W的增加,B 点的压力就大于A点的压力,PB>PA水就从管外流入管内,水通过排水管溢流入Ⅰc 舱,排出油水分离器。当h1W增高的水量被排出后,PB=PA。所以Ⅰa舱(油流入舱)的油位调节器内套管最底部以上的水层高度h1W也为定值。

3.2 异常原因分析

初步分析判断,当Ⅰc 舱排水口有大量的油流出时,排除油位调节器内套管发生腐蚀产生漏点的可能。若发生腐蚀,会在排水中夹带密封油,且泄漏量不会太大。油水分离器内部应是原有的压力平衡发生了异常变化,现结合上述的油位调节装置工作机理对异常原因进一步分析。

造成排水口大量密封油流出,应是B 点的压力PB远大于A 点的压力PA,并且无法再建立压力平衡,造成B 点处介质持续流向A 点,Ⅰa 舱内的水被排净后,紧接就有大量的油排出时。

结合图2、式(1)、式(2),只有A 点压力少了煤气压力这一部分,

A点处的压力为:

PA=ρWg(h1W+h2W)=ρWg h1W+ρWg h2W

B点处的压力为:

PB=p煤气+ρWgh1W+ρ0gh2O

会造成PB>PA

油位调节装置排水管内套管顶部气孔与油水分离器上部的煤气相通,一旦气孔发生堵塞,A点处的压力就变为:PA=ρWg (h1W+h2W)=ρWg h1W+ρWg h2W。A 的压力持续小于B 点的压力,造成Ⅰa 内的油夹杂着煤气源源不断的通过内套管流入Ⅰc舱。

邯钢12 万m³曼型煤气柜储存的焦炉煤气是经过氧化铁干式脱硫塔处理后的。煤气充柜流量较大时,会夹带氧化铁脱硫剂进入气柜,脱硫剂经水长时间浸泡后造成冷凝水含杂质较多,久而久之造成气孔堵塞。

3.3 处理措施

一般的油水分离器在Ia 舱油位调节器封盖上对应套管气孔部位有丝堵,可在关闭油水分离器进油、进水阀门后,打开此丝堵,对气孔进行检查疏通。经过对12 万m³气柜油水分离器上的内套管气孔的检查,发现气孔存在堵塞现象。对气孔进行了疏通处理后,油水分离器排水恢复正常。

4 结语

为避免再出现类似现象,规定对气柜的4 个油水分离器内套管上的气孔半年检查疏通一次。为减少冷凝水中的杂质,增加了脱硫塔内部不锈钢丝网目数,以减少煤气夹带脱硫剂进入气柜,并对气柜底部油沟的水定期更换。

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