松软煤层超高压水力压裂技术研究及应用
2020-07-24崔娜娜
黄 勇,崔娜娜
(山西潞安集团余吾煤业有限责任公司,山西 长治 046100)
我国高瓦斯和突出矿井所开采的煤层95%以上都属于低透气性煤层,特别近年来随着煤矿开采深度的逐步增加,地应力随之增大,进一步降低了煤层的透气性系数,从而导致钻孔有效影响范围小,瓦斯抽采效率降低,常规的瓦斯抽采方法难以发挥作用,因此煤层增透技术一直是瓦斯防治技术的研究重点[1-6]。超高压水力压裂技术是一种新型的煤层增透技术[7-11],可以实现未卸压条件下煤层增透、增大抽放半径,提高抽采浓度和抽采效率,最大限度消除瓦斯灾害,具有节省资金、减少投资、见效快的特点,从根本上解决瓦斯抽采困难的局面[12-16]。
1 矿井煤层地质概况
试验煤矿为煤与瓦斯突出矿井,矿井主要可采煤层为8号煤层,大部分可采煤层为7号煤层,局部可采的6号煤层、11号煤层。7号煤层厚度为0.66~1.03m,平均0.84m,上距B4岩层平均5.73m,下距B3岩层平均6.24m。7号煤层顶板主要以粉砂岩和砂质泥岩为主,直接底板为粘土岩。8号煤层厚度为2.36~3.78m,平均2.96m,上距M7-2岩层6.24m,下距B1岩层平均24.72m。8号煤层顶板岩性以砂质泥岩和泥岩为主,局部为泥质粉砂岩、炭质泥岩,底板以砂质、泥岩泥岩为主。由于矿井各煤层瓦斯含量较高,煤层透气性极差,瓦斯涌出量大,因此,采用保护层开采防治煤与瓦斯突出。其中,保护层以7号煤层为主,6号煤层及11号煤层为次,8号煤层为被保护层。
通过对矿井相关基础资料和现场实测的分析可知:①7煤层瓦斯压力为1.94MPa,瓦斯含量为15.68m3/t,孔隙率达15.652%,透气性系数为0.0099m2/(MPa2·d),煤层a、b值分别为20.4352m3/t、0.9873MPa-1,说明该煤层属于低透气性突出煤层;②7号煤层单轴压缩强度仅为0.67MPa,弹性模量为13.4 GPa,泊松比为0.31,说明该煤层型煤样极易变形,属于软煤层。基于此,为了增大7号煤层透气性和提高瓦斯抽采效率,决定在N3704西瓦斯巷实施穿层钻孔超高压水力压裂技术。
2 超高压水力压裂实施方案
2.1 压裂区域煤岩层情况
N3704西瓦斯巷位于-250~-60m水平之间,埋深750m。超高压水力压裂钻孔为穿层钻孔,压裂目标煤层为7号煤层,煤系地层主要由泥质岩类、砂岩类及煤组成。由于7号煤层所在煤组地层抗压强度大、裂隙发育,煤顶板泥岩遇水易崩解、破裂,且底板泥岩遇水极易膨胀,因此,在N3704西瓦斯巷施工钻孔进行穿层钻孔压裂时,预计破裂压裂较大,在压裂封孔时封孔材料最好能封至7号煤层的底板泥岩顶,以免在压裂过程中泥岩膨胀堵塞7号煤层已有压裂通道,影响压裂效果。
2.2 钻孔布置情况
本次压裂共布置1个压裂孔、2个标准孔、15个检验孔,各孔布置如图1所示。钻孔孔径均为75mm,压裂孔钻进至7号煤层顶板3m止,其它钻孔钻进至7号煤层顶板2m止。1#标准孔和2#标准孔的功能是进行参数测试;1#—15#检验孔的功能是压裂效果检验和瓦斯抽采有效半径考察。另外,由于原先设计的标准孔受到了水力压裂影响范围,故重新施工标2孔,由标2孔来测试7#煤层瓦斯压力;检5、检9在打钻过程中,由于钻进问题报废。
图1 钻孔布置示意图(m)
2.3 压裂孔封孔设计
结合N3704西瓦斯巷地应力场方向、裂隙方向、钻孔方向及7号煤层的层位的关系,经研究总结得出,压裂孔封孔由孔口开始,封孔至7号煤层底板。采用高标号水泥注浆进行封孔。压裂孔封孔如图2所示。
图2 压裂孔封孔示意图
1)钻孔用∅75mm钻头开孔,钻进至穿过7号煤层顶板3m停钻,用∅94mm钻头由3孔口扩孔至孔内不少于10m处。
2)孔内压裂管内径为25mm、壁厚8mm的无缝钢管,每根长2m,用相应接头进行连接;压裂管前端为4m花管,花管外用纱布包裹;孔外压裂管管内径为25mm,壁厚为13mm,抗压能力不小于50MPa,每根长2m,孔外压裂管与孔内压裂管、三通、管与管之间均采用抗高压接头进行连接。
3)封孔注浆管采用6分钢管,每根钢管长2m,两头套丝,采用管箍连接,距孔口6m开始钻孔,一周3个孔,不在同一圆周上,孔间距0.2m,孔径∅8mm。
4)封孔段外端通过注入聚氨酯进行封堵,封堵段长度不小于1.5m。封孔段内端主要采用“马尾巴”封堵,即:将“马尾巴”绑在压裂管上,当压裂管注浆花管穿过7号煤层时,停止送管,向孔外方向拉动压裂管,使“马尾巴”收缩,从而起到封堵水泥砂浆及过滤水的作用。“马尾巴”的长度应大于1m,“马尾巴”的条数以与孔壁紧密接触为准。
5)注浆液主料为标号不小于425#水泥,配料为标号32.5#的白水泥,二者比例为3.5∶1。要求注浆液抗压强度大于20MPa,抗收缩能力强。
2.4 压裂过程分析
N3704西瓦斯巷穿层超高压水力压裂于4月19日16:43开始,于4月20日21:32结束,有效压裂时间为10.5h。水力压裂共分两个阶段。
2.4.1 水力压裂第一阶段
第一阶段于4月19日16:43开始压裂,结束时间为21:28,压裂时间总计278min,注入水量为22.74m3。第一阶段的压裂压力、流量与时间的关系曲线如图3所示。
图3 第一阶段压力与流量曲线
在第一阶段的水力压裂过程中,前10min档位是空档,泵组空转运行,其目的是观测泵组工作状态是否稳定,以检测泵组运转是否正常。经检测泵组运转情况正常,供水泵开始工作,并将档位切换至1档,开始向压裂孔注水。经计算,管路及泵组充填所需水量约为0.48m3,在约3min后,管路充填完成,随后开始调节电动调压阀的阀门开度,主泵输出压力开始逐步增大。
第一次煤岩层产生破裂的时间为第111分钟,压力从45.3MPa降至36.2MPa,流量从1.3m3/h升至2.7m3/h,流量增大了约2倍。此后15min内压力和流量均未再有所大的变化,由此判定此时在煤岩层中形成了一条裂隙,之后为裂隙的延伸过程。在压力达到42MPa时,煤岩层裂隙继续开启,并在第157分钟时裂隙充填饱和,在数据上表现为压力升高,流量降低。第二次煤岩层产生破裂是在第164分钟,此时压力由41.8MPa降至37.1MPa,流量由1m3/h升至17.1m3/h,达到了1档的额定排量,这种状态持续55min,在此期间曾切换了2档,但注水流量和注入压力变化均不明显,说明此时形成了一条较大的裂隙,但向裂隙内注水的阻力很大,说明裂隙扩张进程缓慢。
2.4.2 水力压裂第二阶段
1)第二阶段水力压裂是在第一阶段水力压裂的基础上进行的。第二阶段于4月20日15:42开始,持续时间为350min,于4月20日21:32结束,压入水量约为97m3。第二阶段的压裂压力、流量与时间的关系曲线如图4所示。
图4 第二阶段压力与流量曲线
第二阶段注水压裂10min时,压力达到37.6MPa,流量达到16.8m3/h,此状态持续了296min。在此过程中,压力在±2MPa范围内波动,流量在±1.5m3/h范围内波动。第二阶段压裂过程中表现出压力和流量比较高,且比较稳定。
综上分析,本次压裂的两个阶段总计10.5h,注入水量达109.72m3,压裂过程中最高压力值为50.3MPa,压裂地点的起裂压力在40~45MPa之间,延伸压力在36~39MPa之间。整个压裂过程中产生了较多的微型裂隙,增大煤层的透气性,并降低瓦斯抽放难度。
3 压裂效果分析
3.1 压裂后煤层瓦斯抽采难易性分析
结合矿井实际情况,选取1#、2#、3#、4#检验孔作为压裂效果考察,根据4个检验孔记录的参数,计算压裂后1#、2#、3#、4#检验孔测得的7号煤的透气性系数、流量衰减系数,从而评价7号煤层的瓦斯抽放难易程度。透气性系数及流量衰减系数计算结果见表1。
表1 透气性系数及流量衰减系数
由表1对比发现,本次压裂大大提高了7号煤的透气性系数。与压裂前煤层透气性系数结果相比较可以看出,7号煤层经超高压水力压裂后透气性系数增大了50倍以上,瓦斯抽放程度从较难抽放变为容易抽采、可以抽放。
3.2 压裂有效范围的考察
压裂有效压裂范围的考察是通过观察检验孔的打孔现象判定的,根据现场各检验孔打钻情况经过分析,可以分别初步确定沿煤层倾向和走向的压裂范围。
3.1 确定沿煤层倾向的压裂范围
以压裂孔为中心,沿7号煤层的倾向上,在压裂孔以北80m处的1#检验孔在施工47~53.2m时,出现了严重的喷孔现象,且对7号煤层取芯失败,与以前的钻孔施工情况相比,显得较为异常;在压裂孔以北50m处的4#检验孔,在拆除钻孔时,钻孔里出现了渗水,由此,初步确定压裂孔以北的压裂有效范围为50~80m。在压裂孔以南60m处的1#标准孔在水力压裂过程,高压注水将连接在孔口测试参数的压力表压坏,而在距压裂孔以南70m处施工8#检验孔时,无异常现象,由此,初步确定压裂孔以南的压裂有效范围为60~70m。
3.2 确定沿煤层走向的压裂范围
为检测煤层沿走向上的有效压裂范围,在距压裂孔以西55m处施工14#检验孔过程,无异常现象,而在距压裂孔以西30m施工9#检验孔时,出现了全岩层抱钻现象,由此,初步确定压裂孔以西的压裂有效范围为30~55m。 在距压裂孔以东60m处施工12#检验孔时,有水流出;而在距压裂孔以东70m处施工检验13#孔时,施工无异常现象,由此,初步确定压裂孔以东的有效压裂范围为60~70m。
4 结 论
1)针对煤层赋存特点及各煤层层位关系,结合在封孔、压裂过程中出现的问题,得出在压裂7号煤层时的合理封孔深度及封孔工艺,认为封孔深度应封至7号煤层底板距7号煤层2m距离处,同时封孔长度不小于40m。
2)在埋深750m条件下,7号煤层压裂地点的起裂压力在40~45MPa之间,延伸压力在36~39MPa之间,共向煤层注入水量达109.72m3,压裂之后的抽采半径在50~70m之间。
3)通过对7号煤层进行煤岩合层压裂,得出在影响范围内压裂后瓦斯抽采纯量效率提高10倍以上,煤层透气性系数提高50倍以上,煤层由难以抽采煤层、可抽煤层变为易抽采煤层。