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加氢装置轨道球阀喷漏油事故原因分析

2020-07-17宋树林费恩柱

炼油与化工 2020年2期
关键词:截止阀单向阀管件

李 伟,宋树林,费恩柱

(中国石油大庆石化公司炼油厂,黑龙江大庆163711)

某石化公司炼油厂1 200 kt/a柴油加氢精制装置,以催化柴油、常减压馏分油和焦化汽、柴油为原料,生产精制石脑油、低凝柴油和精制柴油产品。该高分轨道阀门于2018年检修期间由天津某阀门制造公司进行了解体维修,开工运行后,于2018 年12 月开始,阀门顶部阀杆部位开始往外渗油。2019 年12 月26 日,厂家在对高分轨道球阀加注填料过程中,加注填料管件(单向阀)脱落,发生了介质(柴油和氢气)喷出事件,造成了装置紧急停工。该柴油加氢精制装置高分液位变送器引出阀为ORBIT轨道球阀,阀门规格为3″,900LB,介质柴油、氢气,操作温度60 ℃,操作压力6.8 MPa。

1 事故概况

2019 年 12 月 25 日 11:05,阀门制造公司维修人员到达现场,对该轨道球阀进行加注填料作业,阀杆处介质泄漏好转,但仍然泄漏。12 月26 日14:50,阀杆处泄漏量逐渐增加。12 月 26 日15:30开始加注填料,液压工具工作压力50 MPa。在多次加注填料、拆卸液压工具接头过程中,轨道球阀填料注入管件(单向阀)突然脱落,介质外泄,反复回装注入管件(单向阀),因介质压力较高,(当时6.5 MPa),无法回装,16:10该装置反应系统开始降压,17:06停循环机,装置停工。

12 月 26 日 17:54 分,系统压力降至 1.0 MPa,现场回装注入管件(单向阀),加注填料后无泄漏。根据情况,于20:00 分启动循环机,逐渐恢复生产。轨道球阀渗漏及喷油位置见图1

图1 轨道球阀渗漏及喷油位置

2 原因分析

注入填料方法是先拆掉注入管件的截止阀,再把液压工具和单向阀通过螺纹连接(截止阀和单向阀的连接部位),然后注入填料。注完填料后,拆除液压工具,回装截止阀[1,2]。在多次加注填料,拆装截止阀和液压工具过程中,可能导致单向阀与轨道球阀密封腔连接松动。

单向阀和轨道球阀密封腔的连接螺纹为圆锥密封管螺纹。主要靠牙的变形来保证螺纹副的紧密性。如果出现松动,极易造成密封失效,介质泄漏。加注填料时的压力达50 MPa,对单向阀产生外向推力,泄漏的介质为柴油,润滑性较好,导致螺纹咬合力下降,单向阀逐渐被顶出,最终单向阀脱落,导致介质外泄。

2.1 直接原因

从现场高分轨道球阀的泄漏情况来看,可以判断为轨道球阀阀体上加注填料位置的注入管件脱落,是导致大量油气外泄的直接原因[3]。

2.2 间接原因

(1)在场作业人员经验不足,对维修过程中可能存在的危险程度不够了解,对单向阀松动,加注填料、拆卸液压工具时单向阀的实时状况过于忽略,未能注意单向阀会产生脱落的情况,最终导致高分轨道球阀介质泄漏。

(2)装置的技术人员对ORBIT 轨道球阀结构了解不足,在专业知识水平方面欠缺较多。现场作业过程中,在维修人员多次加注填料、拆卸液压工具过程中,可能会导致单向阀松动的情况辨识不到位,在单向阀松动后未能及时发现,未能及时有效制止,未足够意识到轨道球阀在线加注存在高风险情况,对危害因素辨识不够。

3 具体分析过程

(1)在事件发生后,查阅了该阀门的说明书,标注“可注入填料。在运行过程中可以通过填料注入嘴将密封填料注入,有效防止挥发性和放射性工艺介质的外部泄漏。”由此可以说明,该注入方式是阀门厂家认可的。

(2)脱落的注入管件外观良好,螺纹无明显损伤,轨道球阀上的内螺纹同样没有损坏,见图2。

图2 脱落的注入管件

(3)注入管件为2 部分组成:单向阀和截止阀。单向阀和轨道球阀密封腔通过螺纹连接。截止阀和单向阀也通过螺纹连接。

(4)查阅了脱落的注入管件的测绘图纸。发现该单向阀和轨道球阀密封腔的连接螺纹为60°密封管螺纹,锥度1:16,单向阀外螺纹与截止阀外螺纹旋转方向相同[4,5]。

4 结束语

(1)炼油厂加氢装置在实际运行过程中,必须认真核实现场作业风险危害辨识,杜绝盲目作业,提高属地项目负责人安全意识。

(2)装置管理要加强关键部位检修质量的控制,做到每个检修部位都要落实到人,跟踪到底。

(3)企业需要加强对技术人员的培训,切实提高装置操作人员的技术素质。

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