APP下载

运用PDCA循环理论控制气动阀门故障率的探索

2020-07-06李东豪钱嘉宇

科技风 2020年18期

李东豪 钱嘉宇

摘 要:本文对某自来水厂滤池气动阀门的工作原理和常发故障进行了分析。通过运用设备管理的PDCA循环理论减少改系列气动阀门的故障率,并对该理论运用后的效果进行了阐述。

关键词:气动阀门;PDCA循环理论;滤池

1 绪论

某水厂砂滤池、炭滤池采用气动阀门控制,在日常使用过程中因为设备投运时间长、阀门动作频次高、水体含氧化剂臭氧等原因,故障频繁,对供水量、水质造成了极大的影响。为进一步完善滤池气动阀门日常使用管理,逐步减少滤池气动阀门故障率,考虑引用PDCA循环理论进行探索。

2 正文

2.1 PDCA循环理论概述

PDCA是Plan、Do、Check和Action的第一个字母。P(计划),根据目标制定计划。D(执行),制定方案并加以实施。C(检查),对结果进行复核,发现问题。A(总结),分析结果并标准化。对于没有解决的问题,应提交给下一个PDCA循环中去解决。以上四个过程不是运行一次就结束,而是周而复始的进行[1]。

2.2 PDAC循环理论应用

该水厂滤池阀门因为工作频度、投用时长、现场工况等原因产生一系列故障,甚至影响到了日常正常的制水生产。现將该系列滤池阀门的维修保养结合PDAC循环理论,做到对各类阀门故障进行及时跟进和修复,甚至能够总结规律和经验做到提前预知的维修和更新。即保证了阀门的正常工作的同时,又能最大限度的节省维修人工和更新资金的投入。

2.2.1 P阶段

(1)故障统计。

(2)故障类别。

a.进水阀、排水阀限位探头异常。b.气动阀门(包括清水阀、水冲阀等)定位器故障。c.清水阀阀轴漏水。d.滤池PLC柜内接线松脱、电磁阀线圈接线松脱等。e.气冲阀、水冲阀等电磁阀线圈、保险丝损坏。f.其它故障(调节定位器进气量、阀门过紧等)。

(3)原因分析。a.滤池气动阀门投运至今已有9年,清水阀作为调节型阀门,根据滤池恒水位控制方式,不断调整开启度。在持续频繁的动作下,对清水阀胶套、气缸定位器凸轮、微动开关等都有明显的损耗,这也是近三年来滤池清水阀普遍存在漏水、定位器调节异常的主要原因。b.滤池进水阀、排水阀安装于户外,开关限位由电磁感应原理工作,限位磁环受腐蚀后,磁性减弱,容易引起限位探头信号感应不良,产生故障。c.滤池管廊环境潮湿,局部还存在屋漏问题,出现电磁阀、阀岛线圈短路现象,对阀门的正常工作带来影响。d.砂滤池气管采用无缝钢管、炭滤池气管采用白铁管,长年使用后产生锈迹,使得气动阀门气源不洁,甚至含有杂质,使阀门限位器无法进行微动调节。e.滤池PLC就地控制柜部分元器件损坏,部分PLC信号线因振动或热胀冷缩而松脱,造成气动阀门信号传输故障。

(4)制订计划。a.落实维保计划。b.逐步更新改造。c.注重备品备件。d.改善使用环境。

2.2.2 D阶段

(1)落实维保计划。落实砂滤池、炭滤池PLC就地控制柜(共28台)的维护保养工作,采取每季度一次对设备使用状况进行检测,包括电气元器件的检查,电缆接线端子紧固等事项。

(2)逐步更新改造。a.针对滤池清水阀阀轴漏水的问题,完成砂滤池B、C、D、E、F、K、L、N池和炭滤池M池等总共9台清水阀胶套的更换工作。b.针对砂滤池、炭滤池清水阀定位不稳的问题,将爱合德定位器替代定位不稳的凯士比定位器,完成更换28套。并且定位器与气缸连接键材质由塑料变成了金属。

(3)注重备品备件。a.更换了滤池气冲阀、水冲阀、初滤水阀、进水阀、排水阀等气动阀门的电磁阀线圈,采用进口备件替代原先使用的电磁阀线圈。b.更换了滤池进水阀、排水阀磁环,共计完成84套。c.落实了过滤器芯、管道快插接头、消音器等备品备件的储备,做到库存储备充足。

(4)改善使用环境。a.完成炭滤池气管更新,采用空压机专用铝制气管。b.完成安装砂滤池、炭滤池电磁阀防护板,避免屋漏直接影响电磁阀。

2.2.3 C阶段

(1)解决的问题。a.滤池进水阀、排水阀更换新的磁环后,限位探头故障得到了解决。b.滤池气冲阀、水冲阀等气动阀门电磁阀采用了进口线圈后,电磁阀线圈损坏的故障率大幅降低。c.滤池PLC就地控制柜实施定期、定人、定点的维护保养后,避免了信号线松脱等问题的发生。损坏的电气元器件也能及时进行更换。d.炭滤池气管更新后,从气动阀门的过滤器芯使用情况判断,空压机气源得到明显改善,降低了电磁阀阀芯堵塞的可能。

(2)还存在的问题。砂滤池4台清水阀更换新的胶套后,在维持一段时间后(最短3个月),清水阀阀轴端又开始漏水。经解体检查,新更换的胶套没有明显的磨损,判断是阀板、阀轴因使用年限关系,也存在一定的损耗。

(3)新衍生的问题。滤池清水阀更换爱合德定位器后,清水阀定位器故障得到了控制,清水阀开度定位也较稳定。气缸与定位器金属连接件提升了定位器定位的稳定性,却存在爱合德定位器与凯士比气缸的扭矩不匹配情况,造成阀轴下沉,气缸平面磨损的现象。

2.2.4 A阶段

(1)针对部分砂滤池清水阀更换胶套仍不能解决漏水的问题,逐步更新阀门,同时对拆下的清水阀,采取维修。

(2)针对滤池清水阀气缸平面磨损的问题,一是对平面磨损严重的气缸进行维修;二是逐步申购凯士比气缸和定位器,作为维修备件。

3 结论

经过历时一年左右对“PDAC循环理论”的使用和执行,该水厂的滤池故障情况下降了57%,砂滤池和炭滤池的现场工况有了相当大程度的改善,也总结出了一套适用于该水厂此类型阀门的巡检和维修流程,保证了制水生产的可控和安全平稳。

参考文献:

[1]陈宝祺.PDCA在PTM的应用[J].生产一线,2014(4):87-88.