柳钢高炉炉前液压系统油品净化实践
2020-07-04黄斌李一波郭华覃志强
黄斌 李一波 郭华 覃志强
摘要:保证钢铁厂高炉炉前液压系统油品清洁度一直都是一个老大难问题,即使选用各种先进的过滤装置甚至换油,油品清洁度都会存在很大的波动。现对柳钢炼铁厂油品清洁净化攻关取得的成果进行介绍,以供业内同仁参考。
关键词:液压系统;油品;清洁;净化
0 引言
经过大量实践观察和理论分析可知,炼铁高炉液压系统污染主要有四个方面因素:(1)油液过滤能力不足;(2)空气粉尘污染;(3)高温辐射产生污染;(4)维修带进污染。针对以上因素,本文将逐一分享一些改造措施和经验。
1 改造过滤系统
本实践中柳钢炼铁厂3号炉炉前液压系统用于给炉前泥炮和开口机提供液压能,主要参数如表1所示。
整改前高、低压过滤器和旁路过滤系统运行两周后,油品检验情况如表2所示。
清洁度超过NAS8,主要现象是油品浑浊,颗粒物从5~100 μm都有不同程度的超标,初步结论:(1)过滤器安装不合格;(2)滤芯过滤精度不足;(3)滤芯纳污量偏小。拆检过滤器检查发现低压过滤器和旁路过滤器密封圈有断口,滤芯无破损,无明显杂质。
改造方案:高压和低压过滤器不变,将旁路过滤系统过滤器扩能更换为流量1 000 L/min、精度5 μm的大容量过滤器,更换密封圈并确认安装正确。
整改后高、低压过滤器和旁路过滤系统运行两周,油品检验情况如表3所示。
数据中油液颗粒污染数量较整改前有很大改善,污染等级控制基本达到要求,初步判断对旁路过滤系统的整改有效果。
为了查找其他影响因素,将旁路过滤停用两周后检验油品情况,如表4所示。
数据中颗粒污染数量明显增多,污染等级明显增大,结论:(1)旁路过滤有效果并且满足系统要求;(2)还有较大污染源存在,该系统污染治理还有空间。
2 改造油箱空气过滤装置
本实践中液压系统使用的空滤是网孔结构,滤尘效率低,现场的环境空气含较多粉尘悬浮物,随油箱的呼吸悬浮物被吸进并沉入油液中,长时间后油液变浑浊,油箱底沉积有油泥。为此我们开发了一种空气过滤装置,如图1所示。
空气过滤装置(标号2、3、4、5、6、7、8)结构说明:油箱1空气过滤器安装口通过连通管8与空气过滤装置箱体5连通,箱体内装有一定高度的油液2,进气管7插入箱体5并且下端低于油液2液面,箱体内装有格网4,格网4的1/3置于液面下,箱体2上端面装有逆止阀6,下端面装有排油阀3。
油箱吸气时空气从进气管进入箱体,通过箱体内油液后以气泡方式析出,气泡与油液和格网混合过程中粉尘被附着吸收,析出干净气体从连通管进入油箱。排气时油箱内气体通过连通管进入箱体从逆止阀排出,外界空气不能从逆止阀进入箱体。
整改后所有装置正常投用两周,油品检验情况如表5所示。
清洁度合格并且较整改空滤前更好。为了进一步查找其他影响因素,旁路过滤系统停用其他装置正常投用,两周后再次做油品检验。染物数量略微增加,污染级别略微上升但仍在NAS7~8之间,说明对旁路过滤和空气过滤的整改正确,基本解决了污染油品的最主要因素,满足了生产需要。
3 高温辐射和维修污染的控制
本实践中高温区域在出铁口附近,防护措施有防热隔板和水雾喷淋,如图2、图3所示。
3.1 隔板防热
如图2所示,通过隔板遮挡防止铁口热浪辐射到油管,隔板活动可以随着泥炮的进炮和退炮自动收起和展开,不影响堵口作业。没装隔板前油管表面温度110~130 ℃,装隔板后油管表面温度45~55 ℃,隔热效果明显。
3.2 水雾喷淋
如图3所示,通过水气雾化喷射覆盖受热的油管,将透过隔板的余热进一步散热降温,未喷淋前油管温度75~85 ℃,喷淋后油管温度55~65 ℃,散热效果也很好。
3.3 维修污染控制
通过标准化作业防止在维修时人为带入污染物,主要作业标准有《油缸更换维修作业标准》《油管更换维修作业标准》《油泵更换维修作业标准》《密封圈更换维修作业标准》等,通过这些标准和配套检修规程的实施控制维修污染。
4 结语
本文介绍了柳钢炼铁厂高炉炉前液压系统油品净化实践过程,实施后液压系统故障明显减少,开铁口机没有卡死故障,泥炮油缸无内漏。该实践方案已在全厂推广,并取得全年零故障运行效果,希望本文所述对同行有所帮助。
[参考文献]
[1] 液压油清洁度标准:NAS 1638[S].
[2] 田松柏.油品分析技术[M].北京:化学工业出版社,2011.
收稿日期:2020-02-26
作者簡介:黄斌(1978—),男,广西灵山人,工程师,研究方向:流体传动及控制。