五百梯气田长兴气藏气井生产分析及措施
2020-07-01甘德顺任伟郭建辉李泽斌
甘德顺 任伟 郭建辉 李泽斌
摘 要:本文通过对五百梯长兴气藏地层压力、气质、产气量、产水量特性的分析,得出该气藏各井间连通性差,无工业气流互相流动,存在井底堵塞及井内积液影响产气量,H2S影响气井生产,由此提出解决这些生产问题的措施。
关键词:五百梯;长兴气场;气井分析;措施
1 气藏基本概况
五百梯长兴生物礁气藏于1992年12月15日正式投入开采,初期投产井1口(天东10井),试采规模10× 104m3/d,1998年6月天东53井投产。
2006年编制完成“五百梯气田长兴气藏挖潜方案”,部署了天东002-11、021-3井两口新井,实际两口井于2007年7月投产,之后7口生产井日产规模达68×104m3/d。2008年8月,气藏进入增压开采,产能规模60×104m3/d。2009年4月气藏南端第一口滚探井天东021-4井投产,由于钻遇储层差,仅间歇产少量微气。2010年气藏开展精细描述,建议新增5口井,实施后产能规模可达78×
104m3/d。
2 气藏连通性分析
2.1 压力系统
综合气藏地层分布连续无缺失、且先期压降明显、气质组分随海拔高低呈规律性变化等多方面因素,认为气藏包括滚探区在内各完钻井应属同一压力系统。
2.2 以天东74井为激动井的干扰测试未获成功
激动井天东74井2006年9月1日以产量20×104m3/d开井生产,观察其他井的干扰情况,经过了20天左右的时间,各井均未见明显干扰,分析认为其主要原因是由于干扰测试时间不够造成,根据天东74井的试井渗透率(0.4md)计算,生产22天压力传播距离仅为450m左右,而距天东74井最近的天东72井有约1721m,因此本次干扰测试观测井压力虽未见到激动井天东74井生产的影响,但也不能否认天东74井与其余井之间相互连通关系。
2.3 天东002-11井与邻井连通性差
天东002-11井于2008年3月17日至2008年4月30日期间关井,但相邻天东10、74井分别以13.5×104m3/d和10.7×104m3/d左右的产量稳定生产,从天东002-11井井口关井油压观察,通过43天关井复压,该井压力从12.78MPa上升至22.02MPa仍未关稳,并未受到邻井生产影响出现压力降,可见天东002-11井与天东10、74井之间连通性较差。
2.4 天东002-12井与邻井连通性差
天东002-12井于2014年4月17日至2014年6月4日期间关井,但相邻大天002-8井和天东10井分别以20×
104m3/d和7×104m3/d左右的产量稳定生产,从天东002-12井井口关井油压观察,通过48天关井复压,该井压力仍未关稳,并未受到邻井生产影响出现压力降,可见天东002-12井受邻井大天002-8井和天东10井生产影响弱。
综上所述,认为五百梯长兴组气藏应属同一压力系统,但连通关系复杂。
3 气井递减分析
根据稳定试井计算的二项式无阻流量以及2012年11月全气藏关井资料计算的一点无阻流量,可以得到2012年11月气藏无阻流量共173×104m3/d,相较于气藏各气井原始无阻流量570×104m3/d已下降了379×104m3/d,产能递减较快。特别是大天002-8井和天东021-X6井投产后,由于新井开井初期采气量大,产能主要由井底附近的相对高渗透区贡献,低渗透区的补给滞后,造成产能迅速递减,递减速度达到了每月4%以上。
4 井筒适应性分析
4.1 天东53井井筒堵塞
天东53井2014年4月25日该井瞬时产量从6×104m3/d
下降至1.76×104m3/d,产水有少量减少,套压上涨明显,判断可能是积液或者井下管串堵塞。之后采取关井复压1天,利用开井初期的较高压力和产量来解除井筒堵塞或带出积液,再开井时瞬产11×104m3/d,但是产水量并不大,证实应该不是井筒积液,但开井后1h左右产量逐渐降为1×104m3/d,油压下降很快。再隔1h候该井产量突涨至11.5×104m3/d左右,油压上涨了1MPa左右,套压呈下降趋势,说明井筒堵塞物被带出,产量恢复正常。
从该井生产异常现象来看,是井筒堵塞造成产量波动,而井筒堵塞的原因主要是该井含硫量高约80g/m3,油管入井时间长,可能存在腐蚀。其次,该井日产凝析水1.4m3,目前3.8MPa井口压力下计算临界携液量为5.2×104m3/d,而该井油管管串偏大,目前日产气仅5.6×104m3/d,快接近临界携液量,不利于后期带液生产。
该井目前剩余动态储量3.45×108m3,地层压力12.75 MPa,具有较大开采潜力。
4.2 建议对天东74、002-11、021-3井3口高含硫气井开展油套管腐蚀监测
天东10井、天东72井在2014年已实施了修井作业,从现场作业情况来看,油管腐蚀情况严重,因此对于五百梯长兴高含硫气藏其余井都应该加强防范措施。目前气藏除了天东72井已实施修井、天东53井已证实井筒堵塞以及几口新井油管入井年限不长外,还有天东74、002-11、021-3这三口井入井管串时间长达8~10年,从采气曲线来看,这三口井产气量波动较大,虽无直接证据可证实已存在油管腐蚀穿孔或井筒堵塞,但對于这三口井含硫量较高,建议应开展油套管腐蚀监测。
5 带液困难气井助排措施
目前该气藏的8口生产井,天东002-11井、天东021-3井、天东61井带水出现困难,需要采取助排措施带水,以提高产气量。
5.1 加注起泡剂助排措施应注意的几个问题
起泡剂加注量不可少,也不可多,要与气井内积液量相适宜,以免影响气井带液效果。起泡剂助排效果受到气井化学成分、起泡剂加注周期和加注量、井底压力、井筒内积液量、油管直径、产气量、集气管线压力的影响。在现场生产实际中,可以方便调整的是加注周期和加注量、产气量、集气管线压力四个参数,根据生产情况调整这些参数可以提高气井带液效果。起泡剂加注气井应根据气井现场实际情况来确定起泡剂加注量及加注周期。由于气井井筒积液多少反应在油套压差变化上,因此可应用计算机数字化信息系统,自动计算井口压力波动幅度的方法来精确计算起泡剂加注的合理量和加注周期。应用计算机系统自动计算井口压力标准差公式:
?-生产月份井口压力平均值的标准差,x-生产月份每天的井口压力值平均数,-生产月份的井口压力值平均数,n-生产月份有效取值天数。
应用计算机系统计算不同时间段井口压力波动幅度,就可以确定合理的起泡剂加注量和加注周期。
5.2 降低产气量回升井口压力助排措施
从生产实践来看,降低产气量回升井口压力助排措施对于日产气量在2.0×104m3/d以上的气井,出现带水困难时,采取该方法都有较好效果,一般压低产量2-5h,井筒压力回升至满足带液要求,采取开大井口针型阀使瞬时产量达到临界带液产量而提高气井带液能力。而对于加注泡排剂的气井,在泡排效果不理想的情况下可以结合采用降低产气量回升井口压力助排措施提高排液效果。2010年天东76井加注泡排剂效果不理想采用降产量压力回升法使产气量增加2.72%,产水量增加18.7%;天东99井产气量增加4.7%,产水量增加8.9%。
6 结论及建议
①五百梯气田长兴气藏分隔为南北两个区域,五百梯长兴组气藏应属同一压力系统,但连通关系复杂,总体上气藏区块及井间都表现出连通性差的特征;②天东53井井筒堵塞导致产量异常波动,建议对天东53井实施修井作业,更换高抗硫的连续小油管,对于天东74、002-11、021-3井含硫量较高,建议应开展油套管腐蚀监测;③对天东021-3井、天东61井、天东002-11井结合压产量回升井口压力助排措施、加注起泡剂助排措施以及更换小直径油管助排措施排液,以提高产气量。
作者简介:
甘德顺(1971- ),男,汉族,四川资中人,大学本科,高级技师。