新疆玛纳斯河四级水电站蜗壳、座环增容改造
2020-07-01王晓东
王晓东
(新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司,新疆 石河子832000)
1 工程概况
新疆兵团第八师玛纳斯河四级水电站于1961年建设完成,现共布置4台立轴混流式水轮机机组。原设计水头为31.5m,设计引水流量51.6m3/s,总装机容量1.3万kW(已扩容1×4000kW+原有3×3000kW),多年平均发电量约为4862万kW·h,为当地的经济建设发挥了重要的作用。
水电站由于运行时间长,存在建筑物冻融破坏,混凝土结构老化、破损渗漏,金属结构锈蚀、启闭困难,机电设备普遍磨损、老化、故障率高等问题。在2013年农村水电增效扩容改造批复内容为:对引水渠道进行裁弯取直和防渗改建、拆除并重建排冰闸及退水渠,对前池、溢流堰、尾水平台进行改造加固处理,更换电站的机电设备及金属结构设备等。
增容改造后设计水头31.6m,设计引水流量62.0m3/s,总 装 机 容 量 1.60万 kW(1×4000kW+改造3×4000kW),多年平均年发电量为6088万kW·h(年均增发电量1226万kW·h),装机利用小时数为3805h,设计发电流量59.6m3/s。
2 存在问题及改造要求
玛纳斯河径流年际变化平缓,年内分配集中,6月~9月的水量占全年径流量的76.6%,冬季水量仅占7.3%。多年平均年径流量为13.23亿m3/s,多年平均流量为41.9m3/s;90%频率的保证流量为5.98m3/s。河水含沙量大,多年平均含沙量2.73kg/m3,水中泥砂悬移质约占87%,并且泥沙中石英含量多,对水轮机机组磨损影响较大。
改造前玛纳斯河四级水电站机组每2~3年须进行一次大修。转轮、底环、顶盖、导叶、蜗壳等过流部件空蚀和磨蚀最严重,导致机组运行效率低下,机组振动大、噪音大,长时间处在不稳定运行状态,严重影响了电站运行安全和经济效益。本次增容改造更新3台老机组,将除尾水管的肘管段和扩散段外的所有水轮机部件进行更换(含转轮、导叶、顶盖、座环、蜗壳、尾水管直锥管等)。
经过参建方的多次现场检查和技术讨论,确定通过调整座环高度和蜗壳直径,增加机组过流能力,以达成水轮机增容改造的目标。考虑到金属蜗壳外包混凝土厚度较小的现状,工程难点在于:保证蜗壳的结构安全,蜗壳和座环联合受力,控制机组振动在允许范围。
3 改造设计方案
本工程混凝土蜗壳承担机墩传下来的荷载、水轮机层设备重量和活荷载。原钢蜗壳与外围混凝土之间设置有弹性垫层,用以减少钢蜗壳的振动,混凝土蜗壳承担部分内水压力。根据增容要求,钢制蜗壳需要增加内径,最宽部位达23cm,为此需要对原混凝土蜗壳内侧进行凿除拓宽,须凿除钢蜗壳外部弹性层、多余混凝土层和钢筋网。工程技术改造如何不影响混凝土蜗壳结构安全,保证钢蜗壳、座环与混凝土蜗壳之间的荷载传递,避免混凝土浇筑和干缩产生空腔,造成水轮机组的振动和气蚀,是设计考虑的主要问题。
结构安全方面考虑混凝土蜗壳扩径后,结构厚度减少14%,经计算,混凝土蜗壳上部钢筋拉应力增加较大,为此须采取混凝土蜗壳补强措施,考虑了2种方案。方案1:加强混凝土蜗壳内侧配筋,将横向钢筋与座环焊接,改善蜗壳受力条件;方案2:在钢蜗壳外侧设置多道加劲环,由混凝土蜗壳和钢蜗壳共同承担上部荷载。考虑到方案2加劲环宽度较大,相应混凝土凿除厚度大损害结构安全,并且竖向加劲环影响混凝土浇筑,故选择加固方案1。
对钢蜗壳与浇筑混凝土存在的干缩空腔考虑进行灌浆处理,灌浆材料进行水泥灌浆和化学灌浆材料的比较。水泥灌浆凝结强度高,而化学灌浆固结体可以具有一定的弹性,达到减轻钢蜗壳振动的效果,故钢蜗壳外侧空腔选择化学灌浆。经比较选用LW水溶性聚氨酯,其具有良好的亲水性能,浆液遇水后先分散乳化,进而凝胶固结;固结体为弹性体,可遇水膨胀,具有弹性止水和以水止水的双重功能,主要性能指标见表1。
表1 LW水溶性聚氨酯主要性能
经比较确定结构加固措施如下:1)拆除原钢蜗壳和座环,按设计断面凿除混凝土和钢筋;2)剔出座环锚筋,将改造座环与锚筋固定;3)在混凝土蜗壳内侧凿除部位恢复钢筋网,并适当加大钢筋网中的钢筋直径,横向钢筋两端与座环上下焊接,钢筋网通过焊接锚筋与混凝土蜗壳锚固;4)逐节安装钢蜗壳,将钢蜗壳外侧锚筋与钢筋网焊接固定;5)钢蜗壳预留混凝土灌注管和振捣孔,灌注高标号混凝土,待混凝土干缩后,进行聚氨脂灌浆。改造措施设计见图1。
4 改造措施和设计要求
图1 钢蜗壳、座环改造图
4.1 制造要求
座环采用组焊式,钢材材质为Q345E,固定导叶数24个,外形尺寸2.36m×1.557m×0.992m,分成4 瓣,总重量 5.2t,单重 1.3t。
蜗壳平面直径5.13m,设计压力0.4MPa,进水口内径1.75m,出水口内径0.5m,蜗壳壁厚16~12mm,材质为Q345E,分22段运输,单段最大件宽度0.3~0.8m,相应重量350kg,总重量约6t。
4.2 安装措施
(1)切割、拆除已磨损钢内衬,清洗混凝土蜗壳表面松动的混凝土块、沉积泥沙,进行钢筋除锈和混凝土表面凿毛和清洗,混凝土最大凿除厚度25cm,最小凿除厚度16cm。
(2)混凝土修补要求剔除原有钢筋网,重新焊接钢筋网片。为确保钢筋接头焊接质量,采用砂轮打磨焊接部位残渣。增大钢筋网片的钢筋直径,设计钢筋直径φ25mm,间距20cm,并与φ25植筋锚杆焊接,锚杆锚固长度不小于30cm,间距40cm布置。
(3)其余混凝土蜗壳表面按间距30~40cm设置植筋锚杆,要求与金属蜗壳管节焊缝距离不大于20cm。植筋锚杆采用Ⅲ级φ25mm钢筋加工,设计强度360MPa,锚孔孔径32mm;锚杆植筋胶采用改性环氧类、A级胶,设计环境温度为-5~35℃,约束拉拔条件下与混凝土的粘结强度≥11.0MPa。
(4)蜗壳外包钢筋网要求与座环焊接;座环分4片焊接,并预留直径3cm灌浆孔、排气孔16个。
(5)金属蜗壳材质为 Q345E,板厚 16~12mm,在对应混凝土锚杆的位置开孔,孔径36mm。蜗壳管节分段编号后,利用铰链依次拖运到指定位置。
(6)通过拉紧杆、松紧螺栓、支座、千斤顶、垫板等连接定位件,分别进行座环、蜗壳安装调整,并与锚杆焊接固定。
(7)金属蜗壳上预留一定数量的混凝土灌注孔,孔径6cm,灌注C25混凝土(14d限制膨胀率大于0.02%),进行震捣后用Q345E等厚钢板焊接封孔。
(8)锥管与下部蜗壳间的空腔混凝土,常规浇筑措施难以保证混凝土浇筑质量,经考虑采用蜗壳下开口上部预留孔洞,并焊接40cm长,直径5cm导管,通过导管灌注C25混凝土,并进行震捣密实。
(9)通过锤击金属蜗壳进行混凝土灌注密实度检查,如有空腔声,进行接触灌浆处理,灌浆压力0.2MPa,灌浆孔孔径2cm,灌浆材料为聚氨脂。
(10)对锚杆孔、灌浆孔堆焊封孔,打磨光滑。
5 效果
玛纳斯河四级水电站蜗壳改造工程于2014年完工并投入发电,经过3年的运行,已通过竣工验收,水轮机机组运行良好,平均较改造前增发电量12%,蜗壳振幅在规范允许范围内,达到了增效扩容目标,工程改造效益显著。