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钢铁冶炼企业高效防堵斜孔塔盘在蒸氨塔中的应用

2020-06-30赵云生

中国金属通报 2020年2期
关键词:氨水钢铁废水

赵云生

(唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司,河北 唐山 063700)

1 蒸氨工艺简介

氨水分离单元送来的原料氨水进入原料氨水槽,然后用剩余氨水泵送入氨水换热器,与蒸氨塔底出来的蒸氨废水进行换热,由液碱泵送出的32%的NaOH碱液经管道混合器与蒸氨原料氨水混合后,进入蒸氨塔蒸氨。塔底部分钢铁废水经再沸器加热,产生的汽水混合物返回塔底作为蒸氨的热源[1]。蒸氨塔底另一部分蒸氨钢铁废水由蒸氨废水泵送经氨水换热器,同进塔蒸氨的原料氨水换热后,进入废水冷却器,用循环冷却水冷却至40℃后,去威立雅水处理单元,塔顶蒸出的氨汽经分缩器部分冷凝后,浓度约18%的氨汽去硫铵的饱和器中进行洗涤[2]。

2 运行中存在的问题

我公司回收车间蒸氨塔(两台,开一备一)整体设计由天津创举科技有限公司设计施工,钢铁冶炼蒸氨塔采用垂直筛板式塔盘结构,塔直径1.8m,塔高23.7m,塔盘层数29层。单塔设计剩余氨水处理量为60m3/h,实际处理量在50m3/h,钢铁冶炼蒸氨塔在运行过程中,塔盘聚结了很多的钢铁废渣、热聚合物、焦粉和煤粉,引发塔盘严重堵塞、筛板及塔盘结构严重破损,由于塔盘破损严重,塔效率降低,导热油蒸氨温度达不到,需开直接蒸汽,造成蒸汽大量消耗,产生大量废水,当剩余氨水量稍稍提量时,塔顶、塔底压力增加,蒸氨废水氨氮指标超过200mg/l,同时造成碱耗的大量增加,增加了处理成本,况且每个钢铁冶炼蒸氨塔连续运行最多3个月后蒸氨处理后各项指标严重不合格,必须停塔检修,每次检修清理塔盘需要2个月时间,期间没有备用设备,而且还有高额的检修费用。

图2 检修下来破损的塔盘

3 技术改造

针对我厂钢铁冶炼蒸氨塔现存的问题,决定对蒸氨塔塔盘进行改造,我们经过多次对同行业的了解和沟通,决定对蒸氨塔塔内件进行技术改造(筒体不变)选用由鞍山市格林环保生产的新式斜孔塔盘。在原有蒸氨塔本体不变的前提下,只将塔内部塔盘、加强圈、降液板,横梁等塔内件拆除。塔内部安装喷射斜板式塔盘及相应加强圈、降液板等塔内件。

表1 工艺参数及指标

图3 改造后塔盘照片

4 改造前后,工艺指标对比

改造前。(表2)

改造后。(表3)

表2 原蒸氨塔运行参数汇总表(2018年5月~11月)

表3 改造后蒸氨塔运行参数汇总表(2019年1月~6月)

5 经济效益

采用新型高效防堵斜孔塔盘后,每天冶金平均吨水耗碱在7.75kg,蒸氨废水量平均每天较少75t,蒸氨废水后的各项化验指标都比以前有很大提高,蒸氨塔各项参数运行较为稳定,大大的降低了液碱的消耗,降低了处理成本,节省检修成本,具有较高的经济价值。

(1)施工投入:技术改造及人工费用60万元。

(2)节省费用:①节省处理蒸氨废水费用:每天减少75t废水,吨处理成本70元,年效益75*365*70=191.6万元;②节省液碱费用:吨水耗碱降低2Kg,每天处理蒸氨废水50*24=1.2t,吨碱700元/t,年效益:2*1.2*365*700=61.32万元;③每年停塔检修蒸氨塔费用10万元。年创效合计:191.6+61.32+10-60=202.64万元。

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