9E燃气轮机机组励磁机故障处理研究
2020-06-19周庆彪
周庆彪
摘 要 通过对励磁机制造工艺、结构以及材料等方面的分析,确定各种常见的故障发生的原因,并以9E燃气轮机机组励磁机为例,研究各种故障的处理方法,争取进一步提高励磁机的运行可靠性与稳定性,消除运行隐患,保证机组运行的安全性,满足电厂生产基本要求。
关键词 9E燃气轮机机组;励磁机;故障处理
励磁机是传导励磁电压电流给发电机转子绕组的重要设备,如果其在运行过程中产生故障,将会对机组的运行状态产生严重影响,导致机组异常。结合实际生产经验,分析9E燃气轮机机组励磁机故障表现特征,确认造成故障发生的因素,并提出针对性措施处理,确保励磁机可以在最短时间内恢复到正常状态,满足生产需求。
1燃机发电机励磁机故障
1.1 励磁机作业原理
所应用的KATO公司生产的励磁机,其为交流无刷励磁,是十二极转枢式交流发电机,共分为定子直流磁力绕组、旋转整流桥以及三相转子绕组三部分。设备在运行时,由励磁调节器来输出直流电,并输入到励磁机定子形成磁场,励磁机转子对磁场做高速旋切割动作产生交流电,最后经过旋转二极管整流注入发电机转子线圈励磁。
1.2 故障表现
以某电厂为例,所应用的燃机发电机在启动投入励磁后,发现发电机端电压无法成功建立,且励磁调节器报“整流器故障”和“转子接地故障”。检修技术人员对励磁机运行状态进行了全面检查,将冷却分管拆除,并抽出励磁机定子,确定故障存在于励磁机电枢绕组接近铁芯端的位置。初步检查后发现励磁机转子绕组接近整流环位置有部分被烧黑,铁芯以及绕组存在烧伤,并且铁芯部分出现击穿后的坑洞,绕组对铁芯存在放电现象[1]。为进一步确认故障原因,技术人员在现场对励磁机电枢进行了加热处理,拔出电枢观察发现励磁机转轴上存在粉末,是由励磁线棒预留孔冒出。详细检查后可确认预留孔粉末是因为励磁机连接发电机转子的D形线棒表面的绝缘材质损坏。
1.3 故障分析
为满足电网调峰需求,9E机组必须要保持每天两班制的方式运行。机组运行需要转子始终保持高速旋转的状态,在离心作用力的影响下D形线棒便会紧贴与转子转轴的接触面,但是线棒绝缘层和转轴两者之间并没有产生相对运动,正常运行时并不会对线棒表面的绝缘材料造成磨损。夜间盘车的运行,因为盘车转速比较低,离心力较小无法保证D形线棒与转子转轴的接触面保持贴紧状态,当旋转到高位状态后,在自身重力的影响下就会与上部的转子转轴产生间隙,加速线棒表面绝缘层材料的损坏而产生粉末。磨损掉落的绝缘层粉末,将会逐渐进入到励磁机绕组漆包线的缝隙内[2]。9E机组需要长时间运行,再加上检修养护不到位,绕组漆包线绝缘老化加重,会造成绝缘层表面破裂,粉末等杂质就会吸附在其表面上。在这种情况下,一旦粉末受潮直接黏附,很容易就会造成绕组匝间短路故障,影响机组励磁机的正常运行。
1.4 故障排除
如果出现上述故障问题,想要在最短时间内排除故障,必须要对现场条件进行综合分析判断,一般情况下在不具备维修条件时,需要将励磁机返厂维修。正常情况下的故障排除主要包括以下几个步骤:①对励磁机转子进行加热处理,且将其从转轴上拔出;②检修前对励磁机进行平衡测试;③隔离励磁机电枢套组和整流盘,并将励磁机电枢绕组的两侧无纬带以及电枢绕组全部拆除;④全面清洗槽内残留的绝缘粉末及各种杂质。⑤对损坏的硅钢片以及表面绝缘层进行修复;⑥基于励磁机容量大小来进行修复处理,一般可选择H级绝缘高强度漆包线做绕线处理,并搭配只用H级绝缘材料;⑦应用无纬带来缠绕励磁机端部;⑧对励磁机整体做真空浸漆处理,且要置于烤箱内烘烤;⑨对电枢绕组单相直流电阻进行测试,并完成绝缘试验与交流耐压试验,并对发电机表面均匀喷涂防护漆;⑩装配励磁机电枢绕组和整流盘,再次做平衡測试,确认实验数据是否与修复前设备的各项数据一致。确认无误后对励磁机加热套入转子固定完成本次故障处理。
2汽机发电机励磁机故障分析
2.1 故障表现
某厂WBF8-5G发电机做励磁机端部探孔检查,发现励磁机电枢绕组端部与连接环接头相连的3个并头套产生了移位,最大移位距离在5mm,应用于防护固定的绑扎绳已经被拉断。继续对励磁机电枢三相直流电阻进行了测量,确认直流电阻平衡。在对励磁机故障进行分析时,首先要确定励磁机的工作原理,其为交流无刷励磁,共分为定子直流励磁绕组、三相转子绕组以及旋转整流桥三部分。三相转子绕组对磁场进行高速切割,通过并头套与不同的向连接环进行连接,连接环与整流盘相连进行整流。该励磁机故障的并头套连接励磁机电枢套组与连接环接头,具有电路导通的效果,采用的是优质铜制作。
2.2 故障分析
首先考虑是连接环与并头套自身的强度不达标,因为所应用的优质铜制作,硬度比较低。当设备进入到高速运转的状态,设备会有较大电流通过,促使铜材发热变软,再加上离心力影响,对连接环接头产生了径向向外的作用力。再次运行模式下,并头套重复动作最终就会拉扯变形。另外,所应用的锡焊工艺强度比较低,并头套在不断的拉扯变形下最终会造成锡焊脱落,并头套与连接件之间的接触电阻增大,在导通大电流的影响下会发生更大程度的发热,恶性循环造成锡焊脱落加快。
2.3 故障处理
故障的励磁机需要返厂进行维修,包括以下几个步骤:①拔出磁力计电枢绕组与整流盘,且将两部分脱离,并对励磁机电枢直流电阻进行测量。②将电枢绕组两端无纬带拆除;③对并头套进行加热然后拆除,以及要清理励磁机端部电枢绕组,将脱落的锡块全部清除干净;④拆除连接环然后安装新的连接环,对励磁机电枢绕组和连接环接头安装并头套,以及对励磁机电枢绕组跨接部位安装并头套。选择银铜焊的方式处理并头套与连接环接头连接,确保具有较大硬度。而并头套与励磁机电枢绕组连接处以及电枢绕组间跨接并头套,需要采用锡焊方式处理。
3结束语
9E燃气轮机在电厂生产中应用比较广泛,为满足地区电网实际需求,多是作为调峰机组使用。加强对励磁机运行故障的分析,根据故障表现确定发生原因,然后积极采取有效措施解决处理,促使机组可以尽快恢复正常运行状态,以免产生更大损失。
参考文献
[1] 张学霖.9E燃气轮机机组励磁机故障分析及处理[J].发电设备,2019,33(1):65-68.
[2] 周文龙.发电机励磁系统常见故障分析与处理探究[J].现代制造技术与装备,2016(9):129-130.