加压站焦炉煤气净化装置阻损问题分析及改善
2020-06-15廖定荣杨金标
廖定荣,杨金标,阎 鹏
(新余钢铁集团公司第一动力厂,江西新余 338000)
前言
新钢冷轧加压站焦炉煤气净化装置于2011年5月建成投运,主要为冷轧薄板厂、硅钢厂、中厚板厂、制氢站提供精制焦炉煤气。这些用户对煤气品质要求非常高;如冷轧薄板厂要求煤气中的硫化氢含量必须≤10 mg/m3。变压吸附制氢装置的吸附剂,对焦炉煤气所含焦油、硫化氢、萘有严格限定。实际运行时,由于焦炉煤气中杂质含量超过净化装置设计处理能力,精制焦炉煤气杂质成分超标,易造成用户烧嘴堵塞和吸附剂中毒,无法正常生产。这一问题在冷轧加压站焦炉煤气供应量逐渐增大后,暴露出来。
1 焦炉煤气净化工艺及运行情况
1.1 焦炉煤气净化工艺
冷轧加压站焦炉煤气净化装置由9 座粗脱塔(脱硫塔)和6座精脱塔(脱萘塔)2个部分组成,采用先脱硫、后脱萘的方式运行。粗脱塔主要装填氧化铁脱硫剂脱除焦炉煤气中的硫化氢,精脱塔主要装填活性炭脱除焦炉煤气中的萘。设计能力:当原料气中H2S 含量≤1000 mg/m3、萘≤500 mg/m3、焦油≤50 mg/m3时,要求粗脱塔出口H2S≤10 mg/m3,精脱塔出口萘≤50 mg/m3、焦油含量≤5 mg/m3,处理焦炉煤气能力为42000 m3/h,整个系统阻损≤2000 Pa,自投入使用开始,使用时间1年。
工艺流程示意图见图1。
图1 焦炉煤气净化工艺简图
1.2 焦炉煤气净化装置运行情况
焦炉煤气管网压力保持在5000~6000 Pa 运行。净化装置在投运前期,阻损一般在500 Pa 左右,3~4个月以后,阻损会逐渐上升至1000 Pa 左右;运行6个月阻损会达到2000 Pa 左右;后期最高阻损会出现≥5000 Pa的情况,导致加压机前压力过低、加压机无法正常启动,影响用户生产。
(1)粗脱塔运行情况
粗脱塔在投运前期,阻损一般保持在200~300 Pa 左右运行,3 个月以后,会逐渐上升至500Pa左右,5 个月左右阻损会1000 Pa 以上,后期最高时会达到3000 Pa以上。在粗脱塔运行6个月左右,粗脱塔出口硫化氢含量达到20 mg/m3以上,9 个月后会达到35 mg/m3以上,导致冷轧薄板厂混合煤气过滤网和烧嘴堵塞、连退炉被迫停产检修情况发生。
(2)精脱塔运行情况
精脱塔的运行一般采用4塔并联运行,2塔再生备用模式。新的活性炭装填好,投运初期,阻损一般保持在200~400 Pa 运行;3~5 个月以后,也会逐渐上升至800 Pa以上;后期最高会超过2500 Pa。
当粗脱塔和精脱塔同时出现阻损大时,由于焦炉煤气管网压力在5500 Pa 左右,系统阻损很大,加压机根本无法正常开机,造成混合煤气无法满足用户配比需要,严重影响冷轧厂等用户的正常生产。
加压机、净化装置及混合煤气供应系统流程示意图见图2。
图2 混合煤气系统流程示意图
2 原因分析
在日常运行及脱硫剂更换过程中,对造成净化装置阻损大的原因进行了细致的分析,主要存在以下几个方面。
2.1 粗脱塔进口管积水
由于粗脱塔采用下进上出的方式运行,进气管存在U型结构,煤气冷凝水容易沉积在进口管中,而底部排污管安装在塔底管弯头处,高于U型管底部,平时无法将U 型管中冷凝水排干净,导致进气管进气面积减少,增加了系统运行阻力。
2.2 粗脱塔分层隔离间隙减小
粗脱塔脱硫剂装填时,设计采用氧化铝瓷球进行分层隔离,防止每层脱硫剂泄漏到下层。由于格栅板的宽度比氧化铝瓷球略小,没有透气性的氧化铝瓷球充填在格栅板的凹槽中,运行一段时间后,煤气中的焦油、萘、硫等物质充填了瓷球之间的间隙,在格栅板处阻碍煤气的正常流动,增大了粗脱塔的阻力。
2.3 粗脱塔脱硫剂间隙减少
在更换脱硫剂时,发现在脱硫塔中间层中心大约有直径1.8 m 左右圆柱形的脱硫剂颜色变化不大,表明煤气很少在该圆柱形脱硫剂内流通。分析认为,在脱硫剂装填时,由于脱硫剂是通过塔顶部管口向塔内倾倒的,在中心部位不断挤压,造成中心部位脱硫剂的密度大,煤气无法在中心部位顺利通过,使塔内过流面积减少。新的脱硫剂装填好,投运初期,阻损不明显,随着一段时间的运行,脱硫剂吸附饱和及硫的析出,造成脱硫剂的间隙减小,阻损会明显增大。
2.4 精脱塔再生温度低
经分析,精脱塔阻损大的主要原因是用于再生蒸汽压力低,再生煤气量在2000~2500 m3/h 时,煤气温度很难加热到110 ℃以上,使精脱塔内温度无法保持在90 ℃以上,无法完全脱出活性炭吸附的萘。由于再生温度不能满足活性炭完全再生需要,且由于再生煤气在塔内自上而下,且温度逐渐降低,使上部升华了的萘,在塔的中部或底部低温区域再次凝华,造成精脱塔阻力就逐渐增大,阻碍了焦炉煤气在塔内的正常流动。
3 改善方法及措施
3.1 粗脱塔增设排水管
针对粗脱塔进口管积水问题,2015 年11 月在9个粗脱塔进口管最低点安装了DN100 排水管,将原来的排水管用盲板堵断。这样每次排水时,可以完全将粗脱塔进口U 型管中的积水排干净,降低进口管流通阻力。
3.2 粗脱塔更换填料分层材料
氧化铝瓷球作为填料分层隔离材料,主要是应用在化工行业,运行压力至少在0.8 MPa 以上的装置,即使产生2~3 kPa 的阻损,对整个系统的正常运行不会带来什么影响。但在冶金企业使用时,因焦炉煤气管网压力偏低,一旦阻损偏大就会影响系统正常运行。2015 年4 月更换脱硫剂时,根据脱硫塔的结构和脱硫剂的装填情况,决定取消氧化铝瓷球,采用强度和密度符合运行要求的两层10~12目304 不锈钢钢丝网替代,在防止脱硫剂漏到塔底的同时,使煤气通过隔离床层时,所遇阻力会明显降低。
3.3 设计脱硫剂布料装置
针对装料过程中脱硫剂从高处下落的冲击,使中心部位脱硫剂密度增大情况,设计制作了布料装置,放置在塔顶部装料口:每次装料时,料从园周边分布下料,接触塔壁后再降落到塔内,减少料与料的相互冲击,并且每装填10 m3左右,就调整布料装置及下料方向,使塔内脱硫剂分布密度均衡。这样,不仅使煤气在塔内的过流面积得到充分利用,减少了阻损,而且提高了脱硫剂使用效率和使用时间。
图3 为粗脱塔布料装置改造前后装料及气流情况简图。
图3 布料装置改进前后对比图
3.4 精脱塔增设人工蒸汽再生
针对精脱塔活性炭吸附的萘在再生过程中不能完全脱除的问题,通过试验论证,运用活性炭高效再生工艺技术:即在精脱塔进口管靠近塔底部位增加DN500 人孔,定期采用人工手动对精脱塔用蒸汽直接再生。具体操作如下:将需要再生的精脱塔进出口、再生气和解析气盲板插除;打开顶板放散阀,用氮气吹扫精脱塔20 min 左右,检测CO 含量≤30 mg/m3,停止氮气,打开人孔,向塔内直接充入130 ℃蒸汽对活性炭进行再生;塔内温度保持100 ℃以上24 h 后停止蒸汽,封人孔,充入氮气降温;抽进出口盲板,煤气置换氮气合格后,再生塔投入运行。通过用蒸汽直接再生后,塔内阻力与新塔相差无几。该方法不但解决了精脱塔阻损大的问题,同时减少了再生所需精制焦炉煤气使用量2200 m3/h 左右,减小了精制系统的运行负荷,对延长系统的运行周期发挥了积极作用。
4 实施效果
通过以上改善方法,焦炉煤气净化装置系统阻力下降明显见表1。
表1 焦炉煤气净化装置阻损问题改善前后对比表
粗脱塔系统阻损保持在200~400 Pa 运行,精脱塔系统阻损保持在300~800 Pa 运行,使用近一年时间,精制系统阻力变化不大,且精制焦炉煤气中硫化氢、萘的含量没有出现超标情况。焦炉煤气加压机没有出现过因机前压力低运行困难的情况,精制混合煤气配比没有受到影响,为冷轧厂、硅钢厂、中厚板厂、制氢站等用户的正常生产发挥了积极作用。
5 遗留问题
利用蒸汽直接吹扫再生,含萘的放散气体直接排放会对大气环境造成污染。后续寻求更优方案解决。