柳钢4号高炉后期高产护炉生产实践
2020-06-11李满杰韦正强钱海涛
李满杰, 韦正强, 钱海涛, 曾 庆
(柳州钢铁股份有限公司炼铁厂, 广西 柳州 545000)
柳州钢铁股份有限公司(全文简称柳钢)4 号高炉2008 年1 月23 日投产,有效容积2 000 m3,设有26 个风口,东西2 个铁口。炉缸采用炭砖+陶瓷杯结构,冷却壁采用板壁结合的方式。截止至今,已高效运行了11 年零11 个月,单位炉容产铁量为10 431.68 t/m3。4 号高炉从2017 年初开始进行护炉生产,在象脚区炉缸侧壁温度整体偏高,主要以9.4 m(铁口下方1 m,T12点历史最高473 ℃)和8.4 m(铁口下方2 m,第五点历史最高461 ℃)区域为主要监控点,尤以8.4 m 区域整体温度最高。经过了控产护炉到高产护炉的转变,打破护炉降冶强的理念,4 号高炉日均产由5 400 t/d,利用系数2.7 t/m3,提高至日均产5 750 t/d,利用系数2.87 t/m3,而且截至2019 年12 月底,炉缸各监控点温度均在230 ℃以下。
1 高效护炉
1.1 钒钛护炉
配加钒钛球的本质是化学修复,其原理是,加入高炉的TiO2在高温区被直接还原成元素Ti,与铁水中的C、N 结合生成高熔点的TiC、TiN 及其固溶体Ti(C,N),在炉缸侵蚀处以晶体的形式析出形成沉淀层,进而达到保护炉缸的目的。根据莫朝兴[1]等人的研究,当柳钢4 号高炉入炉钒钛球减至不大于500 kg/批后,侧壁温度将会出现反弹,只有钛负荷大于3.5 kg/t 时才能起到护炉的效果。4 号高炉所使用钒钛球团矿主要成分如表1。
表1 钒钛球团矿成分 %
为了能更好的将TiC、TiN 在边缘沉积,调整混料顺序,在布料时,将钒钛球布到边缘。同时,4 号高炉利用三月份三天年度检修的机会,在下休风料的时候,采用集中加钒钛球的方式,最大化利用钒钛球团仓的能力替代部分正常球团仓,在炉缸产生更多TiC、TiN,并充分沉积。
护炉是一场长期的战斗,钒钛球添加以后往往会影响铁水的流动性,严重时导致炉缸不活乃至堆积的情况。通过研究,发现护炉是个动态平衡的过程,炉缸侧壁温度趋势与入炉钒钛球量成正比关系,结合图1 中4 号高炉2019 年炉缸侧壁主要监控点温度变化、下页图2 中4 号高炉入炉钒钛球团矿单耗变化,当侧壁温度上行时,适当增加入炉钒钛球,炉缸侧壁温度趋势将下行,反之亦是如此。因此,为了兼顾护炉以及高效生产,4 号高炉采用控制适当炉温和灵活调整入炉钒钛球的方式,4 号高炉炉温按照以下控制:w[Si]=0.4%~0.8%,w[S]=0.020%±0.005%,物理热(1 500±20)℃,同时根据炉缸侧壁温度趋势,适当调整入炉钒钛球量。
图1 4 号高炉2019 年炉缸侧壁主要监控点温度变化图
1.2 压力灌浆
图2 4 号高炉入炉钒钛球团矿单耗变化图
随着高炉生产时间的延长,高炉炉缸、炉底耐材会因热应力长时间积压出现体积异常收缩,造成砖衬与冷却壁之间出现气隙,进而造成传热效果变差,冷却效果不佳,同时导致串煤气现象,危害人身安全,严重影响高炉的日常点检维护。压力灌浆能很好的减少气隙,促进炉缸热量,减少串煤气的产生。灌浆过程,灌浆压力的控制尤为重要,操作不合理将导致高炉炉缸部分耐火材料受到破坏,4 号高炉灌浆压力控制值:炉缸不大于1.5 MPa、风口不大于2.5 MPa、炉身不大于3.5 MPa。炉缸灌浆所用材料为:非水系碳化硅压入料,炉身灌浆料为:非水系高铝质压压入料。
4 号高炉为了不耽误生产,往往利用平时更换小套以及年修的时间来对炉缸进行灌浆,每次灌浆之后,炉缸侧壁温度都将不同程度下降,但是时间持续不长就出现反弹,短则半个月,长则20 d,这或与灌浆料受热收缩,再次形成气隙有关。随着炉龄的不断增长,炉身等多处地方煤气浓度高,存在安全隐患,利用2019 年年修机会,增大炉身灌浆量,炉身灌浆后煤气量下降明显。
1.3 上部调节
如果将钒钛球比作猛烈的西药,那气流的调节则是温顺的中药,西药针对性强,效果显著,但是后遗症也同样重,而中药温顺,但是见效慢,只有中西结合,才能保证长期发展。4 号高炉一直以炉况稳定顺行为基准,在气流的调节上坚持沿用“稳定边缘,打开中心;稳定中心,照顾边缘”的装料制度。边缘气流的发展,不仅加强了气流对炉缸的冲刷,还加重了对冷却壁的冲刷,导致冷却壁破损漏水。为此,4 号高炉采用大角度布料,矿石最大角度44.5 ℃,焦炭最大角度为45 ℃(溜槽最大角度设定45.5 ℃),在抑制边缘发展的同时,还,提高煤气利用率,优化经济指标。抑制边缘的同时,为保证顺行,减少中间环流,必须保证中心,为此,4 号高炉采用中心加焦技术,视气流变化中心焦炭角度在13~15 ℃(溜槽最大角度设定12 ℃)区间,中心加焦量为15%~18%。
1.4 铁口维护
随着炉龄的增加,铁口区域前端的耐材已经基本被侵蚀殆尽,而起到保护作用的是泥包,通过测温点的监控,柳钢可以发现铁口区域温度是最高的,因此,维护好铁口,保证铁口深度尤为重要。4 号高炉根据炉缸直径,计算出铁口深度3.0~3.1 m 为最佳,特制定炉前铁口维护三要素:正常情况下打泥时间12 s;严禁潮铁口出铁;连续两炉进泥量少,必须清洗泥炮。同时,在炉役后期为利于出净渣铁,把铁口角度由 11°提高到 13°。
2 高效生产
2.1 加风增产
风量不变的情况下,随着富氧率的下降,产量必定减少。5 月份制氧出现故障,富氧率直线下降,如不及时采取措施,产量将收到影响,4 号高炉转变思路,以风代氧,用好风机能力,不断加大风量,产量由最开始的稳定到后来随着风量的增大,逐步得到增加,尤其是11 月的时候,富氧率仅为3.02.在休风时间384 min 的情况下,日平均产量仍然高达5 782 t。
4 号高炉从年初的4 250 m3/min 到最后用完风机能力至4 450 m3/min 的一个过程。加大风量的同时,往往伴随着热风风压的提高,以及中心气流将会变宽变大,造成过吹的一个变化。因此,4 号高炉从思想上和布料制度上入手。思想上不断鼓励以及不断适应高风压,同时学习外厂的先进操作理念。布料制度上焦炭布料环数由6 环增加至7 环,在次中心与中心之间增加一个过渡角,矿石布料则继续往内铺,环数由5 环增加至7 环,拓宽矿石平台,缩小中心无矿区,提高煤气利用,中心气流更加集中。
2.2 原燃料的监控
原燃料质量变差必然引起气流波动,将会导致一系列不利于长寿的问题,甚至为保顺行,被迫放开边缘气流,更加加重了环流对炉缸的冲刷、气流对冷却壁的冲刷。为了能做到快料一步,4 号高炉制定了一系列措施监控原燃料:加强精料管理,设置合理的筛分速度;每班清筛至少两次,及时拍照反馈情况,减少入炉粉末;每班间隔4 h 左右测一次外购焦水分,及时调节,确保炉温稳定;每班工长实地查看原燃料质量。
3 结论
1)护炉是一个长期的过程,需要添加钒钛矿、调节好气流,再辅以灌浆、增加冷却能力等多种手段相结合,可以实现高产护炉。
2)护炉是一个动态平衡的过程,适当调节入炉钒钛量,能有效改善炉缸的活跃情况。
3)增加风量对于增产是很好的有效手段,但增加风量会伴随热风压力的提高,需要改变操作思路。