综放工作面端头支架压架分析与处理
2020-06-02张超
张 超
(大同煤矿集团 马道头煤业有限责任公司,山西 大同 037100)
综放工作面压架是一种常见的生产事故,发生压架事故后,工作面支架立柱行程变小甚至为零,造成支架前移困难,特别是端头支架发生压架后,与其相连的转载机及搭接的胶带自移尾都无法前移,严重制约着工作面的正常推进,对矿井的安全生产造成较大影响[1-2]。本文以大同煤矿集团某矿8105综放工作面为背景,详细介绍了该工作面发生端头支架压架的原因及处理方法,以供同行参考。
1 工程概况
某矿8105综放工作面可采走向长1 890 m,倾向长235 m,平均煤厚9.2 m,煤层倾角为3~9°,工作面头低尾高,头尾高差为31~43 m,盖山厚度为628~710 m,工作面采用两巷布置,即一进一回的通风方式,主要巷道包括:8105胶带巷、8105回风巷。煤层顶底板岩性见表1。结合煤层和围岩的实际情况,设计选用ZF15000/27.5/42D型低位放顶煤液压支架为中部支架,支架支撑高度为2.75~4.2 m,中心距1.75 m,工作阻力15 000 kN,支护强度1.23 MPa,配套选择ZFG13000/27.5/42D型低位放顶煤过渡支架和ZTZ20000/27.5/42D型端头支架。
表1 煤层顶底板岩性
2 端头支护
2.1 永久支护
胶带巷道断面为矩形,断面规格为5 500 mm×3 600 mm。巷道永久支护的形式为:锚杆、锚索、W钢带和金属网联合支护。顶板支护选用锚杆规格为D20 mm×2 400 mm,每排6根,间排距为900 mm×800 mm;锚索规格为D21.8 mm×9 000 mm,每排2根,间排距为2 700 mm×2 400 mm;两帮支护选用锚杆规格为D20 mm×2 400 mm,每排4根,排间距为900 mm×800 mm;角锚索规格为D21.8 mm×4 000 mm,排距2 400 mm;角锚杆规格为D20 mm×2 400 mm,排距为800 mm。
2.2 超前支护
胶带巷从工作面煤壁线向外0~30 m范围, 采用“一梁两柱”的支护形式,排距3.7 m,柱距1.1 m,单体柱型号为DW45-250/110×(A),花边梁长4.8 m。30~60 m范围,在行人道靠胶带架侧支单点柱,柱距1.1 m,单体柱型号为DW45-250/110×(A),花边梁长1.2 m。
2.3 端头支架支护
端头支架选择ZTZ20000/27.5/42D 型中置式端头支架,两架为一组,宽度3.3 m;配套ZTZ10000/27.5/42D中置式端头支架做为前端头支架,两架一组,宽度3.3 m,两组支架有效支护长度为25 m。
3 压架事故
3.1 压架经过
当工作面推进至采位头570 m/尾557 m时在胶带巷超前50 m范围内顶、底板移近量达2.5 m,导致端头支架后半部上方顶板下沉、破碎情况严重,煤柱侧支架倾斜,支架立柱行程低,具体如下:
1) 支架共8个立柱,分左右两侧,每侧4个;现场测得活柱伸出量分别为煤柱侧:从采空区侧往外分别为15 cm、22 cm、37 cm和56 cm;采煤侧:从采空区侧往外分别为10 cm、19 cm、24 cm和33 cm。
2) 端头支架煤柱侧部分向工作面侧倾向近25°。
3) 端头支架上部永久支护部分失效,导致破碎的顶煤从支架间隙流下。
3.2 其他现场情况
压架发生后对现场的其他条件进行查看,发现工作面头低尾高,头尾高差38 m,采空区与工作面积水全部流向端头,导致底板水煤泥多,支撑力差;煤柱帮与转载机挡煤板之间充满碎煤,高度与挡煤板平齐;工作面40%的支架初撑力不达标;超前段顶板普遍发生离层下沉和底鼓,在转载机头部巷道高度仅有2.6 m。这些情况与端头架压架相叠加,对工作面的安全生产造成严重的影响:首先是端头支架易被压死,无法拉移支架;其次是支架立柱行程低于0.4 m,导致前后溜头过煤通道不畅,尤其是后溜头,稍不注意即导致刮板损坏、刮板链断开,致使放煤受限,造成大量资源浪费;最后不得不占用大量有效生产时间进行事故处理。
4 原因分析
1) 工作面胶带巷处于盘区的向斜轴部,受构造应力影响,超前段承受压力大。
2) 工作面为下山开采,胶带巷超前支护段承受顶板压力较大。
3) 工作面刚过完断层破碎区,40%的支架初撑力不达标,且头低尾高,导致工作面顶板整体压力集中于头部,端头支架为最低点,受压较大。
4) 采空区与工作面积水全部流向端头,导致底板水煤泥多,由于底板岩性为泥岩,遇水软化,支架及超前支护钻底现象严重,对顶板起不到有效支撑作用;而且煤柱帮与转载机挡煤板之间充满煤泥,增加了移架阻力。
5 采取措施
1) 反复起底。转载机头处巷道高度仅有2.6 m,转载机头高2.9 m,因此第一次起底需在胶带自移机尾下方起底,否则转载机头无法通过,第二次起底在胶带自移机尾后方起底,起底后保证巷道高度不低于4.0 m,因胶带巷顶底板移近原因,在胶带自移机尾后方起底达到4.0 m后,当该位置到了前端头支架时,巷道高度又变成2.5~3.1 m,端头支架最小支撑高度为2.75 m,因此仍需要对前两次起完底的位置进行重复起底,因此第三次起底在前端头架前方起底,第四次起底在端头架前方起底,经过四次反复起底才能保证工作面正常推进,因起底工作量大,经常出现端头支架4号立柱无行程,一旦端头支架被压死,即需停下来进行起底或者剪顶网反复升降支架破碎顶煤。
2) 补强顶板支护。在胶带巷从转载机处向外铺双层菱形金属网+三眼锚索梁,锚索规格为D21.8 mm×9 000 mm,钢梁为11号工字钢,长4.8 m,锚索梁排距1.6 m,一直施工至停采线位置。
3) 加强底板支护。在胶带巷从转载机处向外施工底板锚索,底板锚索呈三花布置,锚索规格为D21.8 mm×4 000 mm,锚索间排距2 500 mm×2 500 mm。
4) 加强超前单体支护。将单体柱支设长度延长至100 m,采取三梁三柱形式,给单体柱穿柱鞋。
5) 在超前200 m范围内低洼点开凿临时水仓,加强排水。
6 应用效果
通过采取上述措施后,超前支护段围岩变形得到有效控制,端头支架的行程逐渐增大,在千斤顶的作用下,煤柱侧端头支架恢复正常,使得工作面端头支架能够继续前移。
7 结 语
通过这次端头支架压架处理,得出几条经验教训:
1) 工作面巷道布置应避开构造应力,特备是不能布置在向斜轴上;
2) 当发现超前支护段巷道变形严重时,应提前采取补强支护措施;
3) 当巷道底板岩性为泥岩等遇水软化的岩石时,一定要做好排水或防水工作,加强清理煤泥,并且给单体柱穿鞋来预防钻底,必要时应该用混凝土铺底。