APP下载

浅谈沉井施工

2020-06-01许治国

装饰装修天地 2020年7期

许治国

摘    要:循环水泵房位于印尼某地临海边,地下水极为丰富,涨潮海水高差平均11.5m,埋深13.95m,我司地处中国西北地区,在临海地区几乎没有施工技术和经验,攻克难关,完成施工任务、积累经验总结施工技术为首要任务。

关键词:循环水泵房;沉井施工;技术总结

1  工程概况

1.1  工程概况

印尼某电厂循环水泵房位于海边,距海边15.6m。泵房地下为箱式沉井结构,呈长方形布置,尺寸38.73m×25.2m,底标高为-8.1m,运转层标高为4.7m,沉井低端标高为-12.40m。泵房采用为整体钢筋混凝土箱型结构,外板墙厚1.35m,内墙厚1.05m,内有横隔墙3道,总隔墙3道,地梁2道,水下混凝土厚2m~3m,底板厚1.3m。使用混凝土约13,000m3钢筋约1400t。沉井制作所在平面标高1.55m,下沉深度为13.95m。

1.2  地质条件

工程位于印尼海边,平均自然地面标高约1.55米,冲击砂形成的平坦开阔地。

2  循环水泵房沉井施工过程

2.1  沉井制作

2.1.1  沉井分节

沉井总高14.10m,分节制作,由于印尼5型水泥的运输困难及现场储存能力有限,现场混凝土搅拌站每次最大供应量为1200方,因此沉井将留3次施工缝,沉井定为4节制作。

2.1.2  沉井制作

(1)模板采用20mm竹胶板材,采用方木和10号槽钢组合支撑系统。内外模板间设置间排距700×800mm的φ18钢筋对拉螺栓拉结,模板按先内后外安装。

(2)人工制作绑扎钢筋,D≥21的钢筋直螺纹套筒连接,D<21采用焊接连接,保护层采用混凝土预制块。

(3)浇筑混凝土。①混凝土在现场拌合站拌合,采用2台混凝土泵车进行浇筑。②浇筑前凿毛、清洗处理好施工缝面。③C35,抗渗等级S8砼,沉井应分层浇筑,每层厚度控制在400mm左右,按面积分六个区段同时对称均匀浇筑④沉井预埋件多,安排一名技术人员专门负责预埋件埋设工作。为保证预埋件位置的准确性,将在预铁件上钻孔,并用木螺丝固定在前混凝土的木模板上。

2.2  沉井下沉

2.2.1  机械布置及人员配备

(1)由于井壁厚,无需搭设平台,操作人员可在井壁上操作。(2)在井内设置12套8寸立式泥浆泵,主机型号为h1100-16每台流量200立方米/时,扬程16m。井外设置12台高压立式清水立压泵。清水冲泥系统主要包括卧式或立式清水立压泵、输水管、冲土水枪等,主机型号为1380-20-200,每台流量50立方米/时,扬程50m。(3)人员配备:每个沉井为一个施工班组,需备:正副班长2名、电工2名、测量员2名、安全员2名、控制电箱人员2名、机械操作工20名、潜水员4名(一个班组),共计46名人员,24小时对班倒施工。

2.2.2  准备

(1)井外准备:井外不远处设一个泥浆沉淀池及沉淀后的排放,面积约200平方米左右,越大越好。配有充分的水源,必要时用回笼水使用。(2)井上、井内的准备:井上总电箱连接甲方井外提供的电源,分电箱与总电箱连接及井内外水下吸泥泵连接。(3)开机前首先破除井外垫层和井内垫层及杂物。(4)绘制出平面坐标控制网、高程控制点、纵横十字中心控制线、水准基点等,利用测量仪器将网格控制点放射至施工现场,在下沉随测随记,及时掌握和纠改下沉出现的异常状况。

2.2.3  沉井下沉

(1)准备工作完成后初沉,排水利用沉井自重逐步下沉,及时观察沉井内外沙土上涌状况,保持下沉速度和掌握是否排水下沉。(2)中沉沉井采用不排水下沉,沉井内水压与井外土压力接近的状况下吸土,边吸土边下沉,加大测量频次,及时测量下沉速度及高差,防止出现倾斜或不均匀下沉。(3)在下沉至距设计的基底60cm时进入终沉,高差控制100mm以内,执行全天候测量监控下沉高差及变化,按照施工方案的要求及时处理异常情况,及时掌握吸土与水压变化情况,下沉接近设计标高时要确保井内水压大于井外土压及擦阻力,防止继续下沉,沉井内平衡吸土,重复慢降水慢下沉到设计标高。

2.3  水下封底

在吸土、抛石、整平、清洗工序完成后,就可以水不下封底了,井内水面上用4只泥浆泵浮体拼一个施工人员操作平台用与封底时施工,井内设水下砼导管和料斗,导管的长度由井下石块至井口下1m的尺寸为准,导管由50T的汽吊拎住,商品砼注入导管上的料斗,使商品砼不断的注入料斗,流入导管于井底,向四周铺开,保持导管下口插入水下砼0.8m~1m,随着水下砼逐步升高而提升导管,汽吊拎住导管,10cm~20cm上下活动。水下封底砼每个点的有效直径一般为8m,可在水下封底的同时慢慢的移动导管,确保水下混凝土浇筑面积、平整度及厚度,水下封底的厚度。

3  突发事件的应急预案及处置措施

(1)由于该井内无大梁,土质又差,初沉时易发生倾斜移位,因此初沉的祸底不能大,均称拆除胎模平行取土对称取土,发现高差纠偏,随时做好井内注水准备,控制沉井。

(2)沉井高差:各方人员要及时沟通,防止发生异常情况没有及时处理造成事故。

(3)沉井的离位:在沉井下沉4米左右时,检查离位情况及时纠正,如该井向南离位时,只要将南边降低下沉一段时间再纠正,检查纠正情况,依次类推。

(4)扭转:一般不出现大的高差或某一角长期低角下沉是不会扭转的,也不离位的,在沉井下沉4m左右时,检查扭转情况,一旦扭转及时纠正,该沉井设4角为A、B、C、D,假设A角向C角扭转时,是由于在下沉过程中,长期由A角向B角、D角、C角逐步低角下沉而产生扭转,出现这种现象,只要向反方向、A角或C角、D角、B角取土下沉,扭转现象就会复位,复位后,再检查是否移位。

(5)一般离位或扭转,是在下沉的4m左右时发生,因为初沉时,倾斜高差幅度较大,4m之后,下沉的沉井与井壁外的土层形成了下沉轨迹,高差及时纠正,就不易出现以上两种现象。一旦超过5m~6m,纠正是有困难的,因此,在中沉时不能长时间的某一角低角下沉。

(6)入终沉标高控制。①到位前30cm左右,预测可能出现的异常;②保持井内的水位同井口平齐;③测量员要观察井内水位下降到什么程度井开始下沉,及了解井内刃脚土层及祸底土的多少,确定井内水的压力是否大于井外摩阻力;④吸土到位前的前一个周期,井内土层不能吸得过深,从而使井在到位前,井内余有大量的土,抽水使井强迫到位,这时井是不会超沉的,便于控制(因为井内刃脚下及刃脚上的土对沉井下沉的阻力是水压力的好多倍)。

4  实施效果

此工程通过钢板桩试桩、圍堰等施工均告失败(钢板桩试桩达不到预期目标,围堰成本非常高),且通过对比成本非常大(节约成本约1243.5万元),经过对比采用了沉井施工,为我司首次沉井施工积累了经验、业绩,也满足了业主的目标要求,经业主、监理及施工方共同现场验收,工程进度、安全、质量均达到预期目标,收到业主的表扬和奖励。通过沉井施工,解决了临海(潮起潮落约11.5m)砂滩施工的难题,打破了我司首次施工的先例,填补了我司施工的空白,也培养了一批人才,为今后此类施工创造了条件。

参考文献:

[1] GB 50208—2011.地下防水工程质量验收规范[S].

[2] DL/T5702—2014.沉井施工技术规程[S].

[3] GB 50141—2008.沉井施工及验收验收规范[S].

[4] 周超.沉井施工在实际工程中的应用与问题分析[J].建材与装饰,2018(23):93~94.

[5] 李伟彬.浅谈沉井施工在实际工程中的应用与问题分析[J].河南建材,2019(6)149+244~245.