风机调整超流跳闸分析及防范
2020-05-27张林渠
苟 进,张林渠
(四川广安发电有限责任公司,四川 广安 638017)
0 引言
某电厂三期两台600 MW机组随机建成脱硫系统,脱硫增压风机对应一炉一塔;随着环保排放要求的持续提高,该厂开展烟气超低排放改造,加装了湿式除尘器,达到超净排放要求[1-2]。
1 事件经过
某日09:00,#61 机组按调度曲线加负荷,09:45:41,#61 炉MFT 动作,首出原因为增压风机跳闸。
检查增压风机6 kV 开关为过负荷保护动作,查阅增压风机达到额定电流的1.17 倍,过负荷保护整定为1.1 倍额定电流,延时20 s 跳闸。
机组于14:03 重新并网。
2 调查与分析
(1)增压风机情况:#61 机组配一台单级动叶可调增压风机(额定电流591 A),增加湿式除尘器后,增压风机出口管网阻力增加1 000Pa 左右。
(2)检查6 kV 保护装置“过负荷保护”动作,动作电流693 A。
(3)性能曲线介绍:增压风机P-Q性能曲线如图1 所示,其中纵轴对应风压P,横轴对应为风量Q;性能曲线图中包含有失速线、效率参数、叶片开度、管网阻力,管网阻力线是依据系统设计管网阻力绘制而成,在实际运行中,依据实际管网阻力而定。
(4)电机超流分析:因管网系统阻力增大1 000 Pa左右,管网阻力曲线上移,开度曲线与管网阻力曲线交汇点上移,实际运行工况点上移,偏离了高效率区域,进入低效率区域,电机电流升高。
(5)风机机械限位执行调查情况:增加湿式除尘器后,系统阻力发生较大改变后,未结合电机过流进行限位。
(6)电机限流闭锁逻辑执行调查情况:在湿式除尘器改造完毕后,未设置增压风机电机超流闭锁逻辑。
3 原因分析
(1)运行人员监控不足:主机控制员未对增压风电流持续监视,同时脱硫值班员对增压风机电流超流报警失去监视,导致增压风机跳闸。
(2)机械限位措施不到位:湿式电除尘改造投运后,未标定热态状况下动叶最大开度限值,未重新对动叶开度进行机械限位。
(3)主机DCS 电机超流报警及闭锁功能不完善;把增压风机调整权限交给控制员,但配套的电机超流报警及闭锁功能未在主机DCS 画面进行完善[3-5]。
4 暴露出的问题
(1)主机控制员操作调整不到位,对运行电流失去连续监视。
(2)控制员理论水平低:对增压风机P-Q运行特性不熟悉,对增压风机指令太大,风机出力增幅逐渐减小甚至可能进入失速区的特性了解不够。
(3)脱硫值班员监盘不到位,未及时发现增压风机电机已超流。
(4)管理人员未进行增压风机最大开度试验,未对机械限位进行重新调整,以防止电机超流。
(5)电流闭锁反措执行不到位:对华电国际2014版反措补充规定第1.1.10 条中,关于锅炉主要辅机如送风机、引风机、增压风机、一次风机设置电流限位措施执行不到位。
(6)增压风机调整权限移交管理不到位:操作权限移交时,未考虑通过建立增压风机电流映射点,在主机DCS 上进行组态,完善增压风机电流闭锁功能,同时实现对电机超流报警。
图1 增压风机P-Q 性能曲线
5 防范整改措施
(1)增加主机DCS 超流报警:将增压风机电流引至主机,对DCS 逻辑组态,实现电机超流报警功能。
(2)增加DCS 超流闭锁功能:完善增压风机超流闭锁功能,即电流达到限定值后,闭锁增压风机增加指令。
(3)重新调整风机机械限位:调整增压风机动叶指令输出限制,通过风机就地机械限位螺栓进行调整,到位后进行点焊,防止电机超流,图2 为增压风机就地机械限位现场图。
图2 增压风机就地机械限位现场图
(4)将增压风机过负荷保护由跳闸改投信号:电流达到额定电流的0.9 倍,延时2 s 发出报警。
(5)开展类似整改:对其他机组的增压风机、引风机、送风机、一次风机等进行排查,完善超流报警、完善超流闭锁功能、进行机械限位调整、将电机过负荷保护改投信号。
(6)强化人员技能培训:开展增压风机调整专题讨论学习,明确主机和脱硫值班员职责;组织风机特性专项培训,修订完善调整技术措施,修订完善运行规程相关规定。
6 结论
本案例中,600 MW 机组新增了湿式除尘器,系统阻力增加,增压风机特性曲线发生改变,由于技术管理未到位,没有进行机械限位,未完善电流报警和超流闭锁,加之运行调整监视不到位,发生电机超流跳闸,引起MFT;通过典型案例分析,提出了电流报警、电流闭锁、机械限位、过负荷保护改投信号、规范运行调整等措施,确保机组的安全,适用于风机基建或技改技术管理。