离子液烷基化装置生产异丁烷工艺方案
2020-05-19殷超凡
殷超凡
(中韩(武汉)石油化工有限公司,湖北 武汉 430076)
中韩(武汉) 石化新建30万t/a离子液烷基化装置,采用中国石油大学(北京) 烷基化技术,利用混合碳四原料在离子液催化剂作用下,异丁烷与烯烃反应生产烷基化油。该烷基化油具有辛烷值高,不含烯烃和芳烃、敏感性小、调和性好、挥发性好和燃烧清洁等优点,是生产高标号汽油的理想组分。该装置所用烷基化技术为国内同规模烷基化装置初次工业应用。
主装置由碳四原料预处理,烷基化反应及沉降分离,反应流出物碱洗水洗,制冷压缩,产品分馏和产品精制,离子液再生和公用工程等部分组成,见图1。装置开工初期需要向系统内垫入1400t高纯度异丁烷。通过外购方式获取开工异丁烷,不仅成本较高,而且受运力影响,使得本装置开工周期较长。本文依托Aspen软件模拟数据作为理论支撑,利用本装置现有设备,以加氢裂化装置产出的饱和液化气为原料,生产出纯度高达97%的异丁烷。该方案节约开工成本的同时,极大的缩短了开工周期,为国内同规模烷基化装置开工提供了参考。
图1 高纯度异丁烷生产流程
1 Aspen模拟
生产流程图见图1。本文选取离子液烷基化装置中碳四原料预处理单元中的脱轻烃塔(C101)与产品分馏单元中的脱异丁烷塔(C201)和脱正丁烷塔(C202) 组成开工异丁烷生产装置。仅在C101底部增设一条DN150的管线至C201进料线,无需其他工艺变更即可满足生产要求。该工艺方案以加氢裂化装置生产的饱和液化气作为原料,运用1.0MPa低压蒸汽作为加热介质,利用Aspen软件进行建模计算,计算结果(见表1)表明选取设备均满足生产要求,该方案可行。
表1 Aspen模拟计算结果
2 生产方案
加氢裂化装置生产的饱和液化气主要成分为丙烷,正丁烷和异丁烷。在本次生产方案中,为满足工艺需求C202需要垫塔30t烷基化油,分馏生产出的丙烷将作为液化气外送,分馏生产出的正丁烷将作为产品外送,分馏生产出的异丁烷作为开工原料直接输送到离子烷基化系统中,为后续装置循环脱水提供开工原料。根据工艺设计要求,开工异丁烷纯度不得低于95%,计划用量1400吨。现有流程均满足原料输入及产品外送条件,具体操作方案如下:
1) 按照正常开工步骤,投用公用工程;2)打通开工烷油线,向C202进垫塔油至C202底液位80%;3) 打通收加裂液化气流程,收加裂饱和液化气进D102;4) 待D102液位50%,同时启动P102两台机泵向C101进料,投控制进料流量13t/h;5) 待C101底液位80%,投用E102蒸汽,控制每小时升温速度不大于20℃/h;6) 待D103液位上升至55%以上,启动P103建立回流;7)根据来料量及C101负荷控制加裂液化气进料量,调整C101系统操作,排不凝气,控制塔顶压1.6MPa,塔底压1.8MPa,顶温45~60℃,底温 85~105℃;8) 待 D103液位 55%,打通D103至液化气罐区流程,外送液化气;9) 待C101底液位60%,向C201进料,投A202并设自动,控制好C101工艺参数;10)待C201底液位80%时,投E207蒸汽缓慢升温,升温速度不大于20℃/h,D210液位上升至60%时,启动P209建立回流;11) 调整C201操作,控制塔压0.6MPa,顶温45~55℃,底温 133~145℃,回流量80~100 t/h;12) D210液位高于 60%时,启动P210建立开工收异丁烷流程;13)C201底液位60%时,打通C201底至C202流程,向C202进料,投E208蒸汽缓慢升温,升温速度不大于20℃/h;14) 待D211液位50%,启动P211建立回流;15) 调整C202操作,控制C202回流量6 t/h,塔顶压力 0.42MPa,底压 0.45MPa,顶温51℃,底温163℃;16) 待D211液位50%以上,投用E210,打通正丁烷出装置流程,向罐区送正丁烷。
通过化验分析表明,通过该方案生产出的异丁烷纯度为97.91%,满足离子液烷基化装置开工需求,按照13t/h饱和液化气进料量连续生产170h即可完成1400t开工异丁烷的生产要求。如采用外购异丁烷的方式,供应方生产时间加上运输时间计划需要15d。通过该方案利用现有装置生产异丁烷可以大大缩短开工周期。
异丁烷生产方案物料平衡见表2。
表2 异丁烷生产方案物料平衡
3 总结
中韩(武汉)石化新建30万t/a离子液烷基化装置中现有设备满足自生产异丁烷工艺要求,以加氢裂化装置生产的饱和液化气作为原料,生产出的异丁烷纯度高达97.91%,满足离子液烷基化装置开工需求。按照该生产方案连续生产170h即可完成1400吨开工异丁烷生产任务,降低开工成本的同时极大缩短了开工周期。