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低渗油藏中高含水期CO2驱替封注参数优化
——以大民屯凹陷S-95块为例

2020-05-07杨付林OyinkepreyeDavidOrodu杨兴业

科学技术与工程 2020年8期
关键词:采出程度高含水水气

喻 鹏, 杨付林, Oyinkepreye David Orodu, 杨兴业

(1.北部湾大学石油与化工学院,钦州 535000;2.科文纳特大学石油工程学院,奥贡 999062;3.中海石油(中国)有限公司深圳分公司研究院,深圳 518000)

如何解决好碳排放问题是关系到人类可持续发展的重大课题之一,而碳捕获、利用及封存一体化技术的发展则为实现碳的零排放提供了可能[1-4]。油藏作为一类技术实践靶区,其封存性、完整性已于长时间的油气开采作业当中得到证实[5-7]。欧美一些国家已将此技术规模化,甚至列入了能源安全组成部分。中国该技术起步晚,目前吉林油田的一体化项目正处于工业推广期,阶段提高采收率22.87%,减碳量超400×104t,亦证实将陆相油藏作为填埋介质在中国具有客观意义[8-11]。

随着勘探开发的深入,中国低渗储量也正逐渐演变成为油田开发的主体[12],但大部分油藏温度高,原油重质且黏度大,限制了混相条件[13]。刘玉章等[14]基于B5油区油样实验结果探讨了低渗油藏的混相条件,补充了对不同压力下流体状态的描述。高云丛等[15]基于腰英台油田非混相先导试验分析油井生产特征,发现水气交替注入(water alternated gas injection,WAG)可有效扩张波及范围同时抑制气窜。尚宝兵等[16]以王窑区块长6油藏为例,研究了非混相条件下的水气交替驱续驱增产潜力,优化了WAG段塞规格、气水比参数。王欢等[17]则针对低渗油藏突出的注水开发矛盾设计不同的模拟方案,总结了碳滞留同波及体积的关系。以往的研究成果过多地集中于驱替效果而忽略了碳埋存,此次研究以室内实验为基础,在封注技术效果综合评价环节植入碳滞留加权项,结合正交试验设计原理及数值模拟技术,优选出靶区高含水条件下的最佳封注方案,旨在为区块的进一步增产调措提供一定指导。

图1 工区地理位置及断层分布Fig.1 Location of the work area and faults distribution

1 区域概况

S-95块隶属辽河盆地大民屯凹陷静安堡复合构造带,为域内一北东走向的完整断裂背斜构造(图1)。该沉积储层为河流-三角洲体系,单个砂体规模偏小,平面联通程度低,厚度变化较大。储层渗透率平均值约为3×10-3μm2,低渗、强非均质性的特点导致该区长时间注水难、采油难,采出程度极低。油藏平均深度为2 050 m,无气顶、无底水,边水能量弱,基本为淡地层水。原油密度范围为840~900 kg/m3,黏度范围为4~10 mPa·s。油藏目前处于中高含水期,若干井含水特高,甚至完全水淹。

2 水驱转注CO2驱替实验

水驱转注CO2驱替实验体系主要由分离计量系统、长岩心夹持系统(控温)以及综合驱替系统构成。参考行业标准《提高采收率方法筛选技术规范》(SY/T 6575—2016)[18],执行打磨、清洗以及烘干步骤处理靶区低渗短岩心,测量其基本参数,并按照调和排序的方式用滤纸连接拼接成长岩心(总长0.85 m),设计含水90%(工区含水)和98%(极限含水)时转注CO2续驱的长岩心驱替实验(图2)。

1为长岩心夹持器;2为观察窗;3为压力传感器;4为阀门;5为回压调节器;6为气量计;7为油气分离器;8为注入水;9为注入气;10为地层油;11为驱替泵图2 水驱转CO2驱替实验流程Fig.2 CO2 flooding after water flooding experimental process

(1)保持系统温度在地层温度,向目标岩心注入有机清洗剂(石油醚+无水乙醇),洗涤岩心直至出口端呈无色流出态,吹干。

(2)抽取目标岩心至真空态,饱和靶区地层水,获取有效的孔隙体积值。

(3)注入白油,获取驱出水量。建立束缚水,获取烃类孔隙体积值。

(4)建立回压,注入原油直至流出流体的气油比持续3次同配置的地层油相同时,结束该过程。

(5)稳定压力,将水注入目标岩心(泵速为0.5 mL/h)进行实验,观察流出口物质状态,含水分别达到90%和98%时,改注CO2进行继续驱替(泵速为0.5 mL/h),记录注入含烃类孔隙体积(hydrocarbon pore volume,HCPV)倍数同分离器产出油气量等关联数据,计算对应条件下的采出程度,如图3所示。

由图3可以看出,当出口端含水至98%时转注CO2进行继续驱替,原油的累积采出程度达到了45.59%,比水驱结束时提高了6.43%;当出口端含水至90%时转注CO2进行继续驱替,原油累积采出程度达到了47.23%,比水驱结束时提高了11.95%。小尺度实验结果表明,水驱转注CO2继续驱替能在一定程度上有效提高采出程度,通过对比发现,98%的高值含水状态下的气驱反应效果有一定迟滞性,而水驱含水达到90%时转注CO2继续驱替具备更高的效率提高幅值。针对靶区实际的中高含水驱替环境,进行进一步的水驱转注CO2继续驱替参数优化设计。

图3 长岩心驱替注采关系曲线Fig.3 Injection and production relationship curve of long core flooding

3 不同续驱方式驱替效果对比

结合靶区储渗特征,将前处理数字化地质体、相渗及生产等静、动态数据接入模拟计算平台,粗化前数值模型网格步长9 m×9 m,总网格规模为189×95×17=305 235。

靶区自投产以来,主要延用冷水驱替方式开采,由于受低渗及原油品质特殊性(水驱析蜡严重)等因素的制约,注水压力大,注入难度高。拟考虑注CO2接替续驱的手段,以维持原注采制度续驱的方案为基础,增设两组注气续驱方案。

方案A(注水续驱):设计采油井定产,注水井维持原制度,注水时间为25 a。

方案B(水气交替续驱):设计注气速度为2×104m3/d,CO2总注入量为108.04×104t,气水比为1:1,注气周期为6个月,注气时间为25 a,采油井定压,确保流压高于饱和压力。

方案C(CO2连续续驱):设计注气速度为2×104m3/d,CO2总注入量为217.71×104t,注气时间为25 a,采油井定压,确保流压高于饱和压力。

通过比对计算结果发现,在续驱进程当中,连续注气及水气交替模式能够更好地维持地层压力的稳定[图4(a)],而水气交替续驱模式下的采出程度较之注水续驱模式和CO2连续续驱模式下的计算结果都要高[图4(b)],相比之下更为适应靶区中高含水的实际挖潜环境,拟优选CO2WAG续驱模式参与后续方案的设计及模拟。

图4 不同续驱方案预测结果对比Fig.4 Comparison of prediction results for different continue flooding case

4 封注技术效果综合评价

4.1 正交方案设计计算

水气交替的驱替模式通常具备优化配置水油流度、抑制指进等优点,但如若气水比等参数设计不合理反会增加技术难度和成本,气体注入速度偏高会破坏流度比的平衡,而过高的压力则会增大储层逆向破裂的风险。结合靶区实际,挑选5个关键因素,按正交试验方案设计,各项指标关联三水平。结合L18(37)模式表[19]参与多因素设计,拟定正交方案(两列空置),运用数模手段执行计算,汇总评价结果指标(表1)。

4.2 续驱封注参数优化

为破除单指标选优方案间的矛盾,使用了能够兼顾多指标优势的综合评价法,按照指标权值和参考标准选值进行综合计算,科学选优。综合评价法计算公式为[20-21]

(1)

式(1)中:S为评价法的综合评分结果;ωi为i项指标权值;si为i项指标标准选值(表2)。

封注参数优选的另一个关键在于CO2滞留量的考量,而采出程度的提高同碳封存效率的加强并不呈正比,故应在增油的同时加入碳滞留的合适权值。基于靶区自身特征以及前人的评价经验,确定滞留率及采出程度权值均为40%,换油率、地层压力权值分别为12%、8%。

通过极差分析计算获得靶区5个关键因素的影响力强弱排序:F>E>H>G>D,即CO2注入速度、周期及井底流压这3个因素同靶区WAG过程的关联较强(表3)。归纳总结出靶区最佳封注参数模式(D2E1F3G1H1),即在S-95块水驱后采用WAG续驱开发,注气年限为25 a,注气周期为4个月,注气速度为1×104m3/d,气水比为1∶1,井底流压为13 MPa,可在提高采收率的同时实现最大效率的碳滞留。

表1 正交方案设计计算结果汇总Table 1 Summary of calculation results of orthogonal scheme design

表2 同类型工区经验参考标准Table 2 Experience reference standard of the same type work area

表3 综合评分结果Table 3 Comprehensive scoring results

5 结论

(1)通过长岩心驱替实验模拟对比了不同驱替环境下的开发效果,结果表明,水驱转注CO2继续驱替能在一定程度上有效提高采出程度,极限高含水状态环境下的气驱反应效果带有一定迟滞性。

(2)水转气驱在S-95块应用潜力较大,连续注CO2及水气交替驱续驱对地层压力的保持效果较好,CO2WAG最适应工区中高含水期的实际挖潜环境。

(3)设计正交试验方案,根据计算结果及极差贡献找出了注气速度、注气周期及井底流压等主控驱替因素。

(4)考量了CO2的滞留量,结合多指标综合评价法,获取最佳封注方案:注气年限为25 a,注气周期4个月,注气速度为104m3/d,气水比为1∶1,井底流压为13 MPa。

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