防疫物资告急 央企出手化解上海石化成功研发口罩熔喷布专用料
2020-04-24
新冠疫情爆发以来,口罩成了全民防疫最紧俏的物资,市民排队争抢口罩,市场上却一“罩”难求,买不到口罩成了广大群众心头最大的痛。
口罩短缺,一方面是因为疫情突袭,全民戴“罩”,市场难以承受;另一方面是受制于口罩关键材料熔喷布的技术瓶颈。熔喷布俗称口罩的“心脏”,是口罩中间的过滤层,直径只有头发丝的1/30,能过滤细菌,阻止病菌传播。而这种熔喷布的原料就是高熔融指数的聚丙烯。
上海石化是聚丙烯生产的老牌企业,在生产装置、技术开发、人才队伍等方面,拥有研发生产的基础条件和良好储备。在得知口罩生产原料紧缺的消息后,立即组织下属的金昌公司研发熔喷布专用料,并主动协调地方政府,在最短时间内找到了下游熔喷布生产厂家予以合作。
聚丙烯熔融指数越高,熔喷出的纤维就越细,制成的熔喷布过滤性也越好。为此,负责研发生产的金昌公司在2月11日复工首日,第一时间抽调技术力量组建研发团队,全力攻关高熔融指数聚丙烯改性生产。
金昌公司以往的聚丙烯原料,熔融指数只有口罩熔喷布专用料的三十分之一,挤出机切粒速率70 m/min,而像专用料这样的高熔指聚丙烯,则要求切粒速率达到120 m/min以上……面对挤出机切粒速率慢、冷却距离短、螺杆长度不够等硬件不足的挑战,该公司通过改造电控系统和传动系统、调用其他生产线水槽、优化模头等,想方设法在现有设备条件下进行紧急改造和调整,以满足熔喷布专用料生产的需要。
由于新产品熔融指数提高了近20倍,极快的流速让现有分析仪器不具备检测条件。为此,上海石化检测中心专门联系了行业和标委会专家,探讨熔融指数分析标准和测试方法,并从样品处理着手,对加样量、加样方式、预热时间等十几个条件逐一进行试验和比对。在经过大量试验后,终于制定出高熔指测试方案。
2月23日,用上海石化金昌公司新研发的专用料做成的口罩熔喷布新鲜出炉,经检测,各项指标均符合要求,标志着该公司紧急研发转产口罩熔喷布专用料取得成功。2月25日达到每天6 t产能,2月29日,12号生产线投入使用,每天产量提高至8 t。同时,金昌公司严格把控生产环节,不断摸索改进工艺,坚持向市场提供品质高、质量稳的口罩熔喷布专用料。
在试产成功后,金昌公司每天可生产8 t口罩熔喷布专用料,这些专用料进一步加工成熔喷无纺布,可新增普通一次性医用口罩600万片/天。据了解,金昌公司还可根据口罩需求,通过工艺优化短期内可每天再增产2 t左右熔喷布专用料。在这场没有硝烟的战斗中,金昌公司与时间赛跑,实现了从“慢跑”到“飞奔”的转变。
通过技术改造,目前,上海石化金昌公司熔喷布专用料的日产量稳定在11 t左右,可用来生产普通一次性医用口罩芯近2 000万片。为了将熔喷布专用料迅速送达口罩生产厂家,上海石化专门成立了销售团队,畅通产、销、运一体化流程,保证口罩熔喷布专用料快速、精准投放市场。
上海石化相关负责人表示,我们积极践行中国石化的承诺,坚持口罩熔喷布专用料生产不断档、不涨价。
上海石化金昌公司生产的熔喷布专用料