基于旋挖钻机动力清除老旧小区多节管桩施工
2020-04-11陆泽峰
陆泽峰
(1.江苏省有色金属华东地质勘查局,江苏 南京 210007; 2.南京勘察工程有限公司,江苏 南京 210007)
1 概述
管桩因为承载力较大、可在工厂内标准化生产、施工机械化程度高、施工速度快、施工现场整洁、施工噪声小、没有泥浆污染、成本较低,常被用于建(构)筑物的桩基础[1-4]。也正是因为管桩常被用于建(构)筑物的桩基础,导致在老旧小区改造中,常遇到场地内很多废旧多节管桩,这些废旧多节管桩不仅阻碍了老旧小区内新建(构)筑物施工前的勘察工作,而且严重阻碍了新建(构)筑物施工。为了确保在老旧小区内顺利施工,需要清除场地内的废旧多节管桩,工程实践中清除废旧多节管桩的方法有:
用吊车,借助振动锤下沉套管,在套管口拉紧预先缠绕在套管内壁上的钢丝绳,然后用吊车吊住钢丝绳起拔管桩,最后拔出套管。该方法的优点是成本较低,缺点是准备工作时间长、施工危险性大,且需要废旧多节管桩的施工记录,以确定套管下沉深度及钢丝绳能准确套在最下节管桩上。
用吊车,借助振动锤下沉套管,在套管口下压杆件,托架张开托住最下节管桩底部,用吊车把废旧多节管桩和套管一起拔出。该方法的优点是成本较低,缺点是准备工作时间长、施工危险性大,且需要废旧多节管桩的施工记录,以确定套管下沉深度,确保托架位于最下节管桩底。
用全套管全回转钻机360°旋转下沉套管,然后借助于全套管全回转钻机把套管反转到场地,废旧多节管桩随套管被拔出。该方法的优点是施工速度快,缺点是施工成本高,且因为360°旋转下沉套管,造成套管内的管桩和土体也旋转,由于旋转速度不同导致废旧多节管桩在接头处扭断,使清除不彻底。
上述3种清除废旧管桩方法,是以降低管桩起拔时所受到的侧阻力为前提,所以,起拔前需要用套管把桩与桩周土隔离起来;同时,需要有废旧多节管桩准确的施工记录,以确定套管下沉深度。这样一来,需要大型设备,不仅施工危险性大,而且施工成本大大增加。另外,老旧小区建设时间早,施工记录缺失,很难获得准确的管桩施工记录,因此很难彻底清除废旧多节管桩,给新建(构)筑物的顺利施工带来了隐患。作者采用旋挖钻机为动力[5-10],以导向式短螺旋钻头来清除废旧多节管桩,供同行借鉴参考。
2 应用实例
2.1 工程概况
南方某市需要建设一座配套设施齐全的综合商品住宅小区,场地来自于老旧小区建(构)筑物的拆除,小区新建(构)筑物基础采用钻孔灌注桩,桩直径800 mm,1 000 mm,1 200 mm,1 400 mm,采用旋挖法成孔。在旋挖钻机成孔过程中,部分钻孔灌注桩桩位处存在旧管桩基础,影响了钻孔灌注桩施工。旧管桩直径500 mm,桩长20.32 m~22.17 m,由两节组成,共16根。为了保证桩基础顺利施工,需要清除废旧管桩。
2.2 导向式短螺旋钻头
清除废旧多节管桩的导向式短螺旋钻头的特点见图1。1)钻头长度1.5 m~2.0 m,从上至下,由中空方形接头、芯轴、导向件三部分组成。2)芯轴上有螺旋叶片。从芯轴最下端开始,一半以上钻头长度的螺旋叶片边缘有齿座,齿座上有截齿。3)导向件上部为连接头,通过螺纹、插销与芯轴连接;导向件下部为数根钢筋焊在一起的钢筋束,钢筋束直径小于被清除废旧多节管桩的空芯直径,满焊于连接头的底面。
2.3 具体实施
旋挖钻机的钻杆方头伸入到导向式短螺旋钻头的中空方形接头内,销轴通过销轴孔,在销轴上插入锁销,确保导向式短螺旋钻头连接在旋挖钻机的钻杆上。旋挖钻机的动力头装置为钻杆提供扭矩,加压装置通过加压动力头将加压力传递给钻杆、导向式短螺旋钻头,加压力P按下式计算。
其中,P为旋挖钻机提供的加压力;α为P1与水平面的夹角;P1为平行于截齿齿尖或牙轮齿齿尖的加压力分量(见图2);S为每个截齿或牙轮齿与混凝土接触的齿尖面积;fcu为混凝土立方体抗压强度。
采用旋挖钻机为动力,用截齿清除废旧多节管桩,破碎的混凝土与钢筋缠绕在螺旋叶片、截齿或牙轮齿上,进尺至短螺旋钻头长度时,把短螺旋钻头提到地面上,人工清除,继续作业直至彻底清除废旧多节管桩。作业时,在保持孔内泥浆面高于地下水位1 m以上的基础上,控制泥浆性能指标参数,确保孔壁稳定,顺利完成了16根两节废旧管桩的清除任务,施工工效2.8 m/h,为后续施工奠定了基础,保证了场地内后续工程在规定工期内完成。
3 结论
1)利用旋挖钻机为动力,用导向式短螺旋钻头可以清除老旧小区场地内废旧多节管桩。2)导向式短螺旋钻头中的导向件位于钻头的最下部,以保证作业时导向件先行插到管桩中间空芯部位,钻头不偏位。3)该清除废旧多节管桩的施工工艺,解决了已有清除废旧多节管桩方法准备工作时间长、需要辅助设备多、需要废旧多节管桩施工记录、施工安全性低、费用高的缺点,能加快施工进度、降低施工成本。