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瓦斯治理“掘钻运一体化”技术初探

2020-03-25孙玉龙

装备维修技术 2020年20期
关键词:瓦斯治理巷道掘进安全

孙玉龙

摘 要:隨着社会进步,技术发展,国家和企业越来越注重安全与效率,人们对生命健康的要求也越来越高。煤矿受自然条件限制,各种灾害严重威胁安全生产。特别像瓦斯灾害事故,破坏力极大,具有颠覆性,因此如何治理好瓦斯是一项极其重要的工作。何以解忧,唯有创新。解放思想,提高认识,积极接受新理念,新工艺,打破固有思维。坚持以问题为导向,积极开展技术创新攻关,逐步提高矿井治灾能力和效果,安全生产管理水平得到稳步提升。

关键词:安全;瓦斯治理;巷道掘进;创新;管理

引言

为有效解决瓦斯灾害煤矿生产接续紧张,灾害治理难度升级,安全经营压力巨大等问题,经过科学的论证,创新提出“掘钻运一体化”施工方案。传统的底抽巷前掘后钻施工工艺,巷帮钻场较多且施工困难,掘进和钻孔工程量大,巷道空间利用率低,钻机进出钻场和掘进进尺相互影响频繁。通过创新思路,优化方案,各治灾巷道取消了巷帮钻场,保证了近突出煤层岩巷“掘钻运一体化”快速施工。

1创新思路,优化方案保施工

1.1优化巷道布置

按照有利于综掘安全高效施工原则,合理选择巷道布置层位、坡度、断面及设备。巷道施工层位选择在距82煤层底板法距20-25m的铝质泥岩层位中,岩石硬度适中,施工平均坡度为10°上山,适宜综掘施工。巷道设备布置采取单轨吊、除尘风机及皮带机同侧上下布置,动力电缆敷设顶板居中布置,其它小线敷设皮带机架里侧布置,瓦斯管路及风水管路两帮布置,极大的争取钻机施工空间。巷道设计净宽5.0m、净高3.8m,三心拱形断面,取消了巷帮钻场,同时动态优化巷道支护设计,支护形式为锚杆+锚索+黑塑网+钢筋网+喷,锚杆规格Φ22L2800mm,间排距800×800mm;锚索采取“505”布置模式,规格Φ17.8×6200mm,间排距1300×1600mm,利用地质探查期间集中喷浆,大大提高了掘钻空间使用效率。

1.2优化钻孔施工

1.2.1优化地质探查钻孔施工

采用ZDY6500LP(A)钻机地质探查,实现迎头探查快进快出高效施工,在保证有效探清煤层赋存的前提下,掩护距离不少于75m、探查时间不超过6个小班,每月地质探查次数不超过2次,减少停头探查影响。

1.2.2优化瓦斯抽采钻孔施工

合理布置穿层钻孔,优化钻孔设计,巷道开孔有效的空间内,采取同一列上下邻近两孔同一高度开孔,两孔沿巷道走向前后错岔布置,有效利用有限的开孔空间。

1.3优化生产系统

采取供电系统掘钻机电设备独立供电;供水系统掘钻独立供应;排水系统建立一用一备双水仓集中排至大巷,皮带排矸后运连续化、行人及物料进出机械化,大大提高了生产系统保障能力和后运系统效率,为掘钻效率提供有力保障。

1.4优化装备选型

根据“掘钻运一体化”设计方案,巷道机械化施工装备配套方案优化为:综掘机破岩+干式除尘风机除尘+皮带机排矸(自移机尾)+柴油机单轨吊运料运人+长距离湿式喷浆机喷浆+全断面无极调整钻机。巷道“掘、装、运、喷、钻、除尘”工序实现机械化标配。

1.5优化煤矸分运。

为切实做到煤矸水三分离,巷道施工层位为泥岩,为避免后运系统出现滞眼、窜眼等制约安全生产因素,掘进后运系统确保无水掺入,规范掘进迎头用水、巷道洒水、顶板淋水、喷雾管理;规范钻屑清理、堆放、沥干、装运流程。本着安全经济效益最大化原则,打钻冲煤产生的大量煤屑,采取分开清理堆放,煤屑及时装集装箱转运至地面主运皮带。既保证系统安全,又创造效益。

1.6优化施工组织

坚持正规循环,固化施工模式,稳定生产秩序。以安全生产原则为前提,不抢进度,不破循环,稳打稳扎,确保正规循环,根据巷道施工条件,优化作业方式,圆班采用“三八制”作业方式和“233”施工模式,巷道掘进早班进尺2排,中夜班各3排,每月进尺不少于150m。掘进单轨吊进料集中在早班检修期间,钻孔施工早班集中在皮带机对侧,保证单轨吊进料从皮带机上方通过。打钻圆班进尺不低于150m/台,月进4500m。抓好工序转换无缝对接,提高工时利用率。

2过程管控,强化监督提质量

2.1严格掘进施工质量标准

掘进工程严格按照“掘钻运一体化”设计要求,高标准创建标准化示范头,从切割成型、锚杆布置、水沟掘砌、吊轨敷设、管线吊挂、皮带延接等,严格按线施工,同时加强顶板管理,加强锚杆监测、围岩变形观测及顶板岩性探查,实时追踪支护情况,动态调整施工层位,保证巷道施工质量,确保动态达标。

2.2严格钻孔施工质量标准

打钻工程严格控制开孔位置、角度方位、钻孔轨迹、封孔质量,保证成孔率和瓦斯抽采浓度。钻孔布置巷道内每5m一列钻孔,每列钻孔孔间距上下0.4m,左右0.5m,做到“横成排,竖成列”,最低钻孔距离底板不小于2m。推广使用开孔定向仪、钻孔轨迹仪,提高钻孔施工精度,确保钻到位。钻孔施工结束30分钟内进行封孔、注浆、连管、抽采,做到打一个、封一个、合一个、抽一个。

2.3强化过程监督检查考核

利用视频和现场检查相结合对掘进施工动态监督、钻孔实施全程视频监控录像,对钻孔开孔、穿煤、冲孔泄压、下帅管、封孔合茬、注浆等关键环节全程监控。

3科学组织,协同推进取成效

3.1优化方案节省投资

传统工艺巷道需施工左右帮钻场共计90个,钻场巷道工程540m。钻孔在钻场施工,扇形布置钻孔较长,对应钻机及钻场尺寸较大。“掘钻运一体化”设计可节省钻场巷道540m,节省钻孔68600m。每米巷道按2万元,540*2=1080万元;钻孔按每米0.0175万元,68600*0.0175=1200.5万元,合计可节省资金2280.5万元。

3.2科学组织减少工期

合理组织掘进和钻孔施工,取消钻场施工后降低了掘进施工难度,提高了掘进单进效率。传统底抽巷施工钻场进尺最高120m/月,取消钻场后单进可提高到150m/月,减少岩巷施工工期7个月以上。

3.3协同配合取得成效

掘进和打钻一体化配合减少了相互影响,掘进单进150米/月,钻探单机台效单进4500米/月,取得进尺和治灾协调高效的良好效果。

4结束语

综上所述,通过解放思想,创新发展模式,采用“掘钻运一体化”快速施工方案即六项工程优化,三个质量控制,一个协同推进的落实,取得了不俗的效果。提高瓦斯治理的效率和效果,大大节约了生产成本,培育了一批高素质人才,证明该方案是科学可行的,是形式有效的。下一步将继续全面推动创新成果转化,加强技术成果总结,对新工艺,新装备,创新管理理念进行推广。创新驱动、科技兴企必将持续发力。将继续加大人才培育、科研攻关,引智借力,破解难题,作为争先发展的关键。将继续深化科学管理、抓好政策的制定、推进和落实;牢固要树立“一盘棋”思想,认真落实分工协作机制,各司其职、各负其责。建立高效发展的工作格局。切实补齐短板,全面推进矿井安全高效发展。

参考文献:

[1]马丕梁,煤矿瓦斯防治技术手册,化学工业出版社,2007年5月.

[2]国家煤矿安监局,防治煤与瓦斯突出细则,2019年10月.

[3]GB/T35056-2018,煤矿巷道锚杆支护技术规范,2018年8月.

(淮北矿业(集团)有限责任公司 工程处钻探分公司,安徽 淮北 235000)

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