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选煤厂跳汰机的改进设计及应用研究

2020-03-14郭丽红

机械管理开发 2020年1期
关键词:风阀排料筛板

郭丽红

(山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司, 山西 阳泉 045000)

1 工程概况及存在的问题

选煤厂设计能力为320万t/a,洗选工艺流程中采用处理原煤能力为45~350 mm粒级的DMST-20型跳汰机,跳汰面积为25 m2分选粒级原煤,跳汰面积为15 m2分选-0.5 mm粒级煤泥,并与尾煤压滤机联合生产,分选的主产品为精煤,选煤厂要求该精煤必须达到质量灰分不超过9%,全水分不能超过8%,洗选的副产品为中煤、矸石、煤泥等。

选煤厂DMST-20型跳汰机虽洗选产品种类满足要求,但是还存在诸多问题:跳汰机筛板一段倾角固定为3°,二段倾角固定为1°,一旦洗选的煤质发生变化,无法调控筛板倾角来改变床层移动,更没办法控制精细的状态分层;跳汰机未安装数控风阀,致使精细调整煤洗选跳汰制度不能形成,操作人员容易被煤泥污染物遮挡视线,经常造成误操作;较长的排料轮的使用,矸石、中煤在排料道中段速度高于两侧,引起床层运动不均,严重阻碍洗选效果,特别是矸石较为坚硬,受载荷影响,容易致使排料轮磨损而产生故障;排料仍然采用手动,重复次数频繁,劳动强度高,而且调配也不均匀。跳汰机的这些问题不仅影响了选煤厂的生产能力,还大大增加了运行成本,为此,针对DMST-20型跳汰机现存问题,对其结构提出改进设计,希望对选煤厂提供一定的理论指导。

2 跳汰机结构的改进设计

2.1 优化筛板角度

选煤厂跳汰机筛板倾角是固定的,跳汰机风压、风量、水流、筛板倾角、跳汰制度等因素决定了跳汰机的筛板上的原煤运动及分层机理[1-2],严重限制了洗选效果。为了改善筛板原煤运动和分层效果,根据DMST-20型跳汰机现有设计,将筛板倾角设计为可在线调控,筛板倾角可以调节的范围为矸石段1°~6°,中煤段2°~5°,驱动采用液压装置调控,改进后的跳汰机详见图1所示,改变跳汰机倾角可以为原煤运动以及分层提供新的解决思路。

2.2 分割排料部分

原煤经过选煤厂跳汰机筛板洗选后,分层完毕后的最下层较重物料必须及时排除[3],不然会影响后续的洗选效果,而且底层排除的重物还应满足及时性、连续性和可操作性原则[4]。DMST-20型跳汰机将底流重物导入到预设料仓,在电机驱动叶轮转向作用下挤向前移动,但是排料部的排料轮较长、面积大,致使中段物料移动速度远高于两侧,床层运动完全不一致,经常造成洗选的产品不合要求。受矸石等坚硬物体作用,叶轮易受挤压被划伤或者变形,不仅更换叶轮频繁,也影响了跳汰机正常工作,为了解决此问题,将DMST-20型跳汰机排料部分为两部分,上部为下锥体,下部为圆柱体,下锥体的物料受旋转作用能够快速进入到圆柱体内,避免了叶轮受坚硬物的损伤,也能相应改善筛板物料运动速度,DMST-20型跳汰机改进后分割下锥体排料通道详见下页图2所示。

2.3 增设数控风阀

为了能够精细调整煤洗选跳汰制度,避免操作人员误操作,对DMST-20型跳汰机增设数控风阀,风阀在跳汰机上的布置详见下页图3所示。

图2 改进后跳汰机的分割下锥体

图3 跳汰机增设的数控风阀

阀座设置在进(排)气阀体风管口,阀座上面设置有风阀盖板,电磁比例阀具有调控的作用。“低压风”是阀门形成一定压力的动力风[5],进气阀盖板开启方向设置为低压风的流动方向,这样低压风可以为排气阀门打开提供一定的辅助力,快速打开阀门盖板,有利于物料流速,疏通煤泥污染物。DMST-20型跳汰机采用的是数字控制风阀门,形成单一的组合体,并与各个管道口联为一体,可以精细化调节跳汰制度,避免了操作人员误操作,也减轻了人员劳动强度。

操作人员能够直观看见风阀气缸工作状态,改变了由不能看见到能看见的结果,这样不会因为跳汰机在长时间工作后形成观察窗污染,避免跳汰环节出现故障。DMST-20型跳汰机数控风阀工作状态详见图4所示,活塞轴带动活塞运动,阀板在活塞作用下移动,高压气体冲击煤泥等快速运动,不会因为堆积而造成污染,为操作人员提供了直观的可视性。

2.4 增设自动排料系统

DMST-20型跳汰机排料仍然采用手动,重复次数频繁,操作人员劳动强度高,而且调配也不均匀,洗选的产品质量较差,为了解决此问题,在跳汰机上增设自动排料系统。自动排料系统分别由排料电机、排料叶轮、变频器、传感器、控制器等构成,详见图5所示。传感器将采集到的床层厚度等数据信息,以485总线的传输方式上传至控制器,控制器将数据信息进行对比分析,与设计给定值差异传送给变频器,变频器根据值的大小调控电机转速,进而带动排料叶轮转动,从而实现了自动排料的目的[6]。若跳汰的床层厚度较大,则自动排料速度增加;反之,则会降低电机转速,从而达到稳定跳汰物料的床层厚度。

图4 跳汰机数控风阀工作状态

图5 跳汰机自动排料系统

3 应用研究

3.1 物料松散度的检测

为了观察DMST-20型跳汰机改进后的效果,对跳汰机洗选的物料床层松散度进行检测,采用“电子探杆”物料床层松散度趋势。物料床层探测装置安设浮力传感器,目的是为松散度变化收集数据。电机带动驱动器转动,床层上的探测架上下移动,这样可以有效检测煤水混合物物料层变化。根据电机转速和探测架移动距离,结合传感器采集的数据,得到了物料床层松散度变化趋势曲线,详见图6所示。

图6 跳汰机物料松散度检测曲线

根据跳汰机物料松散度检测曲线结果得知,物料分层较好时跳汰的原煤分布较为均匀,而且松散度比起物料床层较差时的更加合理,没有出现大的“跌落”,各层曲线变化有着明显的差距,表明改进后的跳汰机对原煤洗选效果较好。

3.2 应用效果

为了更加直观地验证DMST-20型跳汰机改进效果,将跳汰机洗选的产品与改进前的产品进行了对比,其结果详见表1所示。

表1 DMST-20型跳汰机改进后的部分分选参数结果

从表1对比结果可得出以下结论:改进后的DMST-20型跳汰机处理能力更大,分选的密度范围增加,总产率提高了11.24个百分点,洗选的产品质量更优。根据选煤厂操作司机反馈,现在可以直观地查看跳汰制度,以前每班需要两人不间断配合看护,现在增设数控风阀后,只需一人看护即可,大大降低了人工强度,跳汰控制效果良好,生产工艺稳定,良好地解决了跳汰机存在的问题,满足选煤厂生产要求。

4 结论

1)针对DMST-20型跳汰机筛板、下层底料、跳汰制度和手动排料问题,改进了跳汰机的筛板倾角,增设了分割下锥体、数控风阀,手动操作变为自动排料。

2)通过物料床层松散度的检测和洗选产品对比结果显示,改进后的DMST-20型跳汰机跳汰分选效果更加优良,产品质量更好,生产能力高,提高了选煤厂的生产率。

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