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板式冷却器在磷铵产品冷却中的应用

2020-03-03潘自立廖国刚邓永达

磷肥与复肥 2020年11期
关键词:磷铵板式冷却器

潘自立,廖国刚,邓永达

(瓮福(集团)有限责任公司,贵州 福泉 550501)

0 引言

瓮福(集团)有限责任公司瓮福化工公司(以下简称公司)1 200 kt/a磷酸二铵装置前身为重过磷酸钙装置,由于重过磷酸钙市场疲软,公司将该装置改建为磷酸二铵生产装置,于2000年9月完成改造并试车投产,主要采用预中和加管式反应器的粘合法工艺生产磷酸二铵,后由于产品外观质量等因素于2012年改用管式反应器加管式反应器(简称双管反)生产工艺。但投产以来,由于装置洗涤系统是按照重过磷酸钙生产工艺进行设计安装的,存在局部设计安装缺陷;再加上传统冷却流化床不能满足磷铵产品冷却工艺要求,导致产品堆存、包装温度过高,容易出现局部结块、泛白现象。为此必须选用新型冷却设备来代替传统冷却流化床,将产品温度降低到合适范围,消除结块和泛白现象,保证产品流动性和外观质量。目前公司引进加拿大SOLEX(夏勒)公司板式冷却器2台,板式冷却器能够满足磷铵产品冷却工艺要求。现将板式冷却器工作原理、工艺条件、操作注意事项、容易出现的问题、换热能力相关计算等简要介绍如下。

1 板式冷却器的工作原理

板式冷却器是将薄金属板压制成具有一定形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,工作流体在窄小而曲折的通道中流过,中间有隔层板片将冷热流体分开,并通过此板片进行换热[1]。

2 板式冷却器换热能力计算

2.1 夏季常规工况

已知数据(按夏季平均计算):磷酸二铵A系列产品进口温度95 ℃,出口温度55 ℃;冷却水进口温度32 ℃(年平均温度为25 ℃),出口温度50 ℃,产量70 t/h,传热系数K=117.152 kJ/(m2·K),磷酸二铵比热cp=1.498 kJ/(kg·℃);平均传热温差Δt=33 ℃。

热量Q=4 194 400 kJ/h,循环水量qV=56 m3/h,换热面积A=Q/KΔt=4 194 400÷(117.152×33)m2≈1 085 m2。设备实际面积为1 000 m2,即基本能实现55 ℃的产品冷却温度。

2.2 大风量(造粒、干燥系统风机能力加大)后夏季计算

已知数据(按夏季平均计算):磷酸二铵A系列产品进口温度85 ℃,出口温度55 ℃;冷却水进口温度32 ℃(年平均温度为25 ℃),出口温度50 ℃,产量70 t/h,传热系数K=117.152 kJ/(m2·K),磷酸二铵比热cp=1.498 kJ/(kg·℃);平均传热温差Δt=28.5 ℃。热量Q=3 145 800 kJ/h,循环水量qV=42 m3/h,换热面积A=Q/KΔt=942 m2。设备实际面积为1 000 m2,即夏季干燥风机大风量情况下能实现产品冷却温度55 ℃。

通过计算可以看出,板式冷却器能保证产品温度控制在60 ℃以内,满足产品防护需求。使用后冷却效果良好,极大发挥了设备结构紧凑、占地面积小、换热能力稳定、运动部件少、动力消耗低、无风无尘等优势。实现了夏季55 ℃、冬季45 ℃的冷却效果,甚至板式冷却器一开一备运行即可实现冬季55 ℃的冷却效果。

3 生产工艺控制

3.1 板式冷却器操作

投运板式冷却器前先启动干空气鼓风机,将板冷组凝结的水珠吹干,防止物料黏结传热板组,且将板式冷却器出料气动阀关闭。投料试车时,必须先通过观察孔找出出料气动阀最小行程,即板式冷却器能够均匀出料时出料气动阀的最小开度,便于迅速累积料位。待板式冷却器有料位显示后,开启冷却器进出循环水降温,根据包裹筒出口物料温度调节循环水进水流量。循环水进水温度设定为32 ℃,回水温度控制在45 ℃以上。循环水压力为0.4~0.6 MPa,最高不能超过0.7 MPa。因此板式冷却器回水阀要求全开,防止憋压损坏板冷组。停车1 h以上,必须将板式冷却器放空,防止物料在冷却器内结块堵塞。板式冷却器进料电动阀切换到位后,必须按下停止按钮,防止电机长时间运行,损坏液压系统。凉水塔降温冷却水需用蒸汽冷凝液进行补充置换,防止冷却水自蒸发盐化,腐蚀凉水塔,若无冷凝液就用工艺水补充置换。板式冷却器停车,必须关闭板式冷却器进水阀,冬天停车还需将板式冷却器板冷组循环水排空,防止其结冰损坏。

3.2 工艺控制参数

进料温度,85~100 ℃;出料温度,50~60 ℃;产品设计能力,40 000 kg/h;系统设计,三板组;冷却介质,水;冷却水氯离子质量分数,≤0.005%;进水温度,28~35 ℃;出水温度,45~50 ℃;冷却水流量,30 000 kg/h;最大流量总压力,100 kPa;运行干空气注入,2 000 m3/h;起始干空气注入,500 m3/h;注入干空气压力,10 kPa;泄压阀压力设定,700 kPa。

3.3 常见问题处置

(1)板冷组冷却片之间容易积料结垢,影响冷却效果。停车时及时排空冷却器内物料,控制好回水温度,定时清理。(2)板式冷却器气动卸料阀开度与料位计给定值不成线性关系,导致板式冷却器出料不稳定。联系厂家调校卸料阀机械部分,联系仪表工程师调节PID参数。(3)板式冷却器出料温度波动大。根据温度变化调节循环冷却水进水流量。(4)板冷组间冷却水连接水管冬天易冻裂。停车时及时排空冷却器循环冷却水。(5)板式冷却器料位计导波杆易断。对料位计导波杆进行加固或重新选型。

3.4 配套凉水塔操作

板式冷却器进水温度控制(即循环水出水温度):理论上按高于当时露点温度10 ℃设置,实际操作中按当月最高气温加10 ℃设置,但最高水温不得超过32 ℃。

板式冷却器出水温度控制(即循环水回水温度):任何情况下,冷却器出水温度不得低于45 ℃;原则上进出水温差必须大于25 ℃(各个地方可根据空气湿度和最高温度探索一下15 ℃能否保证板冷组不结疤)。

系统压力控制:系统核心设备压力原则上按小于0.6 MPa控制;因核心设备是板式冷却器,并是进水阀门控制操作,其压力经常为0.05~0.2 MPa。所以重点是防止压力过低,系统不能有效排气。现场真正控制水温后不必考虑压力偏高问题,并已设置了安全阀。

4 结束语

项目技改增加板式冷却器后已成功运行,进入包裹筒的产品温度从85~95 ℃降到50~60 ℃,降低了磷铵产品结块、泛白风险,且板式冷却器运行成本比传统流化床运行成本低。不过也一定程度暴露了目前板式冷却器余量不足的问题,夏季产品温度将在55 ℃左右运行。必须更严格进行循环水温度管理,精心操作,尽量避免物料黏结换热器板冷组,最大限度发挥板式冷却器热交换效率。

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