用湿氯气预热一次盐水
2020-03-01
以下交流内容摘自氯碱工业讨论平台微信群,欢迎参与相关技术讨论。
A: 各位专家,请问有没有使用湿氯气预热一次盐水工艺的?
B: 德国引进的电解槽采用此工艺。
C: 国内很多氯碱企业都在用湿氯气加热一次盐水。
B: 用电解槽出口湿氯气加热盐水。
D: 该技术是20世纪90年代开始使用的,已经成熟。
E: 福建就有氯碱企业在用此技术。
F: 很简单的,增加1台钛换热器就行。
G: 该项技术也不算简单。
F: 我们单位生产隔膜法烧碱时就采用盐水-氢气换热器和盐水-氯气换热器;生产离子膜法烧碱时,因为进槽盐水温度要求只有60 ℃,就不采用该技术了。
H: 目前国内很多氯碱企业都上了盐水-氯气换热器,预热一次盐水,温度可以提升7 ℃。
B: 用湿氯气加热一次盐水的主要目的是为了节约蒸汽。但是西北地区氯碱企业的蒸汽大多富裕,特别是在夏季,还需要外排蒸汽,合成炉副产的蒸汽也用不完,就无须采用此工艺了。
J: 在最早期由国外引进的单极槽电解工艺中,一次精盐水先与脱氯后的淡盐水换热,再与出槽氯气换热,最后进入树脂塔。
K: 预热一次盐水指的是预热树脂塔前的盐水吧?但是,换热器一旦内漏,盐水中就会出现游离氯,必然就会损坏树脂。所以,我们单位一直没改用此项技术。
L: 我们单位一直这样运行的。盐水系统压力高,就算渗漏也是盐水侧漏进氯气侧,每周测一次氯水含盐做好检测就行。这部分热量还是大的。
K: 至少能提上5 ℃来,树脂塔前的换热器几乎可以不用。
L: 对,正常满负荷运行时,一次盐水换热器基本用不上。
B: 是的,夏季还要关掉。主要换热器维修麻烦。
L: 钛材质的列管。
B: 一旦密封面被腐蚀,就会经常渗漏氯水。
K: 20万t/a烧碱装置如果只考虑盐酸自耗,盐酸产能大约得是多少啊?5万t/a的盐酸合成炉可以吧?
H: @B 不会的,换热器是安装在调节阀后,盐水系统的压力要高于氯气压力的。
L: 理论上是这样的。
G: 得备用盐酸炉。
K: 盐酸炉起码得备用3台。
L: 我们已运行20年了 ,没出现过问题,即使漏了也是盐水往氯气侧跑,然后流向水封。
H: 一开一备不行吗?
L: 投资太大了。
H: 请问,需要怎么做才能减少投资?
L: 换热器和氯气管道都要设计一点坡度。
G: 我们用的是立式的。
B: 我们也用立式的,曾经在切换旁路时造成了停车。
K: 完全走旁路,满负荷是不行的。
B: 没配合好。
K: 必须降到低负荷才能切。
F: 停下来再开特别容易漏。
L: 我的氯气管道没有旁路,太大了,盐水管道有旁路。
K: 氯气管道旁路还是很有必要的,可以调节热量的利用率。
F: @L 这与我们以前的隔膜法烧碱生产系统相同。
L: 运行得很好。换热器是全钛的,没渗漏过。
K: 请问这个换热器垫子用什么材质好?我们单位的密封面被腐蚀了,经常渗漏。
L: 垫子都没有换过。
F: 密封面涂钯。
M: 一次盐水的压力远高于氯气压力,气液相换热效率比较低,1台钛设备投入不少,盐水升温2 ℃左右,这需要比较一下。
L: @K 那是你们单位断电不当造成的。
K: 再就是做好静电导出,不然静电累积会导致电化学腐蚀。
B: 是的,我也怀疑就是断电问题造成的。这个很关键。
L: 温升基本都在6 ℃以上。夏天在9 ℃。
F: 有些厂家可能会考虑一次性投资。
K: 关键是要连续运行,时间久了也会节约很大一笔费用。
L: 要算综合能耗,包括洗涤塔的热量。
N: 有些问题如果在20世纪八九十年代提出来,还值得探讨;现在提出来,就不算是问题了,因为TI2材料目前已经广泛使用了。
O: 也不尽然,这项技术我们目前就在用,还是可以节省大量蒸汽,从而可以降低天然气锅炉的负荷。
F: 这项技术对盐酸产量小的企业有利。之前我工作过的氯碱企业盐酸产量都很大,蒸汽都是放空排掉的。
H: @B 切旁路停车?什么原因?
@K 为什么必须降到低负荷才能切?打开联通阀,再关闭进换热器的两个阀,应该不波动了吧?另外,盐水缓冲量会很大的。
K: 切氯气的时候,如果负荷很大,影响压差。我们单位因为散热而开氯气旁通阀时,操作都是很缓慢的,旁通阀最多也就开到35%左右。
N: 切换采用氯气-盐水换热器时,切记要防止换热后氯气温度下降而引起盐水波动。