用可编程控制器对机床线路的电气优化
2020-02-18罗音腾
罗音腾
(大连市普兰店区职业教育中心,辽宁大连 116000)
0 引言
工业技术不断发展和进步,机电一体化成为机械设备主要的发展方向。可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是保障机电一体化设备顺利运行的基础,要确保机电一体化机械生产运行质量,就必须从PLC 技术出发,提升机电设备自动化控制水平,促进企业的自动化生产效率。加工制造产业是工业领域当中重要组成部分,很多特殊要求、工艺复杂的零部件需求量日间增大,这种零部件是通过多道工序、多工位共同加工来完成的。很多工件的精度要求较高,相比一台单一工序的机床来说,机电一体化机床的生产效率更高,可以结合工件产品的需求,科学合理配置资源,减少加工时间、降低不必要的人力、物力、财力、资源耗费。PLC 技术是保障电气一体化机床高效运行的技术手段,结合机床的实际需求,将传统单一机床开展线路优化与重组,通过合理调试来提高机床运行效率。针对PLC 对机床线路的电气化优化方法进行详细分析。
1 机床与电气控制系统内含概述
机床是加工制造产业生产的基础设备,机床按功能可分为“铣床、钻床、车床”等。可以通过机床变速机构来改变机床主运动速度;通过机床支撑部件来负责支撑、安装其他工件、部件;利用机床执行机构,来完成旋转运动、直线运动等驱动装置[1]。一般情况下,在机床可承受的切削力和重量之下,机床可以实现对工件的加工、处理工作。
电气控制系统是在PLC 技术支撑下,由控制电路、主电路、辅助电路共同构建出控制系统。PLC 可以有效针对电气控制系统的各项参数进行测量、调节、控制、监控,结合机床工作的实际要求,对机床各项操作参数进行设计。在PLC 程序编制之下,控制任务电路可以实现电能交换[2]。控制电路和主电路都是结合机床加工零件开展设计的,并且在控制电路的基础上,对机床当中每个电动机的速度、制动、启动环节开展控制,以便于确保机床生产质量。
2 PLC 应用优势
PLC 在实际运用的过程中具备很大优势,主要的优势展体现在以下3 点。①重量轻、体积小。PLC 的重量一般<150 g,并且尺寸也小,一般<100 mm。在实际运用过程中,耗费的功率相对较低[3]。一般超小型PLC 容易安装在机械设备当中,为实现机电一体化打下良好基础保障;②运用范围较为广泛。在机械自动化进程日渐发展的当下,PLC 运用的领域也不断扩大。PLC 除了基础逻辑处理能力之外,还能够用于类似机床等诸多机械当中,PLC 在机械数控领域运用相对较多。近年来PLC 已经普遍运用到温度控制、CNC 以及位置控制等诸多领域当中[4];③PLC 抗干扰能力较强。在PLC 大规模运用的当下,PLC 已经呈现出规模化、现代化发展趋势,PLC 技术也日渐完善。在大数据时代的当下,现代化集成电路技术,体现在生产与内部电路等各个层面。在PLC 设计与生产的过程中,纷纷使用新型抗干扰技术,强化PLC 使用的可靠性。与此同时,PLC 还具备自动检测硬件故障的功能,若在硬件运行的过程中出现故障,PLC 便可以第一时间检测到故障,并且将外围器件故障诊断程序编入到该软件当中,强化电气化系统的自我保护效率。
3 PLC 在电气化机床线路中运用的一般步骤
PLC 在电气化机床线路当中运用时,一般会按照以下5 个步骤开展设计:①结合机床加工生产的实际要求,明确机床加工生产流程,并且弄清楚设备的继电器与控制原理;②结合电气化机床的实际情况,来确定机床电器元件。根据机床电气化现场信号、控制命令、作用等诸多条件,确定现场输入信号和输出信号,并且将其科学合理的分配到可编程控制器当中[5];③在开展明确设置之前,需要结合机床的型号和机床电气化系统形式,把控输入、输出形式和点数,科学合理的设置PLC 型号;④明确PLC 编制流程,结合PLC 的梯形图形式,合理写出指令程序等内容,确保PLC 编制流程的科学性、稳定性;⑤在上述环节确定完毕之后,便可以将电气化机床的程序,输入到计算机与PLC 当中,并进行接线调试工作。
传统继电器控制下的老设备数量多,很多机床设备都无法满足工件加工生产需求[6]。为了实现机床设备创新、实现技术改造,便可以将PLC、变频器、触摸屏等技术形式,有效替换老设备当中的控制手段。在案例当中,使用PLC 对机床线路的电气化系统进行科学合理优化,提升机床的性能和劳动生产效率。
4 PLC 对机床电气化改造实例
车间的设备为Z3040 摇臂钻床,在实际优化改造的过程中,使用PLC 对Z3040 摇臂钻床电气化改造。
4.1 电路设计
在开展电路设计的过程中,结合Z3040 摇臂钻床的生产要求、实际运用流程等相关内容,按照以下4 步确定电机的控制要求。①结合M1 电机的要求,进行单方向旋转、过载保护设计[7];②结合M2 电机的要求,开展全压正反转控制,并且进行点动控制设计;③结合M3 电机的要求,开展全压正反控制,并开展长期过载保护设计;④结合M4 电机的实际情况来看,因为M4 电机容量相对较小,所以开展SA 控制,实施单方向运转设计。
4.2 确定I/O 点数
确定I/O 点数是PLC 对机床线路的电气化优化的重要环节。在确定I/O 点数时,详细找出可编程控制器输入信号、输出信号。输出信号为9 个,输入信号为13 个。在确定I/O 点数时,应该考虑到发展的需求,并且留有一定的余量。结合I/O 点数端子分配表来看,案例选择的是FX2-32MR 可编程控制器。将输入、输出信号科学合理的进行分配。
4.3 绘制I/O 端子接线图
在明确I/O 点数之后,结合I/O 点数端子分配结果、机床工作实际需求,绘制出端子接线图。在端子接线图当中,热继电器和保护信号作为常闭点输入,主令电器的常闭触点可以改为常开触点进行输入,确保编程简单、便捷、有逻辑[8]。在此基础上,还应该结合继电控制系统的工作原理和工作情况,结合PLC 的特点和使用规律,绘制出可编程控制器梯形图程序,确保PLC 在电气化机床当中的运用效率。
5 PLC 对机床线路的电气优化注意事项
在开展PLC 对机床线路的电气优化的过程中,要注意以下2 点内容,保障改造优化实际质量:①在选择PLC 设备机型时,要留有一定的余量,为日后电气化机床的修改、工艺变更等工作打下基础,确保日后的可持续优化;②为了保障各个环节的使用安全,各个热继电器常闭触点不作为PLC 输入端。热继电器常闭触点可以直接与输出端连接,以便于对负载电路起到良好保护作用。
6 结束语
在制造业不断发展和进步的当下,加工制造产业也呈现出技术化、信息化、智能化发展趋势。PLC 作为一种具备科学性、高效性的技术手段,可以有效对生产力落后的机床设备进行改造。在日后,PLC 对机床电气化改造仍旧是PLC 技术发展的主要趋势之一。在实际开展PLC 电气化机床改造的过程中,必须要结合传统机床的实际情况,通过自我诊断、自我测试的形式,针对机床的性能、可靠性进行测试,明确传统机床的落后问题。结合机床生产加工要求、编程控制器功能,在PLC 技术的正确处理之下,全面提升机床设备的使用效率。