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调整盐田走水路线的体会

2020-02-18王绪书张心禄

盐科学与化工 2020年10期
关键词:盐田卤水工区

王绪书,张心禄

(天津长芦海晶集团有限公司,天津 300450)

1 存在问题

2005年春晒中,天津长芦海晶集团有限公司(以下简称“公司”)三至五工区调节池大面积落盐,个别卤水条件好的班组三段蒸发池也发生了卤水飘花现象,作为赶制饱和卤水的调节池几乎成了新卤结晶区,个别班组结晶池甩卤浓度钠镁比值在2.5左右,窝卤现象严重,对原盐的产量和质量都造成了不利影响。另外,由于蒸发区域落盐过多,造成节制闸启闭困难,在生产操作过程中损坏严重,增加了盐田设备维修成本。以上诸多问题已严重影响到正常的制盐生产,必须抓紧排查问题原因并予以解决。

2 问题分析及原因查找

造成原盐班组蒸发、调节区域结晶落盐的主要因素通常有两个,一个是气象因素,即遇特殊少雨干旱年份,蒸发量远大于正常年份,而降雨量小于正常年份,卤水蒸发速率快导致成卤率高,赶制的成卤量大使非结晶区域结晶落盐;另一个因素是蒸结比失衡,即蒸发面积与结晶面积比值大于正常值范围,导致成卤量大使非结晶区域结晶落盐。通过对比近5 a公司气象资料,发现近年塘沽区域蒸发量及降水量值不存在异常,也就是说该问题不是异常天气因素造成的,是由于蒸结比失衡因素引起的。

2.1 蒸结比

2005年公司盐田总有效生产面积156.9 km2,其中有效蒸发面积149.9 km2,结晶面积7 km2,蒸结比21.4 ∶1,蒸结比大于正常值19 ∶1~20 ∶1较多,蒸结比严重失衡。

2.2 生产能力

总有效生产面积156.9 km2,年理论生产能力为109.8万t;而5 a内结晶面积平均原盐产量为102.7万t,剩余生产能力为7.1万t,生产能力不能得到充分发挥。

通过数据分析,发现由于蒸结比失衡,致使公司原盐生产能力不能充分发挥,产生上述问题。经过现场查看,造成蒸结比失衡的直接原因是散货物流中心征地12 km2,散货物流中心征用盐田面积主要分布在公司五工区产盐区域,对公司结晶面积影响较大,蒸发面积影响较小,导致蒸结比超出正常范围。

3 解决措施

经过充分调研论证,公司决定采用两大措施解决上述问题。一是新增结晶面积以平衡蒸结比,将全场蒸结比控制在正常范围内;二是调整现有走水路线,合理调配各线供卤系统,将各线蒸结比控制在正常范围内。

3.1 增加结晶面积

新城工区原作为滩内蒸发区,具有较完善的滩型基础,在此区域改造,调整范围小,投资少,见效快。因此,公司恢复新城工区4.03×105m2结晶面积产盐功能,新增原盐产能约6万t。

3.2 调整走水路线

为减少改动,大局上维持原来东、中、西三线供卤模式不变,通过技术改造和措施调整,重新分配各线制卤面积,实现各系统供卤基本平衡,使整体蒸结比基本合理。具体调整如下:

(1)西线系统。供应区域为一工区和新城工区原盐班组;原盐年产量为28.9万t;蒸发面积为3.720 4×107m2;结晶面积为1.855×106m2;蒸结比为20.1 ∶1。

(2)中线系统。供应区域为三工区和四工区原盐班组;原盐年产量为40.7万t;蒸发面积为5.841 1×107m2;结晶面积为3.014×106m2;蒸结比19.4 ∶1。

(3)东线系统。供应区域为二工区和五工区原盐班组;原盐年产量39.9万t;蒸发面积为5.382 7×107m2;结晶面积2.597×106m2;蒸结比20.7 ∶1。

3.3 调整结果

调整后有效蒸发面积149.4 km2,结晶面积7.5 km2,蒸结比20 ∶1,达到正常范围之内;调整后年理论生产能力109.5万t,基本满足制盐生产工艺要求。

4 经验与体会

此次调整走水路线方案,经过十多年生产实践检验,虽然中途由于外部环境影响对局部走水路线进行过几次小范围调整,但总体看来全场及各线卤水供需基本平衡,生产运行平稳,圆满解决了上述问题,达到了预期效果。

4.1 调整结晶面积

影响结晶生产的因素虽然较多,究其直接原因,最大影响因素是征地造成结晶面积缩减较多,蒸结比严重失衡,因此需要新建(恢复)结晶面积,通过扩大结晶面积,使蒸结比趋于合理,实现卤水的供需平衡。

4.2 合理配置蒸结比

公司滩田结构具有集中式和半集中式两种类型,因此原盐班组内部面积制卤能力差距较大,若采取相同蒸结比,即一刀切模式,势必造成新的不平衡。此次调整过程东线蒸结比明显大于中、西两线,其原因是二工区为集中式盐田,班组内部面积制卤能力较其它班组较差,必须为其匹配更多的制卤面积以满足其结晶生产。

4.3 调整时间确定

公司制卤工区单池蒸发面积为1.5 km2左右,由于面积大存卤多,要想实现卤水浓度转换需要较长时间。春、秋季蒸发量大,夏季雨水较多,若选择这三个季节进行卤水切换对制盐生产影响较大,且养殖期处于这三个季节中,对卤水养殖影响也比较大。因此选择秋晒结束后进行切换是较为有利时机,此时切换对制盐生产和卤水养殖影响最小。

4.4 互联互通,调水灵活

调整后东线系统和中线系统通过三、四工区主排淡沟道可以实现卤水相互调度;中线系统通过第十扬水所及相关沟道能够向西线系统调水;西线系统通过相关沟道,也可实现向东线系统调水。打破过去三线单独走水的模式,实现三线卤水互联互通,生产中可根据特殊情况灵活调度各线卤水。

4.5 充分利旧,降低投资

走水路线调整过程中,充分利用了原有的沟道、涵、闸、泵站等盐田设备,没有泵站新建和大型沟道开挖工程,主要采取了对现有沟道清淤加固、涵闸修复加固和恢复结晶区所必须的建设项目等,降低了项目建设投资。

5 小结

综上所述,在进行盐田走水路线调整过程中,应满足生产工艺要求,或退结晶改制卤,或新建(恢复)结晶,合理配置制卤面积和结晶面积;将必要的输、落卤沟道互联互通,保证在非重大调整时可以通过沟道实现卤水灵活调度;同时要根据实际生产和外部环境等情况,合理安排好时间及进度,将各项损失降至最低;最后在调整过程中,应充分利用现有设施,减少工程投资。总而言之,就是立足长远,结合实际,活用理论,才能保证走水路线调整圆满实施,为公司盐业发展保驾护航。

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