大直径泥水盾构刀盘脱困施工技术
2020-02-17
(中铁隧道局集团有限公司 设备分公司,广东 广州 511458)
随着城市地下空间的开发利用,大直径泥水盾构施工具有施工速度快、隧道空间利用率大、环保等优点,逐渐成为城市地下公路、铁路、地铁隧道建设的一种发展趋势。
大直径泥水盾构施工具有一定的难度、技术要求高,掘进施工发生风险的概率大。本文以某盾构在全断面砂层停机期间发生掌子面坍塌、刀盘被埋后成功脱困事件为例,介绍盾构脱困过程采取的一些措施、技术等,为后续类似情况提供一定的施工经验。
1 工程项目和盾构介绍
1.1 工程概况
该项目为过江单洞双线地铁隧道工程,采用1 台11m 级泥水平衡盾构施工,隧道全长2 962m,管片外径11.3m,内径10.3m,壁厚500mm,环宽2m,隧道顶部设置现浇风道板,中间设置现浇中隔墙,底部设置预制口字件;主要穿越地层主要为:粉砂、淤泥质粉质黏土夹粉土、含砂粉质黏土、黏质粉土、黏土地层。
1.2 设备概况
本工程采用1 台开挖直径为11m 级气垫式泥水平衡盾构,刀盘采用8 辐条+8 面板的结构形式,开口率32%;主机总长约为12.3m,整机总长57m,主机重约1 020t,后配套拖车重约226t;刀盘采用电机驱动,转速为0~3.2rpm,最大额定扭矩为13 900kNm,脱困扭矩为18 070kNm。
2 盾构刀盘脱困处理
2.1 问题描述
N04 号盾构在掘进1 213 环时主驱动旋转编码器故障报警,刀盘无法旋转,在停机维修期间,利用上部冲刷管路上的备用分支管路(2寸),接入膨润土进行保压,备用分支管路手动球阀后端接三通,分两路使用注浆泵往泥水仓同时注入膨润土,由于压力过大,导致手动球阀与分支管路连接处断裂、球阀脱落、漏浆,引起泥水仓失压、掌子面坍塌、地面沉降,造成刀盘被困50 余天。
2.2 原因分析
第一,该备用分支管路在上部冲刷管路VG19板阀、VG18 球阀之间,VG19 板阀此前已存在磨损,一直处于常开状态;所以在管路断裂、球阀脱落后,VG19 不能实现紧急关闭、切断泥水仓来浆通道的功能。
第二,目前盾构掘进地层为全断面粉细砂,地层稳定性差,在泥水压力较低时极容易发生掌子面坍塌。
综上所述:管路断裂、球阀脱落后,泥水仓浆液不断从管口漏出,引起泥水仓失压,不足以克服掌子面地层土压力和水压力,造成掌子面坍塌;掌子面粉细砂在地层水土压力的作用下流入泥水仓,造成刀盘被埋、泥浆管道堵塞,泥水仓无法建压,刀盘无法旋转。
2.3 脱困处理
盾构脱困由3 个阶段组成:地面注浆密封地层、泥水环流疏通管道和旋转刀盘恢复掘进。
2.3.1 地面注浆密封地层
为使盾构脱困,需先对盾构上部地层进行密封,给盾构提供建压条件,然后疏通管道,实现脱困复推。具体方案如下。
1)密封范围 根据砂性地层内摩擦角确认盾构上部地层扰动范围,以掘进方向为基准,密封范围为:宽22m×长16m,即刀盘断面方向22m,轴线方向16m(刀盘前方11m,后方5m)。
2)布孔数量 根据加密封围布置注浆孔,设置8 排11 列,间距2m,共计88 个孔位。
3)注浆方式 盾构停机处埋深24m,地面为电梯厂房,此次注浆密封地层共分为两道进行。第一道注入克泥效+水玻璃双液浆,从刀盘顶部3m 位置开始注浆,高度为3m,即地层埋深区域为21~18m,其目的主要是对盾构刀盘顶部周围地层进行填充密封和保护,防止第二道双液浆加固凝固刀盘和盾体。第二道注入水泥+水玻璃双液浆,加固高度为3m,即地层埋深区域为18~15m,其目的主要是对坍塌区域地层进行填充加固,防止泥浆逃逸,确保可正常建压。
4)施工过程 施工前先将厂房设备搬离,注浆设备、注浆材料到位后开始进行第一道注浆密封,流程如下:①钻孔放样、钻机就位(检测钻机与地面的垂直度),开始钻进;②钻孔:钻机采用双重管钻杆,钻进时用泥浆进行护壁,钻至设定深度时停止,开始注浆;③注浆:注浆方式采用分段式后退注浆,将事先制备好的克泥效和水玻璃浆液分别泵入钻杆的内外层,两种浆液在钻杆底部打出后混合注入地层;注浆采用压力控制,达到2bar或泥水仓压力变化时提升钻杆0.5m后继续注浆,直至设定高度;④钻机移位:单孔注浆完成后,提升钻杆、清洗管路,钻机移动至下一个孔位。第一道地层密封完成后在原有孔位上进行第二大道密封施工,与第一道流程一样,注浆材料为水泥+水玻璃双液浆。
2.3.2 泥水循环疏通管道
第二道注浆加固完成后取芯检测地层加固效果,待地层加强后(加固完成后等待48h)开始泥水循环、疏通管路。
1)清洗气垫仓积渣 泥水循环进浆管道均被堵塞,只有盾体底部排浆管路疏通;在旁通循环模式下,打开排浆球阀,通过控制进排浆流量差来反复冲洗气垫仓底部积渣,冲洗过程中注意控制气垫仓液位。
2)疏通上部冲刷管 在旁通循环模式下,打开上部冲刷管路球阀,通过增大进浆流量、减小排浆流量,来增大进浆管路压力对上部冲刷管路进行冲洗,冲洗过程中注意控制进浆管路压力,避免憋压过大造成管路爆裂。管路疏通识别:在未疏通前,进浆管路压力与泥水仓顶部压力相差较大;疏通后进浆管路与泥水仓相通,压力基本保持一致。
3)疏通泥浆门 经过前期的泥水循环确认为泥浆门处积渣严重(气垫仓液位的波动对泥水仓压力没影响),在上部冲刷管路疏通后开始清理泥浆门。首先,利用疏通的上部冲刷管路往泥水仓加浆,增大泥水仓顶部压力;然后,降低气垫仓压力和液位,利用泥水仓和气垫仓的压力差对泥浆门进行疏通,若没有疏通可继续降低气垫仓液位,直至泥浆门处疏通;最后,当泥浆门疏通后快速进行循环建压,稳定掌子面。
2.3.3 刀盘脱困复推
泥浆门疏通后,循环清洗泥水仓一段时间后开始尝试转动刀盘。
1)后退主机 由于停机保压期间,泥水仓注入膨润土以及地面注浆加固挤压,使泥水仓填充较密实,为使刀盘可顺利脱困,先将主机后退,松动刀盘。主机后退对盾尾刷的影响较大,在后退前对盾尾密封腔从前到后依次注入油脂,后退时对称回收推进油缸,在泥水仓压力作用下使主机后退,每次回收2cm,回收2 次,共计后退4cm。
2)刀盘脱困 在泥水进仓循环下,启动刀盘,给一定的转速,当扭矩较大时,停止刀盘,接着反方向启动刀盘,继续给定转速转动,反复操作,直至刀盘彻底转动起来,操作过程中注意以下几点:①控制刀盘扭矩,当扭矩达到12 000kNm 时立即停止,防止保险轴断裂;②控制泥水仓顶部压力,刀盘转动后存在泥浆门被堵的可能:即刀盘上部的积渣落下堆积在泥浆门处,造成进浆管路压力增大爆裂的风险。
3)恢复掘进 刀盘转动后马上恢复掘进,掘进过程中对地面进行监控,控制好泥水仓顶部压力。停机装管片期间,若泥水仓压力波动较大,往泥水仓加注膨润土,每隔20min 转动刀盘搅拌泥浆,保障泥水质量。
3 结语
通过此次盾构刀盘被困事件,反映出设备带病作业的危险性、泥水系统管路、球阀的重要性,对后续盾构施工也给予一定的启示。
盾体前后隔板开孔、气垫仓穿仓管路一旦发生磨损、泄露,会发生气垫仓与泥水仓串气或后隔板漏浆、漏气,造成泥水仓压力波动或压力泄露,引起掌子面失稳坍塌风险,所以在盾体制造阶段和工厂组装阶段压力试验时,重点对开孔位置进行逐个认真、仔细检查,排除风险。
泥浆管路和球阀长期在泥水的冲蚀下,会发生管路壁厚变薄、阀体磨损泄露,设备投入项目使用后,加强对设备的管理,日常巡检、定期检测,发现问题及时处理,同时做好可能发生风险的应急处理措施及物资储备。