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狭窄伸缩缝处双重剪力墙自制钢模板加固技术

2020-02-03李书华蒋芳龙周自红

建筑施工 2020年10期
关键词:圆钢钢模锥形

李书华 蒋芳龙 周自红

中国建筑第二工程局有限公司 湖南 长沙 410005

随着我国社会经济的发展,高层及超高层建筑被越来越多地运用到工业及民用建筑中,框架剪力墙结构在高层建筑中的运用也越来越广泛。为满足建筑本身的结构变形需要,确保结构的安全性,高层建筑中通常设计有变形缝,将建筑分为多个单元体。各个单元之间的变形缝通常非常狭小,为200~500 mm,变形缝两侧结构加固困难,特别是双重剪力墙位置,变形缝两侧剪力墙加固及拆除难度非常大[1-2]。传统模板施工方法是先施工完一边剪力墙之后,再施工另一边剪力墙。后施工剪力墙模板加固及拆除困难,传统方式是采用填塞聚苯板,但费工费时,而且聚苯板易变形、漏浆,成形质量差、成本高,拆除困难,存在消防安全隐患。

1 工程概况

常德碧桂园·十里公园项目(图1)位于湖南省常德市武陵区德山大道723号,总建筑面积42万 m2,项目分为3个地块,即A、B、C地块。地上最高27层,地下1层,基础形式为长螺旋钻孔压灌桩+独立基础,结构形式为框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级,结构设计年限为50 a,为大型民用建筑项目,业态为大型住宅社区、公寓、附属商业、幼 儿园。

图1 碧桂园·十里公园效果图

本项目设计有多栋多单元式住宅楼,单元与单元之间为剪力墙,且剪力墙之间的间距仅有200 mm,采用木模加固困难,采用普通钢模拆模困难。

2 施工工艺特点及原理

该施工工艺特点主要有以下几个方面:首先,利用整体大钢模技术,解决传统散拼模板或整体木模板安装及拆除困难的问题;其次,采用整体大钢模施工,节省成本,同时成形质量良好;最后,钢模可周转循环使用,吊装施工方便。

施工原理方面,钢模主框架采用8 mm钢板及50 mm×50 mm×5 mm矩管焊接,竖向矩管间距500 mm、横向矩管间距550 mm,竖向及横向矩管交接位置靠外侧贴焊1块60 mm×50 mm×10 mm钢板片,中间穿φ22 mm圆孔,便于螺杆加固。加固螺杆采用锥形棒形式螺杆,采用圆钢加工,锥形棒需穿通变形缝双重剪力墙,配以销片及圆钢固定。变形缝靠内侧双重剪力墙采用钢模,靠近户内剪力墙仍旧采用木模。模板拆除时,先拆除销片及加固圆钢,然后直接敲打取出锥形棒即可。

3 施工方案

3.1 钢模深化设计

考虑到变形缝内边剪力墙加固模板为钢模,而靠近户内面剪力墙模板采用木模,故钢模深化设计时,参照《模板安全专项施工方案》,设计相关螺杆加固点,初步确定钢模竖向及横向矩管间距、材料参数,通过采用品茗计算软件,验证钢模相关参数的合理性及安全性。

3.2 加固螺杆深化设计

因本项目变形缝间距仅200 mm,采用传统螺杆加固拆除困难,且混凝土浇筑时不可避免地会出现砂浆流入螺杆位置,后续拆除极为不便。因此,特设计一种锥形棒式加固件。该加固件采用φ32 mm镀锌圆钢制作,总长度为920 mm,前端670 mm加工成锥形,锥形棒前端直径为20 mm、后端直径为32 mm。后端20 mm圆钢采用车丝,加工成直径为20 mm的螺杆。同时在锥形棒前端采用冲孔方式加工1个5 mm(长)×0.8 mm(宽)的方孔,方孔配销片予以加固用,锥形棒中端靠剪力墙位置采用冲孔的方式加工1个φ14 mm圆孔,配以φ12 mm圆钢筋加固单边模板。

本工程加固原设计平面图如图2所示。

4 钢模及加固件制作

4.1 钢模制作

钢模面板采用8 mm钢板,钢模现场切割拼装,按照剪力墙长度及高度进行下料切割,高度需比剪力墙高200 mm,便于吊装及拆模。根据设计图纸,先整体弹线画线,然后采用乙炔切割。加强层铸钢节点采用ZG300-500H低合金高强度钢制作,产品化学成分、力学性能按照《焊接结构用铸钢件》的标准执行。通过调质热处理,产品不但有较高的强度和良好的塑性,而且具有良好的焊接性能,有利于现场的焊接和施工。面板外侧主楞及次楞采用50 mm×50 mm×5 mm矩管焊接,焊接方向从两边向中间方向进行,防止钢板变形。

4.2 加固件制作

加固件在工厂制作,材料采用φ32 mm镀锌圆钢,配以销片、垫片。前端670 mm加工成锥形,锥形棒前端直径为20 mm、后端直径为32 mm。后端20 mm圆钢采用车丝,加工成直径为20 mm的螺杆。垫片采用10 mm× 10 mm×5 mm的钢板制作,中间冲孔,孔径22 mm。销片采用5 mm钢板片制作,制作成一个梯形插片,梯形插片长、短边分别为50、30 mm,高50 mm(图3)。

图2 加固件平面示意

图3 加固件设计

4.3 钢模吊运及安装

4.3.1 钢模吊运

为便于钢模吊运,在钢模上部焊接有2块耳板,耳板采用2块150 mm×100 mm×20 mm的钢板焊接在钢模骨架上,钢模采用塔吊配合吊运,模板在现场指定位置堆放,钢模下部垫木方,防止钢模变形。

4.3.2 钢模安装

在浇筑下一层混凝土前,在外墙上口距离楼面下口50 mm处预埋φ25 mm的PVC套管,下层混凝土拆模后,在预埋φ25 mm的PVC套管内插入φ22 mm短钢筋作为钢模的承重支架。

将变形缝内各位置的垃圾清理干净,在下层外墙上口沿线贴双面胶。承重支架安装完成及内侧木模安装完成后,即可调入第1块钢模安装,调整钢模位置并穿入螺杆,待第1块钢模螺杆全部穿入后,吊装第2块钢模,调整位置并穿入螺杆。一切就绪后,调整模板平整度及垂直度,拧紧螺杆并加固完成(图4)。

4.3.3 混凝土浇筑

墙体模板加固完成报验后,开始浇筑混凝土,浇筑时做好交底,避免大量混凝土污染钢模,造成螺杆取出困难。振动棒振捣过程中,注意观察钢模的状态,若出现漏浆情况,应及时处理。浇筑混凝土过程中,派专人旁站观察模板的变形情况,防止因模板焊接质量造成模板变形过大。若出现变形,应立即停止浇筑混凝土,采取应急方案加固处理。

4.3.4 模板拆除

待墙柱混凝土达到拆模条件后,开始拆除钢模。拆除时,先用锤子敲出销片及中部圆钢筋,然后在另一侧拧出螺帽,用锤子敲击锥形棒的小直径端头位置,直至取出锥形棒螺杆,用塔吊调出钢模即可,钢模拆除后及时清理浮浆并刷脱模剂。为便于钢模的拆除,施工过程中,待墙柱混凝土强度达到初凝状态时,可先送螺杆,防止模板拆除困难(图5)。

图4 施工过程

图5 剪力墙成形效果

5 效益分析

该施工技术在常德碧桂园·十里公园项目3、4、8、9、6、7、13号楼的运用,取得了良好的效果,剪力墙成形质量良好,各项效果得到业主、监理单位等社会单位的一致好评。

在经济效益方面,通过与传统聚苯板工艺相比,通过计算,本工程200 mm宽变形缝位置墙体接触面积约为3 000 m2,所需挤塑聚苯板总量约为600 m3,价格按照防火B1级计算,单价约为850元/m3。故采用挤塑聚苯板所需材料成本约为51万元。采用整体钢模,根据钢材吨位及加工费,共计成本约16.8万元,节约成本约34.2万元。

6 结语

通过采用自制钢模及特殊加固件,成功解决了狭窄伸缩缝双重剪力墙加固及拆除的难题,无论是技术方面还是经济方面,均具有推广意义。

在建筑业飞速发展的今天,模板加固技术亦在不断发展及更新,本项目所发明的特殊加固件,配合铝合金模板使用极为方便,不需要采用胶杯套管,环境效益显著。

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