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大藤峡水利枢纽泄洪消能布置演变与闸门调度

2020-01-19巩宪春王常义范宝山李广一

中国水利 2020年4期
关键词:消力池闸门高程

巩宪春,王常义,范宝山,李广一

(中水东北勘测设计研究有限责任公司,130012,长春)

一、泄水建筑物基本情况

1.泄水建筑物形式

大藤峡水利枢纽主要挡水建筑物按千年一遇洪水设计,五千年一遇洪水校核(土石坝万年一遇校核),消能防冲建筑物按百年一遇洪水设计。

26 孔泄水闸布置在主河床左岸,以隔墙和纵向混凝土围堰保留部分将消力池分为3 个区。 左区布置1 个高孔和8 个低孔, 中区布置12 个低孔,右区布置1 个高孔和4 个低孔。 2 个高孔堰顶高程36.00 m, 单孔净宽14 m,设置在泄水闸两端,与电站厂房毗邻, 承担泄洪和电厂排漂任务;24 个低孔堰顶高程22.00 m, 孔口尺寸9 m×18 m(宽×高),承担泄洪和排沙任务。 高低孔均采用底流消能形式。

2.泄水建筑物泄洪消能运行特点

基于防洪、航运、发电、过鱼、排沙和排漂等多功能的调度运行需求,大藤峡水利枢纽泄水建筑物的泄洪消能运行有以下特点:

①过闸单宽流量较大,技施设计阶段百年一遇洪水高低孔最大过闸单宽流量分别为211 m3/(s·m) 和169 m3/(s·m),闸下收缩断面水流佛氏数为2.7 和3.1,消力池下游最小水深6 m,最大水深35 m,非汛期小洪水上下游水头差最大34 m。 具有单宽流量大、佛氏数低、尾水变幅大等特性。

②泄水闸宣泄5 年一遇至20 年一遇洪水, 受闸上游水位不能超过44.00 m 和46.15 m 的上游淹没限制,所有闸门敞开泄洪;但泄水闸宣泄五千年一遇洪水(校核洪水)时,闸门仍需要控制泄流,而不是敞泄。

③通过计算和绘制泄水闸宣泄各频率洪水的上下游水头差、下游水深和水头之间的关系,发现水流参数既有位于共轭水深线以上的工况,又有位于共轭水深线以下的工况。 本工程下游尾水既有不足的工况,也有偏深的工况。 说明有些工况适宜挑流消能,有些工况适合底流消能。

④泄水闸低孔大部分坐落在大藤峡弩滩滩地开挖段,堰顶高程低于弩滩的滩面高程, 当闸上游流速大时, 特别是泄水闸低水位运行宣泄5年一遇至20 年一遇洪水时, 大量推移质和拆除施工围堰的剩余石渣被水流挟带过闸进入消力池。

⑤基于泄水闸建筑物结构稳定要求,泄水闸消力池池底高程不能低于16.00 m,进而造成宣泄设计工况的洪水时,消力池的池深不足。

⑥河床岩石抗冲流速为3.5~4.4 m/s,抗冲能力也较低。

自20 世纪80 年代大藤峡可行性研究水力学模型试验开始,泄水闸布置形式和泄洪消能方式历经多次变动, 具有代表性的是1986—2015年间8 次水工水力学模型试验。 泄水闸闸孔数在13 孔至26 孔之间, 变化较大; 高孔堰顶高程有32.00 m 和36.00 m;低孔堰顶高程均为22.00 m,没有变化。 无论泄水闸的布置如何变化,枢纽泄水建筑物泄洪消能参数均属于典型的单宽流量大、佛氏数低的弱水跃消能,且都在消能率较低的弱水跃 (Fr=1.7~2.5) 和颤动水跃 (Fr=2.5~4.5)范畴内。

大藤峡水利枢纽运行时大坝上下游水头差较大,消能形式的选择限制因素较多,消能问题非常复杂。 枢纽泄洪消能布置的演化过程与闸门调度研究等,对于低水头、大单宽、闸下水流拍打钢梁、推移质过坝的泄水工程具有参考价值。

二、泄洪消能布置演变

1.1995 年初设阶段方案

1995 年初设阶段方案 (简称95方案)坝轴线位于南木江汇合口下游400 m 位置,6 个高孔的左、 右两侧分别布置4 个和3 个低孔。95 方案泄洪消能试验开展了平底消力池、平底消力池加“Y”和倒“Y”形宽尾墩、逆坡消力池、逆坡消力池加“T”形墩、逆坡消力池加“工”形差动尾坎等多种消能工、辅助消能工形式比较。 经比较,将“T”形墩下移与消力池末端差动尾坎连接,构成“工”形差动尾坎辅助消能工方案,消能效果好。 由于消力池中水流扩散较好,可以取消消力池中的隔墙,既消除了低佛氏数水流脉动引起的隔墙振动隐患, 又减少了工程量。 因此最终将“工”形差动尾坎方案作为95 方案消能布置推荐方案。

2.2012 年和2014 年方案

在95 方案试验完成并提交成果后开展了初步设计,1997 年根据水利部指示,大藤峡水利枢纽初步设计工作暂停,资料封存。 2000 年大藤峡项目再次启动后,重新开展可研工作。

为了控制库区淹没范围, 将20年一遇洪水的库水位控制在47.00 m以下,由于泄水闸在低水位时需要具有较大的泄流能力, 所以2012 年可研阶段(3 高孔+18 低孔全弧门)增加了泄洪闸孔数量,且南木江水道参与泄洪;2012 年方案将坝轴线下移到相对宽阔的弩滩上,加长了消力池的池长, 整个枢纽布置较95 方案发生了较大变化。2012 年方案的消能工布置试验研究,比较了“工”形差动尾坎消力池、二级消力池加“X”形宽尾墩方案。 由于“工”形差动尾坎的消能效果较好,2012 年方案仍将“工”形差动尾坎消能形式作为推荐方案。

2014 年进入初步设计阶段后,考虑到南木江水道两岸的防洪安全,南木江水道不再参与泄洪,百年一遇洪水泄洪流量由39 000 m3/s 增加大到42 300 m3/s。因此,2014 年方案设闸孔24 个(22 个低孔+2 个高孔),初期有全平板门和全弧门两种布置,为满足频繁开启的调度需求,最终采用全弧门布置。 消能工形式延用2012 年方案“工”形差动尾坎,消能防冲试验结果也与2012 年方案相同。

3.2015 年方案

为减小闸墩弧门支铰受力,低孔宽度减小到9.0 m, 增加2 个低孔。2015 年方案泄洪闸设26 孔布置(24个低孔+2 个高孔), 闸墩厚度分别为5.3 m 和8.0 m,高、低孔均采用底流消能。 高孔堰顶高程36.00 m,堰面采用WES 形堰面曲线, 曲线方程为Y=0.040 889 1X1.81,曲线下游与半径25 m的圆弧连接。 低孔堰顶高程22.00 m,堰面采用渥奇曲线与下游消力池连接,曲线方程为Y=0.009X2。

为检修方便, 将26 孔泄水闸下游消力池分为左、中、右三个区。 利用一期施工纵向围堰,将围堰右侧5 孔组成消力池右区;基于左侧电厂下游开挖地形条件,中区设12 孔;剩余9孔构成左区。 考虑到本工程低孔堰顶高程低于库区滩地高程,汛期低水位运行期间泄水闸敞泄,闸前行近流速较大,库区推移质和施工围堰拆除的石渣过闸,冲击和磨蚀“工”形差动尾坎的头部, 所以2015 年方案取消了“工”形差动尾坎泄洪消能布置方案。试验研究从单级平底消力池开始,进一步探索了二级消力池布置形式。

(1)平底单级消力池研究

经计算分析初定单级平底消力池结构为:池长110 m,池深6 m;下游海漫长50 m,高程22.00 m。

在宣泄20 年一遇洪水泄洪流量39 000 m3/s 时, 坝前桩号0-100 水位为45.87 m,较设计值46.15 m 低0.28 m, 其他流量试验水位相对设计水位均有富余,泄流能力满足要求。

在宣泄混凝土坝设计标准千年一遇洪水时, 闸下出流为淹没水跃,消力池中水跃末端位于池长的2/3,即75 m 位置,消力池偏长。

在水库正常高水位61.00 m,电厂发电引用流量5 000 m3/s,泄水闸宣泄常遇洪水流量9 500 m3/s 时, 上下游水头差为27.89 m。右区5 孔闸门均匀开启时, 消力池入池最大流速为26.07 m/s,消力池中形成远驱水跃,跃首距闸墩尾25~30 m。 海漫末端最大底流速(0.8 h)和表流速(0.2 h)分别为11.59 m/s 和13.31 m/s,0+400 断 面 河道最大底流速和表流速分别为5.91 m/s 和8.68 m/s。海漫末端垂直淘刷深度为10.9 m,相应高程为11.1 m,下游最大冲坑高程-2.3 m, 相对海漫顶高程冲深24.3 m,冲坑坡比1∶2.1。 在泄水闸宣泄3 000 m3/s 流量单独开启右区高孔时,出现挑流流态。 为此需要对消能工形式进行修改。

(2)二级消力池研究

通过试验观察和计算分析,基于不出现远驱水跃、减少跃首拍打钢梁和弧门概率、 避免泥沙磨蚀等因素,确定第一级消力池池长为80 m、尾坎高程为24.00 m(坎高8.00 m),尾坎背水坡坡比为1∶3。 第二级消力池采用逆坡形式, 消力池末端顶高程20.00 m, 第二级消力池下游设15 m 海漫,以1∶6 反坡衔接至22.00 m 高程;其中右区池长为80 m,池底高程17.00 m;左区和中区池长为60 m,池底高程与右区相同。 试验表明,上述二级消力池消能工形式及布置可以满足泄洪消能要求,但有时水流拍打闸门较严重。 在泄水闸下泄流量15 000 m3/s时, 左区和中区跃首拍打弧门较频繁, 而右区则完全淹没弧门底缘;宣泄百年一遇洪水42 300 m3/s, 各区水跃均拍打弧门,左区和中区少数闸孔的水跃有间歇性上窜现象发生。

为改善泄洪时低孔闸室水跃跃首拍打弧门底缘现象,通过多方面对比试验,最终将闸室水平段向下游延长39.5 m(至墩尾下游7.5 m)、尾坎高程降低到22.00 m。 由于右区经常宣泄小洪水,试验比较了右区消力池池长和尾坎高程,发现:右区一级消力池池长115 m、尾坎高程24.00 m 时适应小洪水较好, 但水跃拍打钢梁;尾坎高程22.00 m 能够使水跃推离闸室,但宣泄流量5 000 m3/s 时,消力池中产生自由水跃流态,跃首位于墩尾下游60 m 附近(平底高程16.00 m 端部向下14.00 m,即0+103.00 m),坎下垂直淘刷深度3.5 m; 河床最大冲深6.5 m, 冲坑坡比为1∶2.2。 尾坎高程23.00 m 消能布置从闸室流态和下游河床冲刷较好。 在宣泄百年一遇洪水、库水位61.00 m 时,闸孔开度11 m水跃跃首处在拍打钢梁临界状态,频率约1.1 次/min, 可见闸室水平段处于墩尾末端7.5 m 长度不宜再缩短。

三、最终推荐方案

1.方案布置

通过消能工形式比选,推荐消力池分左中右三区, 闸室上游进行防护,闸室水平段延长39.5 m(至墩尾下游7.5 m) 与渥奇曲线衔接的二级消力池布置。一级消力池池长115 m、池深6 m, 二级逆坡消力池池长右区80 m,左区和中区60 m,池深5 m,消力池下游设15 m 长海漫; 左区和中区一级池尾坎顶高程22.00 m, 右区23.00 m。一级消力池内纵向围堰两侧采用高程27.00 m 的台阶过渡。

纵向围堰上游段从门库坝段上游桩号0-026.00 至0-076.00 保留原设计围堰高程54.30 m,桩号0-076.00至0-343.99 围堰拆除至高程36.00 m, 拆除的混凝土块堆至拆除段围堰左侧, 二期横向土石围堰亦拆除至36.00 m 高程。

2.典型工况泄洪消能调度

(1)正常高水位61.00 m 工况

泄水闸宣泄流量3 000 m3/s,间隔调度右区三孔#22、#24、#26 时,消力池中形成淹没水跃。 下游消力池基本不受冲淘。 泄水闸宣泄流量5 000 m3/s,调度右区5 孔闸门局部开启,池中形成淹没水跃。 消力池末端最大垂直淘刷高程为18.70 m,相对二级消力池尾坎高程20.00 m 冲深1.3 m;最大冲坑高程为14.70 m,相对冲深5.3 m,冲坑坡比为1∶3.4。这个流量为小洪水单独调度右区的最大控制流量。

泄水闸宣泄流量9 500 m3/s,调度右区#22~#26 闸孔局部开启, 泄水闸上游水流较为平顺,#25 闸孔前形成吸气漩涡, 消力池中形成远驱水跃,消力池入池最大流速为25.98 m/s,一级消力池尾坎最大底流速为14.28 m/s,消力池末端最大底流速为9.45 m/s。消力池末端最大垂直淘刷深度为7.9m,高程12.10 m。 因此,泄水闸右区单独泄流9 500 m3/s 的调度工况为本工程泄洪消能的闸下冲刷最不利工况,虽然满足消能冲刷要求,实际调度运行中建议右区最大下泄流量为5 000 m3/s。 当发生25 年一遇洪水时,泄水闸宣泄流量37 000 m3/s, 上下游水头差20.07 m, 为超过20 年一遇洪水上下游水头差最大工况,#1~#26 孔局部开启,消力池中形成淹没水跃。 消力池末端最大底流速为6.17 m/s。 最大冲深9.9 m,相应的高程12.10 m,冲坑坡比为1∶3.8。

(2)百年一遇洪水工况

当发生消能工设计标准(百年一遇)洪水,水库水位61.00 m,试验观测了#1~#26 孔闸门局部开启(相对开度0.6 和边孔0.2)两种方式的试验。 在百年一遇洪水采取所有闸孔均匀开启的方式时,消力池末端最大底流速为6.35 m/s,最大冲深11.6 m,冲坑坡比为1∶3 左右,冲刷均满足要求;但在开度略小的闸孔处有跃首间歇性拍打弧门底缘的现象,在高孔和围堰相邻低孔处有水跃紊动涌浪间歇拍打钢梁现象。 为避免水跃拍打,进行闸门间隔全开调度试验。 间隔全开时,消力池出池最大底流速为8.07 m/s。消力池下游最大垂直淘刷深度为5.7 m,相应的高程为16.30 m,最大冲深为16.7 m,相应的高程为5.30 m,冲坑坡比为1∶2.7,位于中区(消力池下游最大冲深相对池长未加长时浅6.3 m,#21 孔由局开调整为全开);左电站挡墙附近最大冲坑高程为13.60 m,电站尾水渠有零星堆渣淤积。

当发生百年一遇洪水时,泄水闸下泄流量42 300 m3/s, 调度不同闸孔全开运用。 控制库水位61.00 m,由于关闭闸孔和纵向围堰等作用,消力池中形成大范围回流,通过调度不同闸孔开启, 调整消力池内流态相对对称,出池水流相对平顺,将左区单数闸孔、 中区和右区双数闸孔闸门全开,仅将#20 孔关闭,#19 孔开启,并控制#21 孔局部开启。 此时消力池入池最大底流速为22.68 m/s,出池最大底流速为8.43 m/s。 消力池下游垂直淘刷深度为6.8 m,相应高程为13.20 m,最大冲深为23 m, 相应高程为-1.00 m,冲坑坡比为1∶2.2,位于#11 闸孔下游。 左右电站挡墙附近最大冲深分别为3 m 和7.6 m, 相应高程分别为17.00 m 和12.40 m, 电站尾水渠有零星堆渣淤积。

(3)千年一遇洪水工况

当发生大坝设计标准洪水时,泄水闸泄量为54 600 m3/s、 水库水位为61.00 m、闸门间隔全部开启,泄水闸消力池末端最大垂直淘刷深度为7.7 m,相应高程为14.30 m,左电厂导墙冲深9.9 m,相应高程为12.10 m,最大冲坑高程为0 m,冲坑坡比为1∶3.2。

此闸门开启方式虽然冲坑坡比满足冲坑稳定要求,但消力池中水流流态紊乱,对应关闭的闸孔产生较大回流,且消力池下游河床冲坑深度过大,冲起的石渣堆积左侧电站尾水渠约1/3 宽度。 关闭的#21 孔闸下第二级消力池中临围堰处有淤积物,对消力池护坦会有磨蚀影响,建议消力池采用抗冲耐磨混凝土。

(4)五千年和万年一遇洪水工况

当发生五千年一遇及以上洪水,#1~#26 孔闸门全部泄洪,仅纵向围堰两侧的#21 和#22 孔的水跃拍打钢梁,其余闸孔基本不拍打。 河床最大冲深发生在万年一遇洪水, 深度为10.4 m,高程为11.60 m,相应冲坑坡比为1∶3.6。

3.闸门调度方式及原则

(1)闸门开启方式

通过泄水闸在宣泄非汛期洪水调度、 汛期洪水调度以及5 年 (含5年)一遇洪水以下洪水调度时发现:

①非汛期发电调度时,最大来水流量为11 000 m3/s, 扣除电厂发电流量, 泄水闸最大下泄流量3 783 m3/s,由于下游水位较低 (2+649 断面水位都在32.00 m 以下), 开启右区泄洪,泄水闸弧门和钢梁不受拍打。

②汛期发电调度时,最大来水流量在14 000~20 000 m3/s。 当来水流量14 000 m3/s 时, 泄水闸最大下泄流量7 900 m3/s,水库水位在47.60~59.60 m范围,调度右区和中区闸孔,相对开度控制在0.4~0.2,泄水闸弧门和钢梁不受拍打。 当来水流量20 000 m3/s(2+649 断面水位36.25 m),泄水闸泄量13 338 m3/s 时,库水位47.60 m,仍可调度右区和中区闸孔;泄水闸泄量15 841 m3/s 时,库水位53.60 m,均匀调度右区和中区闸孔,邻近导墙和纵向混凝土围堰的#10、#22 孔, 受回流或过流不均影响,闸室水跃偶尔会拍打弧门,但不会拍打钢梁,此时可通过加大边孔开度来满足调度要求。

当来水流量超过20 000 m3/s,且小于等于20 年一遇洪水流量39 000 m3/s 时, 所有泄水闸闸门全开敞泄,水跃不拍打钢梁。 遇来水流量超过30 600 m3/s, 正常高水位61.00 m、泄水闸流量23 497 m3/s 时, 下游水深近25 m, 左中右区闸门均开0.4 开度时,左区弧门淹没流态, 中区和右区拍打弧门,右区拍打钢梁。通过关闭左区加大中区和右区闸门开度, 即可满足水跃不拍打弧门和钢梁调度。 下游最大冲深为9.9 m,冲坑坡比为1∶4.3。 其他工况下, 为了避免出现水跃拍打钢梁的现象, 可按照闸门安全运行区间调度3 个区26 孔泄水闸,首先使闸孔开度尽可能满足自由出流的运行安全区间,若出现调度困难,再进行深度淹没出流运行安全区间闸门开启方式。

(2)闸门调度原则

根据各典型工况试验成果,从水跃位置、垂直淘刷、冲深和尾水渠有无淤积堆渣,以及脉动压力均方根大小等因素分析, 由于右区位于主河槽, 右区消力池较中区和左区长,泄水闸宣泄3 000~9 500 m3/s 常遇洪水时,可首先开启右区,控制右区泄流量达到4 000~5 000 m3/s,再开启中区泄流,对于泄洪超过5 000 m3/s 工况,应尽量避免单独开启右区闸孔运行;待电站引用流量和右区泄流使得下游有一定尾水水深后,再调度中区和左区运行; 当发生消能工设计标准(百年一遇) 洪水和小于五千年一遇洪水时,为避免水跃拍打钢梁,可将闸孔间隔开启(开度不小于0.7)来控制库水位;当泄洪达到或超过混凝土重力坝校核标准(五千年一遇)洪水,#1~#26 孔闸门全部开启敞泄。

闸门调度总体原则为:

①右区闸门调度原则: 坝上0-100 断面水位为61.00 m,当泄水闸下泄流量小于等于5 000 m3/s 时,均匀开启右区5 孔闸门。 开启顺序为先开启中间低孔,之后开启左侧低孔,最后开启右侧高孔,避免大开度调度高孔。

②中区闸门调度原则:当泄水闸下泄流量大于5 000 m3/s、 小于等于15 000 m3/s 时, 在开启右区的基础上,间隔对称开启中区闸门。开启顺序为先开启中间低孔,然后开启中区左半侧中间低孔,再开启右半侧中间低孔,依次将中区闸门全开。为了减小中区纵向围堰基础冲刷,最后开启中区右侧低孔。

③左区闸门调度原则:当下泄流量大于15 000 m3/s、 小于等于25 000 m3/s 时,在开启右区和中区的基础上,开启左区闸孔。 开启顺序为先开启左区中间低孔,然后开启右半侧中间低孔,再开启左半侧中间低孔,最后开启左区高孔,避免大开度调度高孔。

④当下泄流量超过25 000 m3/s时,随着泄流量的增大,加开闸门的顺序为:先开启中区闸孔,然后开启左区闸孔,再开启右区闸孔,最后开启高孔。 最好做到开启闸门区内对称、区间对称。

⑤大藤峡泄水闸闸门调度顺序:先局部开启右区—中区—左区,然后再进一步开启中区—左区—右区,直至所有闸门全部开启。 闸门关闭采取与闸门开启逆序的方式操作。

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