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构造区瓦斯抽放与注浆钻孔一体化设计研究

2020-01-17段鹏坤

煤矿现代化 2020年1期
关键词:深孔瓦斯断层

段鹏坤

(晋城煤业集团赵庄煤业 ,山西 晋城 048000)

高瓦斯矿井在我国普遍存在,大部分需要进行本煤层瓦斯抽放,即在工作面两侧顺槽向中部施工瓦斯抽放钻孔,在走向和倾向上覆盖整个工作面,为保证抽放效果,瓦斯抽放钻孔往往设计较密,工程量较大[1]。另一方面,当工作面中部存在断层、陷落柱等构造时,现多采取两顺槽超前深孔预注浆方式,对构造区进行提前加固[2],减小工作面回采时的片帮、冒顶,注浆钻孔需要覆盖整个工作面倾向,工程量也较大。以往两种钻孔单独施工,互不交叉,构造区钻孔工程量几乎加倍。不难看出,本煤层瓦斯抽放钻孔与深孔注浆钻孔有相似之处,但两者在钻孔层位、使用管路等方面仍有一定的不同,目前直接利用瓦斯抽放孔进行注浆难以实现。本文以赵庄煤业1308工作面为研究对象,计划对两种钻孔一体化设计的可行性进行研究,以期能够实现一孔两用,大幅减小钻孔施工工程量。

1 工程背景

赵庄煤业1308综采工作面开采3#煤层,走向长度为2774.38m,倾斜长度为219.7m,平均采高4.75m。煤层倾角平均3°。工作面采用三巷布置,在工作面北侧布置了一条辅助进风巷13081巷,一条回风巷13084巷,在工作面南侧布置了一条主要进风巷13083巷。工作面布置情况如图1-1所示。工作面目前尚未回采,计划在两顺槽13081巷和13083巷进行瓦斯抽放钻孔布置。

图1 1308工作面断层位置示意图

预计工作面回采至2#横川向外7m左右时,在75#架附近揭露DF363正断层,上盘靠近13081巷,下盘靠近13083巷。DF363断层与工作面斜交,走向影响长度255m,倾向影响长度最大130m,随着工作面向前推进,倾向影响长度逐渐减小,最大断距4m,倾角65°。为保证工作面过断层安全回采,计划在13081巷布置深孔,对断层进行注浆加固。

因此,在该断层区域,瓦斯抽放钻孔和深孔注浆钻孔将高度重合,计划针对该区域进行钻孔一体化设计研究。

2 瓦斯抽放钻孔与深孔注浆钻孔布置方式介绍

2.1 原瓦斯抽放钻孔设计

1)布置方式。上下两排钻孔,三花布置,下排钻孔距离底板1.4m~1.6m,上排钻孔距离底板3m,孔深设计110m,仰角均为3°,孔径φ94mm,钻孔间距3m。将第一排上排孔编号1-1#,下排孔编号1-2#;第二排上排孔编号2-1#,下排孔编号2-2#,依次编号,钻孔布置如图2所示。

图2 抽放钻孔布置示意图

2)插管方式。先下φ50mm空心实壁PVC管(内径40mm),长度20m,两头2~3m缠绕聚氨酯棉布封堵,中间灌入水泥浆封孔。封孔结束后,从实壁PVC管内下φ32mm带孔PVC管,长度到达孔底。然后将带孔PVC管退出20m去掉,然后将剩余部分重新顶入孔底,以最大限度节约带孔PVC管消耗。如图3所示。

图3 抽放钻孔内部插管方式示意图

2.2 深孔注浆钻孔预计设计

图4 深孔注浆钻孔布置示意图

1)布置方式。上下两排钻孔,三花布置,下排钻孔距离底板2.2m,仰角3°;上排钻孔距离底板3m,,仰角5°孔深设计105m,孔径φ94mm,钻孔间距9m。钻孔布置如图4所示。

2)插管方式。无严格要求,封孔长度不低于12m,管口应为钢管,便于连接高压胶管接头进行注浆。

3 钻孔一体化设计可行性分析及最终设计

3.1 可行性分析

两种钻孔主要对比内容见表1。

表1 两种钻孔主要对比内容表

由上述对比可以看出,两种钻孔存在较多的相似之处,也存在不同,一体化设计具备可行性。解决方案如下:

1)钻孔间距:由于先布置瓦斯抽放钻孔,抽放完毕后再进行深孔注浆钻孔布置,后者完全可以利用前者部分钻孔;

2)钻孔层位:为两种钻孔最大不同之处,主要是上排钻孔目的和层位不同,下排钻孔影响不大,因此,下排注浆钻孔可以直接利用部分瓦斯抽放钻孔,但上排注浆钻孔必须单独实施;

3)封孔长度:两种钻孔无冲突,可直接利用;

4)采用管路:主要区别在于孔口管,瓦斯抽放管不采用钢管的主要原因是钢管笨重,使用不便,易产生火花,易腐蚀,寿命较短,因此,不可大量替代,仅将孔口最后0.5mPVC管改为钢管即可满足注浆使用。

3.2 最终设计

根据上述分析,对瓦斯抽放插管钻孔方式和深孔注浆钻孔进行重新设计。瓦斯抽放钻孔布置方式不变,改进后插管方式如图5所示。

瓦斯抽放结束后,进行深孔钻孔注浆,下排注浆钻孔直接利用部分瓦斯抽放孔,上排注浆钻孔单独布置,上排注浆钻孔参数与2.2中介绍的布置方式一致。如图6所示。

图5 改进后瓦斯抽放钻孔插管示意图

图6 改进后深孔注浆钻孔布置示意图

3.3 效果考察

现场实践表明,改进后设计对瓦斯抽放和深孔注浆均未产生不利影响,对于1308工作面255m断层影响区域,可以节约30个下排钻孔,按照孔深105m计算,节约φ94mm钻孔进尺约3150m,按照300元/m计算,节约成本94.5万元。

4 结 论

1)对于高瓦斯煤层构造区,需要施工本煤层瓦斯抽放钻孔和深孔注浆钻孔,两者有所重合,造成施工浪费;

2)分析了本煤层瓦斯抽放钻孔和深孔注浆钻孔的设计原则,两者有较多相似之处,主要不同点在上排孔层位和孔口管选择上;

3)一体化设计方式为,深孔注浆下排钻孔可以直接利用瓦斯抽放孔,上排钻孔需要单独打设,将孔口0.5mPVC管换成钢管;

4)效果考察表明,一体化设计对瓦斯抽放和深孔注浆均未产生不利影响,对于1308工作面255m断层影响区域,可以节约30个下排钻孔,节约成本94.5万元。

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