块状低渗油层空气驱实验研究
2020-01-14武毅
武 毅
(中国石油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010)
0 引 言
“十二五”以来,辽河油田低渗油藏在年度新增探明储量中的占比逐年增高,目前已达90%。研究表明,近1/3的低渗储量实施注水开发后注水井吸水能力差、注水压力高,难以建立有效驱动系统,导致开发效果差[1]。如何有效补充低渗油藏地层能量,减缓产量递减已成为亟待解决的重要问题[2-3]。近年来非烃类气驱逐渐成为改善低渗油藏开发效果的有效技术手段[4-7],特别是空气驱具有气源充足、成本低、驱油效率高等诸多优势[8-10]。空气驱除具有活塞驱油效果外,在油藏温度下原油发生低温氧化产生烟道气驱油,且伴有氧化反应前缘热效应,助推驱油效率大幅提升[11-17],在矿场实践中取得了较好的应用效果[18-21]。
齐131块开发层系为沙三段莲花油层,储层岩性为砂砾岩,平均孔隙度为13%,平均渗透率为10.2 mD,储层厚度为50~250 m,为块状底水油藏,油藏埋深为3 025~3 400 m。2005年上报探明含油面积为1.0 km2,石油地质储量为214.75×104t,2006年投入开发,目前共有油井13口,开井10口,区块日产油为21 t/d,综合含水为21.8%,采出程度为8.94%;注水井5口,累计注水为3.44×104m3,累计注采比仅为0.11。由于储层物性差,且为强水敏储层,注水压力高达25 MPa,导致5口注水井全部关井。测压结果表明,地层压力下降快,已从原始35 MPa降至20 MPa左右。分析认为,该块前期开发基本依靠天然能量驱动,急需转换开发方式,补充地层能量,改善开发效果。另一方面,该块地层倾角为16~21 °,地层温度约为100 ℃,有利于形成低温氧化重力稳定驱[22],适于实施注气开发。因此,选取了地质条件适于空气驱的齐131块开展室内实验和矿场试验,研究论证辽河油田低渗油藏实施注空气驱提高采收率的可行性。
1 实验设计
1.1 静态低温氧化实验
实验时将配制人工油砂和蒸馏水装入反应釜,在预定温度(70~170 ℃)和油藏压力20 MPa条件下,使齐131块轻质脱气原油与充入的高压空气发生低温氧化反应。其中,人工油砂为80~120目,密度为2.5 g/cm3,堆积孔隙度为0.4;脱气原油密度为0.857 5 g/cm3,平均分子质量为176.69。每组实验都持续足够长的时间,以保证O2的充分消耗。反应结束后在150 ℃下测试气体中O2和CO2百分含量,计算和评价低温氧化的耗氧速率。
1.2 注气岩心驱替实验
实验用油为齐131块脱水脱气原油,地层水根据齐131块地层水矿化度及成分比例关系,采用实验室配置的模拟地层水,矿化度为6 914 mg/L。实验设备主要由大型高压恒温驱替设备、填砂管模型、压力感应及电脑记录系统等组成。
实验步骤:①将岩心驱替流程连接、安装、调试;②进行岩心模型制备,在填砂管内充填按照地层砂岩粒度组成的石英砂,并检查注气驱替装置的密闭性;③分别测得填砂模型的孔隙度、渗透率、含油饱和度及束缚水等基础参数;④将模型按照一定倾角放置,进行空气驱实验,记录填砂管两端压力、产水量、产油量;⑤针对记录数据,进行重力稳定驱替提高采收率效果及机理分析。
2 实验结果及分析
2.1 静态低温氧化实验
计算的氧化反应速率和反应后反应釜内气体组分测试结果见表1。
由表1可知,油藏条件下原油静态低温氧化反应后氧含量为2.3%,表明齐131块原油具有较好的低温氧化特性和耗氧能力,在油藏条件下,有利于原油的氧化与O2的消耗,O2可在一定时间和地层范围内消耗至爆炸的安全浓度之下,低于安全界限氧含量10%[3]。
表1 齐131块油样氧化反应实验结果
2.2 注气岩心驱替实验
在齐131区块油藏条件地层温度、压力下,进行空气驱替实验,记录气体突破时间、产出液体积与出油体积,计算采收率。共进行9组实验,包括7组脱气油实验和2组活油实验,各组实验的数据结果见表2。由表2可知,活油实验采收率高于脱气油实验采收率。
表2 岩心驱替实验参数及结果
2.2.1 0 °倾角实验
利用齐131块油样,在油藏温度为120 ℃、压力为20 MPa无倾角条件下,以0.10 mL/min的注入速度进行水平长填砂管的空气驱替。图1为不同实验温度注空气采收率与注入孔隙体积倍数关系。由图1可知:初始阶段采收率提升较快,在注入0.29倍孔隙体积后,气体突破,此时采收率为27.7%,在气窜之后,采收率提升较为缓慢,120 ℃注空气驱油最终采收率为41.2%;与98 ℃注空气驱油相比,120 ℃注空气驱油气体突破更晚,稳定高效生产的时间更久;120 ℃注空气驱油比98 ℃注空气驱油最终采收率提高了7.1个百分点,这是因为随着温度的升高,原油黏度降低,降低了驱替介质与原油的流度比,同时提高了原油与空气的低温氧化反应速率,提高了空气驱油的效果。在油藏温度为120 ℃条件下以0.05 mL/min的注入速度驱替时,在注入0.32倍孔隙体积后,气体突破,此时采收率为28.7%,比注入速度为0.10 mL/min时采收率提升1.0%;最终采收率为43.0%,注入速度为0.05 mL/min时比注入速度为0.10 mL/min时最终采收率提高了1.8个百分点。
图1 不同实验温度、不同注入速度下注空气采收率与注入孔隙体积倍数关系
2.2.2 45 °倾角实验
为了分析地层倾角对空气驱替效果的影响,进行了98 ℃、45 °倾角长填砂管模型注空气实验。注入速度为0.10 mL/min条件下,得到注入时间与采收率的关系曲线并与水平注入效果进行比较分析(图2)。
由图2可知:水平注入与45 °倾角注入空气驱替长填砂管模型分别观察到在注入孔隙体积倍数为0.21、0.25时出现了气窜现象;存在倾角时,气窜时间推迟了0.04倍孔隙体积的注入时间,延长了高速采油阶段的时间,45 °倾角注入空气驱替和水平注入最终采收率分别为37.2%、34.1%,45 °倾角注入比水平注入空气驱替采收率提高了3.1个百分点。这是由于存在倾角的注入情况下,由于油气密度差异,引起了储层中流体流动规律和空间分布形式的改变,气体的密度比原油密度低得多,由于存在重力分异作用,从上部注入,气体易存在于油藏上部形成气顶,气顶在不断膨胀的过程中推动油气界面下移,形成类似于活塞式的驱油方式,从而得到更高的采收率。
其他实验条件相同的情况下,进行注入速度为0.10、0.05 mL/min的空气驱实验。由图2可知,注入速度为0.10、0.05 mL/min时气窜时间分别为0.25、0.37倍孔隙体积时,气窜后采收率提高较缓慢,因此,气窜前气窜时间的延长有利于最终采收率的提高,注入速度为0.10、0.05 mL/min最终采收率分别为37.2%和44.4%,注入速度为0.05 mL/min比注入速度为0.10 mL/min采收率提高了7.2个百分点。在一定的范围内,采用较低的注空气速度,有利于空气在驱替过程中的重力分异,由于空气是从上方注入,利于气体向上运移,形成活塞式驱油,延长了形成气窜的时间,更有利于最终采收率的提高[23]。
图2 不同倾角、不同注入速度下注空气采收率与注入孔隙体积倍数关系
2.2.3 80 °倾角实验
采用齐131块配气活油油样与脱气死油油样在地层倾角接近垂直条件进行实验(图3)。由图3可知:在相同的实验条件下,活油油样的重力稳定驱替气窜时间更晚,达到0.42倍孔隙体积时,驱替效率更高,由40.5%升至45.9%,采收率提高了5.4个百分点。换为活油后,油黏度降低,有效减缓了黏性指进现象,延长了活塞式驱油时间,可有效提高最终采收率;采用活油油样,注入速度由0.05 mL/min降至0.03 mL/min时,气窜时间升至0.48倍孔隙体积时,采收率由45.9%升至48.7%,降低速度后有效地推迟了气窜时间,最终采收率提高了2.8个百分点。在合理的范围内,采用较低的注空气速率,有利于形成活塞式驱油,实现空气的重力稳定驱油,延长了形成气窜的时间,更有利于最终采收率的提高。
图3 不同油样近垂直驱替注空气注入孔隙体积倍数与采收率关系
3 矿场注气试验
为充分发挥先导试验的作用,对试验井组进行优化设计:①注气井的优选。优选位于构造腰部的12-015井作为注入井,一线井5口,二线观察井6口。②井型组合优化。选择试注的井组内,既有直井,又有水平井,且一线井和二线井均有水平井和直井。③注气部位优化。选择储层物性条件、连通相对较好的Ⅰ类储层注气。前人低渗岩心驱油实验结果表明,其吸气能力远大于吸水能力[24]。矿场试验表明,注空气吸气指数是注水吸水指数的8倍,连续注气1 a多,注气压力基本稳定在17 MPa左右(表3、图4a),解决了该低渗油藏水注不进的难题,建立了有效驱替系统。阶段试注表明,注采井空间配置不同,油井响应特征不同,增油效果有差异:①构造位置高于注入井的油井见效最快,增油效果最好(图4b)。齐131-H1井位于构造高部位,油层顶界高于注气井。该井自注气后套压持续升高,最高涨至3.5 MPa,注气2个月后产量突增,日产油达到6.0 t/d,最高时达14.5 t/d,产量上下浮动。②与注入井构造位置近等高的油井也见到较好效果,增油效果较好(图4c)。③由于储层连通较好,连通系数约为90%,同时存在微裂缝,注入气也向构造低部位突进、甚至发生一定的气窜,因此,低部位的油井甚至二线井也见到一定的效果(图4d)。
表3 气131低渗油藏不同注入介质参数对比
图4 齐131块氮气驱油井见效特点
区块产出气检测氧含量为0.1%~4.8%,低于安全界限氧含量10%[3]。为确保安全生产,矿场先导试验期间严密监控生产井产出气体含氧量,当含氧量超过5%时生产井关井。
4 结 论
(1) 齐131块原油具有较好的低温氧化特性,室内实验表明,油藏条件下原油静态低温氧化反应后氧含量为2.3%,矿场试验产出气检测氧含量为0.1%~4.8%,均低于爆炸的安全浓度10%,可满足安全生产需求。
(2) 具有一定倾角注气有利于发挥重力分异作用,在注入速率相同的条件下,45 °倾角注气比水平注气可提高采收率3.1个百分点;采用较低注入速率有利于实现重力稳定驱替,减少气窜,注气倾角相同的情况下,注入速度为0.05 mL/min比注入速度为0.10 mL/min采收率可提高7.2个百分点。
(3) 矿场试验表明,注空气吸气指数是注水吸水指数8倍,连续注气1 a多,注气压力基本稳定在17 MPa左右,可建立有效驱替系统,补充地层能量,改善开发效果。
(4) 室内实验和矿场试验表明,齐131块低渗油藏实施注空气驱提高采收率技术切实可行,对于辽河油田低渗油藏注气开发的推广应用具有一定指导意义。