基于TSxPlus 系统的约克冷冻机组联锁控制改造
2020-01-14赵富兴张宏军张颜鹏荣学生
赵富兴 张宏军 张颜鹏 吴 冬 荣学生
(中国石油辽阳石化分公司仪电中心)
中国石油辽阳石化分公司尼龙厂(以下简称尼龙厂)3 套冷冻机采用的是约克水冷离心机系列产品,投用时机组运行情况良好,但是近年来却频繁出现故障,均出现了控制面板线路老化腐蚀现象,且在日常运行过程中频繁黑屏,导致机组停运,装置非计划停工,给装置正常生产带来了很大的困扰。 虽然维护人员在更换端子板等一系列备件后使得冷冻机组能够运行,但是却未能从根本上解决问题,机组故障仍然频繁发生。 为此, 中国石油辽阳石化分公司经过多方研讨论证,决定对尼龙厂约克冷冻机组进行联锁控制改造。
1 改造方案及论证
为解决冷冻机组系统故障尼龙厂提出了两种方案[1]:
a. 第1 种方案是从约克冷冻机厂家引进一套新的控制系统。 该方案的优点是控制方案比较成熟,系统短时间运行比较平稳;缺点是成本高,而且以后每次故障都需要联系厂家人员到现场处理,故障处理时间周期长。
b. 第2 种方案是利用其他控制系统来实现冷冻机组的联锁控制功能。 该方案的优点是节约改造成本,并且改造后维护人员可以掌握新控制系统的操作与维护,可以自主处理故障,节约时间成本;缺点是需要自主选择控制系统,改造具有一定的不确定性。
经过多次研讨论证,尼龙厂最终决定采用第2 种方案, 选用康吉森的TSxPlus 系统来实现冷冻机组的联锁控制功能。 该系统是基于硬件容错安全控制技术的逻辑与过程控制系统,可以实现冷冻机组的全部控制功能,并且可靠性也能满足现场的实际需要。 TSxPlus 系统具有以下特点:
a. 三重冗余架构,具有容错特性,主控制器运行时可满足SIL3 的要求,智能化I/O 模块降低了主控制器的负荷。
b. 支持3-2-1-0 降级模式, 可承受苛刻的工业环境。
c. 正常运行过程中可进行模块级现场安装和维护,更换I/O 模块时不需要拆卸现场接线。
d. 系统最多支持64 个控制站, 单控制站最多支持1 个主机架加14 个扩展机架。
e. 系统具有多种故障诊断与报警功能,当系统诊断到故障后, 模块指示灯会显示故障状态,也会在上位机上显示故障报警信息。 用户可根据诊断信息采取纠正或维修措施。
2 改造方案实施
2.1 硬件组态
统 计 现 场I/O 点 数:AI 为21 点,AO 为4点,DI 为9 点,DO 为11 点。 根据现场I/O 点数量, 需要配置的卡件包括:32 通道AI 卡1 块,16 通 道AO 卡1 块,32 通 道DI 和DO 卡 各1块。
现场只需一个机架即可满足要求。 机架配置完成后,现场敷设电缆,将冷冻机组的I/O 信号引入TSxPlus 系统,TSxPlus 系统机柜放置于专用的机柜室内,机柜室内的温湿度等环境条件均需满足系统运行要求。
2.2 软件组态
利用ARCHITECT PROGRAM 编程工具的FBD 语言, 将冷冻机组联锁逻辑形成程序块,下装到TSxPlus 系统的控制器中, 控制器的DO 卡输出联锁信号,用以驱动系统机柜中的继电器动作,从而实现冷冻机组的联锁控制功能。
2.3 上位机操作界面HMI 组态
上位机HMI 操作界面共13 幅, 主要包括系统登录界面、冷冻机主界面、控制界面、报警界面及跳车界面等。 在冷冻机现场增加一台触摸屏控制的操作站,可以在现场实现冷冻机组的运行监控、启停控制等功能,给机组操作和维护带来极大的便利。
2.4 系统供电和接地
系统220V(AC)供电采用双路电源冗余的方式,即一路供电引自变电所的UPS,另一路供电引自与UPS 分隔的独立市电,保障了供电的可靠性;24V(DC)供电采用两个24V 电源模块冗余的方式,即其中一个模块故障不会影响系统的正常运行。
系统的工作地和安全地各自独立,并且各自用6mm2的接地铜线汇总到各自的接地排, 保障了系统接地的可靠性。
2.5 控制功能调试
改造后,由厂家和仪表人员一起按照逻辑进行联锁校验,由工艺人员参与,一一验证冷冻机组操作和联锁控制功能。
2.5.1 启动前检查
启动前检查包括: 检查油箱温度是否达标,检查油泵启停是否正常,检查冷冻水泵导流叶片是否为关闭状态。
2.5.2 启动过程
当启动前检查全部合格以后, 点击启动按钮,并且在50s 内完成预润滑操作。
2.5.3 启动后的控制功能
冷冻水出水温度控制:当压缩机达到其运行速度后, 通过比例-微分控制器调节叶片开度来实现冷冻水出水温度的恒定。
冷凝器液位控制:通过一个可变节流孔板来控制流入蒸发器的制冷剂流量,在程序控制下自动调节可变节流孔板,使冷凝器中的液位达到设定值。
当检测到喘振时,可以采用以下控制模式:
a. 如果未设定延长运行点, 当冷冻机在3min 内喘振次数大于限定次数时,系统选择安全停机。
b. 如果设定了延长运行点, 当冷冻机在3min 内喘振次数大于限定次数时, 冷冻机进入10min 延长运行模式,此时导流叶片无变化;如果在延长运行的10min 内,冷冻机的喘振次数达到另外一个设定值,则系统选择安全停机。
2.5.4 润滑油系统
系统远置的油槽中装有电机驱动的浸入式油泵,该油泵采用变频调节,机组停机时,当导叶完全关闭后,可继续运行150s,再停止油泵;油泵装有手动测试按钮,可进行启停测试。
2.5.5 停机条件
机组停机分为正常停机和联锁紧急停机,正常停机后再启动不需要复位,联锁紧急停机再启动时需要进行手动复位。
正常停机条件有:润滑油温差过低,润滑油温度过低,冷冻水出水温度过低,冷冻水出水水流开关断开。 当各参数恢复到正常时,机组重新启动。
联锁紧急停机条件有: 蒸发器压力过低,蒸发器压力传感器或出水温度探头故障,蒸发器压力传感器或温度传感器故障,冷凝器高压保护触点断开,冷凝器压力过高,冷凝器压力传感器超出量程,排气温度过高,排气温度过低,润滑油温度过高,润滑油压差过小,润滑油压差过大,润滑油压力过低, 止推轴承位置传感器超出范围,止推轴承油温过高。
3 系统调试过程中的问题处理及总结
3.1 电机轴承温度波动
新系统投用后,冷冻机运行时电机轴承温度出现大幅波动, 而冷冻机停止时温度又指示正常。 经维护人员检查,发现电机轴承的温度探头接线端子处有碰壁现象,机组运行时由于本体振动造成端子碰壁接地,引起温度大幅波动,现场增加绝缘措施并紧固端子后, 温度指示恢复正常。
3.2 现场触摸屏电脑死机
新系统运行一段时间后,冷冻机组现场的触摸屏出现了死机现象,需要重启才能正常,经厂家维护人员到现场处理判断,发现现场触摸屏电脑的系统版本不对,与软件有兼容性冲突,导致运行缓慢,发生死机的现象。 厂家人员对触摸屏电脑进行了系统升级后,现场触摸屏电脑死机的问题得到了解决。
3.3 系统改造的经验总结
总结本次冷冻机组的联锁控制改造过程,可以得出:
a. 系统的可靠性和稳定性非常重要,直接影响到改造后机组的平稳运行,因此需采用成熟可靠的控制系统;
b. 联锁模拟试验很有必要;
c. 新电脑一定要采用正规厂家的产品,电脑操作系统的稳定性会直接影响控制程序软件的运行,因此一定要确保其软、硬件兼容性均符合要求;
d. 一定要做好资料归档工作,改造涉及冷冻机组的全部联锁、控制,因此资料的完善和准确对日后的维护和故障处理非常重要,不仅要单独成册,而且要在原图纸上标明新资料的名称和更新日期,以保障最新版图纸能够得到使用。
4 结束语
本次改造进展顺利,实现了尼龙厂3 套约克冷冻机组一次投运成功,这得益于改造前的充分方案论证和模拟试验,以及对改造工作量、备件材料消耗和改造指标的准确预估。 改造实施后,TSxPlus 控制系统状况良好,各项运行参数、报警信息记录完善;机组操作、维护方便;系统改造后优化了机组的负荷控制,3 台机组电机运行电流都有了较大幅度的降低, 达到了节能降耗的效果,对装置的平稳生产具有重大意义。