白市大坝廊道渗漏量资料分析与安全评价
2020-01-02张玉平李清华
张玉平,李清华,王 得,刘 效
(湖南五凌电力科技有限公司大坝监测中心,长沙410004)
白市水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县境内, 清水江下游河段, 坝址距天柱县县城30km。 工程以发电为主,兼有航运等综合利用效益。坝址以上流域面积16530km2, 占清水江流城面积的93.8%,多年平均年径流量为114.8亿m3。 水库校核洪水位302.18m, 设计洪水位300.40m, 正常蓄水位300.00m,死水位294.00m,总库容6.87亿m3,具有季调节性能。 电站总装机容量420MW(3×140MW)。
本工程属Ⅱ等大(2)型工程,枢纽工程有挡水建筑物、 泄水建筑物、 引水发电建筑物及通航建筑物等,主要建筑物为2级,设计洪水重现期100年,校核洪水重现期1000年。
拦河坝为碾压混凝土重力坝,由泄水坝段、厂房引水坝段、升船机坝段和左、右岸挡水坝段组成。 大坝坝顶高程304.50m,最大坝高68m,坝顶长512m,共分为23个坝段,从右岸至左岸分别为:1#~5#右岸挡水坝段、6#~8#厂房引水坝段、9#~15#泄水坝段、16#升船机坝段、17#~23#左岸挡水坝段。
泄水建筑物为坝顶6孔开敞式泄洪表孔,堰顶高程281.00m,孔口尺寸17.0m×19.0m(宽×高),堰型为WES型实用堰,弧形闸门控制,采用宽尾墩加消力池联合消能。
引水建筑物主要包括电站进水口、 坝后背管及压力钢管等,进水口底板高程267.00m,坝后背管采用下游坝面浅埋式压力钢管,直径9m。
发电厂房为坝后式, 厂房内安装3台单机容量为140MW的水轮发电机组。 通航建筑物按Ⅶ级航道,50t级规模设计,采用垂直吊升船机型式。 2013年2月27日下闸蓄水,2013年4月3台机组全部并网发电。
1 坝体裂缝成因回顾
1.1 主要坝段坝体裂缝情况
主体土建工程恢复施工以来,混凝土中出现了较多裂缝,主要集中在8#~12#坝段。 2010年3 月3日,业主组织建设方召开了裂缝处理专题会,对裂缝的成因进行了分析,认为大坝出现裂缝的主要原因包括:混凝土养护不到位、保温措施落实不彻底、混凝土层间间歇时间过长、 混凝土浇筑入仓强度不够、震捣不密实、仓面浇筑时间过长、混凝土骨料中含泥量超标等。 制定的大坝裂缝预防措施包括:混凝土养护必须到位,保温应及时,按规范要求执行;混凝土层间间歇时间控制在7~10d; 严格控制原材料及混凝土的生产质量; 加大混凝土浇筑的入仓强度,缩短混凝土浇筑的时间,防止冷缝的产生;改进施工工艺,完善混凝土浇筑手段;6#~15#坝段混凝土添加防裂剂。
经过这次裂缝处理专题会后, 能严格按照上述裂缝预防措施施工的大坝混凝土, 基本没有出现裂缝, 但仍存在少量因裂缝预防措施不到位的坝段混凝土出现裂缝情况。
2 蓄水后坝体部分缺陷处理情况
2.1 坝体渗水量较大处理情况分析
白市水电站水库蓄水后坝体渗水量较大, 蓄水至291m高程时,最大总渗漏量99.3L/s。根据水下摄像检查资料及现场检查情况分析, 坝体渗漏范围主要分布在结构缝、层间缝、蓄水前未处理的裂缝及蜂窝麻面等处, 初步分析认为渗水原因主要是大坝结构缝止水局部失效、 迎水面2m常态混凝土局部振捣不密实、 渗水经碾压混凝土层间缝渗漏至坝体排水孔及廊道缺陷所致。经多次专题讨论研究,认为目前渗漏水相对较大,但未影响大坝的安全运行,采取的主要处理方案包括:
2.2 分段坝段水泥灌浆处理情况
2#~5#坝段、16#~22#坝段坝顶开孔, 钻孔至基岩面, 孔位位于坝0+002.000处, 自上而下分段水泥灌浆。
2.3 厂房、溢流坝段水泥灌浆处理位置
6#~8#厂房坝段、9#~15#溢流坝段在检查廊道(高程260m)钻孔至灌浆廊道顶部进行水泥灌浆。
2.4 坝前结构缝部位聚氨酯化学浆液处理部位
坝前结构缝部位盖片封堵、坝顶止水铜片后钻孔灌注化学浆液形成“膨胀浆塞”,廊道及坝后灌注LW+HK-9105聚氨酯化学浆液封闭。
2.5 恢复堵塞的坝体渗漏量情况
坝体渗漏处理于2013年3月开始进行,2013年10月水泥灌浆完成,2014年3月处理全部完成。 经处理后渗漏量明显减小,总渗漏量自动化测值为6.1L/s。
3 特征坝段基岩变形分析
3.1 17#坝段坝趾基岩测点分析
17#坝段坝趾基岩测点过程线如图1。
图1 17#坝段坝趾基岩测点过程线
由图1可知,M1-2点基岩开合度的变化是随水温情况变化,水温升高,开合度变小,水温降低,开合度变大。其中2019年3月份,水温创历史新低,开合度幅度变化也是最大。
17#坝段坝趾基岩测点与库水温变化特征值统计如表1。
表1 17#坝段坝趾基岩测点与库水温变化特征值统计
3.2 10#坝段坝趾M3-2基岩测点分析
2015年1月蓄水运行后随着水位升高,受库水压力作用,坝踵基岩压缩量略有减小,坝趾基岩压缩略有增大。 目前各监测部位基岩变形除M3-2测点外基本表现为压缩变形,变形量不大。 但M3-2测点呈缓慢压缩趋势,未趋于收敛,没有出现异常变化。
10#坝段坝趾M3-2基岩测点过程线如图2。
图2 10#坝段坝趾M3-2基岩测点过程线
10#坝段坝趾M3-2基岩测点与库水温变化特征值统计如表2。
表2 10#坝段坝趾M3-2基岩测点与库水温变化特征值统计
3.3 厂房2#机基础部位M4-3测点分析
由各监测坝段帷幕后测压管水位可知,蓄水以来,测压管水位基本与上游水位呈正相关变化, 低温高水位下无异常增大现象。结合基岩变形监测成果,可认为目前这些坝段坝踵基岩未出现与帷幕相通的裂缝。
厂房2#机基础部位M4-3测点过程线如图3。
图3 厂房2#机基础部位M4-3测点过程线
坝后厂房2#机基础部位M4-3测点与库水位变化特征值统计如表3。
表3 坝后厂房2#机基础部位M4-3测点与库水位变化特征值统计
自2015年1月蓄水运行后随着水位升高,受库水压力作用,坝踵基岩压缩量略有减小,坝趾基岩压缩略有增大。 厂房2#机基础部位,当前前各监测部位基岩变形除M4-3测点外基本表现为压缩变形,变形量不大。 但M4-3测点呈缓慢压缩趋势,未趋于收敛,其原因为天气气温开始回升,导致坝体温度上升,坝段间闭合,渗漏水开始减少。
4 特征坝段横缝变化情况
4.1 部分坝段横缝变化分析
15#~16#、16#~17#坝段255.0m高程横缝在温度影响下表现为“温升开合度减小,温降开合度增大”的变化规律,无论是历史还当前接缝处于张开状况,缝宽总体稳定,如图4。
图4 部分坝段横缝过程线
部分坝段横缝与库水温变化特征值统计如表4。
表4 部分坝段横缝与库水温变化特征值统计
4.2 坝段帷幕后测压管运行情况
由各监测坝段帷幕后测压管水位可知, 蓄水以来,测压管水位基本与上游水位呈正相关变化,低温高水位下无异常增大现象。 结合基岩变形监测成果,可认为目前这些坝段坝踵基岩未出现与帷幕相通的裂缝。
5 大坝廊道渗水量变化分析
5.1 廊道量水堰监测点设计分布情况
2019年9月前, 有WE-1,WE-2,WE-3,WE-4等4个测点,WE-1和WE-2测点分布在14#坝段两条排水沟通往积水池的两端,监测范围(检查廊道的渗水、坝基排水孔排水、大坝廊道坝体渗水);其中WE-3、WE-4消力池廊道两侧, 两个测点渗漏总量很小。2019年9月,对坝体14#坝段,上游侧排水沟在通过技改,10月开始WE-5、WE-6测点开始运行, 对坝体渗漏针对坝体渗漏水量监测,其测点数据可靠,运行稳定。
5.2 消力池廊道渗漏量跟库水温变化关联
消力池廊道渗漏量与库水温变化过程线如图5。
图5 消力池廊道渗漏量与库水温变化过程线
消力池廊道排水沟监测点WE-3、WE-4, 其中WE-3测点渗漏量历史最大值0.81L/s, 对应时间为2019-03-14,最小值0.09 L/s,对应时间为2019-11-17;WE-4测点渗漏量历史最大值0.34L/s,对应时间为2016-02-06, 最小值0.05L/s, 对应时间为2019-06-28。 库水温历史最高:22.9 ℃, 对应时间2014-09-19;库水温历史最小值:9.9 ℃,对应时间2019-03-07;由图5可知,两个测点渗漏水量跟库水温相关性很强,水温下降,渗漏水量变大,库水温升高,渗漏水量变小。
大坝消力池廊道渗漏量跟库水温变化特征值统计如表5。
表5 大坝消力池廊道渗漏量跟库水温变化特征值统计
5.3 坝体、坝基渗漏量跟库水温变化具体情况
坝基渗漏量总量与库水温变化过程线如图6。
图6 坝基渗漏量总量与库水温变化过程线
大坝坝基WE-1和WE-2渗漏量与库水温变化过程线如图7。
图7 大坝坝基WE-1和WE-2渗漏量与库水温变化过程线
由图6和图7可知, 渗漏量与库水温相关性很强,2019年3月7日,出现历史库水温最低值:9.9 ℃,渗漏量创历史最大值:17.38L/s, 对应时间:2019-01-26。
坝体、 坝基渗漏量与库水温变化特征值统计如表7。
表7 坝体、坝基渗漏量与库水温变化特征值统计
5.4 坝体渗漏量跟库水温变化具体情况
大坝坝体WE-5和WE-6渗漏量与库水温变化过程线如图8。
图8 大坝坝体WE-5和WE-6渗漏量与库水温变化过程线
由图8可知,WE-5监测的数据是属于坝体241廊道上游侧右排水沟和260检查廊道排水沟渗漏量,这也是廊道渗漏量最大贡献的地方。 该测点是从2019年10月份初正常运行,最小值:1.88L/s,对应时间为:2019年10月12日;最大值:7.27L/s,对应时间为:2020年2月18日。 由此,受库水温条件的影响,库水温最小值:11.4 ℃,对应日期:2020年2月16日,渗漏增量最大值大于5.0L/s。 2020年度库水温变化没有突破历史值,历史极值:9.9 ℃,所以渗漏量没有创新高。
WE-6监测的数据是属于坝体241廊道上游侧左排水沟渗漏量, 这段区域也是廊道渗漏量比较稳定的地方。该测点也是从2019年10月份初正常运行,最小值:0.17L/s, 对应时间为:2019年10月30日; 最大值:1.87L/s,对应时间为:2020年2月18日。 由此,受库水温条件的影响明显,库水温最小值:11.3 ℃,对应日期:2020年1月29日。2020年度库水温变化,没有突破历史极值:9.9 ℃, 由此渗漏量还没有达到最大值状态。
大坝坝体渗漏量跟库水温变化特征值统计如表8。
表8 大坝坝体渗漏量跟库水温变化特征值统计
大坝坝基WE-和坝体WE-渗漏量与库水温变化过程线如图9。
图9 大坝坝基WE-和坝体WE-渗漏量与库水温变化过程线
由图9可知,坝基渗漏量最大值:5.20L/s,对应日期2020-02-17,最小值:3.29L/s,对应日期2020-01-06;坝体渗漏量最大值:9.14L/s,对应日期2020-02-18;最小值:2.09L/s,对应日期2019-10-12;库水温最大值:21.8 ℃,对应日期2019-09-28,最小值:11.3 ℃;对应日期2020-02-11。
因为受监测点分布的局限, 坝基排水量数据没有独立采集,为了区分坝体、坝基排水量采用人工方法计量。 2019年5月26日人工采集数据:1.909L/s,自动化大坝渗漏水总量:10.79L/s;2019年6月17日人工采集数据:2.09L/s,自动化大坝渗漏水总量:10.19L/s;2019年8月25日人工采集数据:1.37L/s, 自动化大坝渗漏水总量:7.33L/s;2020年3月18日坝基排水孔人工采集数据:2.31L/s, 自动化大坝渗漏水总量:12.67L/s, 廊道坝基渗漏水量自动化系统数据为:4.59L/s;由此证明来自坝段与坝段间缝隙渗水,其渗水量随库水温升高或降低变化而变化。
2019年9月28日开始,大坝坝基、坝体及排水泄压孔排水量跟库水温变化特征值统计如表9。
表9 大坝坝基、坝体及排水泄压孔排水量跟库水温变化特征值统计
续表9
5.5 检查廊道侧墙和地面喷水原因分析
日常巡查中看到的检查廊道9#坝上游侧墙面靠近排水沟位置(长期喷水)现象,随季节变化,喷水状态有些变化,夏秋季变小;冬春两季,喷水状变大。
同上巡查,11#坝段路面下(长期喷水),喷水状大小,更季节变化密切相关,具体水量大小,用WE-5监测的数据计量其随季节变化,前面已具体描叙。
图10 检查廊道9#坝上游侧墙面
图11 11#坝段路面下(长期喷水)
图12 灌浆廊道12#坝段上游面
图13 16#与17#坝段上游面
5.6 大坝灌浆廊道, 部分坝段结构缝渗水量增大原因分析
大坝灌浆廊道巡查,发现坝段结构缝渗水现象,随库水温下降、升高,结构缝引水层面,渗水量有些细小的变化照片,证明库水温下降到一定到9.9 ℃后,9#,11#坝段存在的裂缝张开现象,出现渗水量增大情况,初步计算增量在5.0 L/s以内;其中12#,16#,17#等坝段施工缝、结构缝渗水量增大情况,初步计算增量在1.5L/s。
6 结语
(1)通过5年多的运行,灌浆廊道、消力池廊道、241廊道及260廊道跟季节的变化, 其渗漏量大小与库水温变化有直接关系。
(2)通过以往人工坝基排水孔测量,推导出库水温最低值9.9 ℃时,坝基排水孔渗漏水量最大值3.0L/s,廊道下游侧排水沟(坝体和坝基)最大值6.0L/s;上游侧排水沟(检查廊道和坝体)最大增量5.0L/s;消力池廊道在库水温最低值条件时,渗漏水量最大变量1.5L/s。
(3)综合多年过程线、日常巡查照片记录、人工监测,同时结合量水堰技改后过程线数据,印证推导最大值或最大增量数据,多部位出现不同程度的渗漏水现象。
(4)2019年冬季持续低温天气影响,水温低于往年,同时高水位运行,多个坝段之间存在不同程度的渗水量超过往年,库水温值突破历史值,导致结构缝做好的防水层开裂,直接渗漏到地面。
(5)从以上历史数据资料看,整个大坝廊道渗水量、周期的变化,符合混凝土大坝变化规律,其运行安全,但要密切关注低温天气带来的负面影响,防止渗漏量有新的变化,做好应对措施。