APP下载

水泥辊压机联合粉磨系统的优化改造

2019-12-17满高鹏王军梅于远友范刚肖胜星

水泥技术 2019年6期
关键词:收尘压机球磨机

满高鹏,王军梅,于远友,范刚,肖胜星

1 现有系统基本情况

该系统配置ϕ1 800mm×900mm辊压机和ϕ 4.2m×13m的开流磨机。来自配料系统的原料经皮带机、斗式提升机输送进V型选粉机和荷重仓,再喂入辊压机进行挤压,挤压后的物料与原料一并入V型选粉机分选,粗料回辊压机循环挤压,细料被袋收尘器收集作为半成品喂入球磨机再粉磨。球磨机开流生产,出磨物料即为成品输送入库,系统工艺流程见图1,主机设备见表1。

该生产系统存在的主要问题有:

(1)由于采用开流球磨工艺,夏季生产P·O42.5水泥时出磨温度高,最高达122℃,与混凝土外加剂兼容性差。为满足客户需求,只能采用二台磨同时生产同一品种水泥以降低出厂水泥温度。

(2)生产P·C32.5水泥时产量低,只有150t/h左右,系统电耗达36.55kWh/t。

(3)生产P·O42.5水泥时产量可达180t/h左右,但系统电耗亦高达35.2kWh/t。

2 改造措施及目标

改造的主要措施是,增加一台高效选粉机,将开流球磨改为圈流球磨系统,并实现两种模式切换生产,同时对磨机隔仓装置及出磨篦板进行改造。为节省改造投资,在辊压机系统的V型选粉机后面增加2个旋风收尘器和循环风机,循环风机后面再增加一台放风收尘器,根据生产情况,放风收尘器收集的细粉可以进球磨粉磨也可以作为产品入库。而原有系统袋收尘器和系统风机与新增高效选粉机串联使用,球磨机通风收尘系统不变,详见系统工艺流程图。

改造目标:

(1)技改后按圈流工艺生产P·C32.5水泥不加粉煤灰时产量达到210t/h,工序电耗由36.55kWh/t水泥降低到33kWh/t。

(2)圈流工艺生产P·O42.5水泥产量由180t/h提高到205t/h,比表面积控制在360±15m2/kg,水泥标准稠度需水量保证值26%~27%。

(3)出磨水泥温度降低20℃,P·O42.5水泥出磨温度≤102℃。

3 改造调试及效果

2018年5月初进行非标制作及其他准备工作,6月23日2号磨系统正式停机对接,7月12日进入带料调试生产阶段。

表1 现有系统主机规格性能

图1 中材湘潭2号水泥磨系统工艺流程(虚线圈内为新增设备)

表2 连续生产运行情况(2019年4月~6月)

首次开磨磨机装载量190t,由于出现选粉机电机电流持续偏高,仅运行2h后停机检查。检查调整后多次试生产,均出现选粉机电机轴承温度随着生产时间延长而升高的问题,不能连续生产,经与选粉机厂家沟通讨论后,更换了电机及减速机。

更换选粉机电机、减速机后,磨机装载量增加到215t,仍未解决选粉机电流高的问题。经过分析,选粉机电流高的原因可能是选粉风量不够,决定对系统风量进行标定。标定结果发现选粉风量仅2 100 000m3/h,与选粉机要求的240 000m3/h风量差距较大,于是利用大修时间对系统风机叶片进行加宽改造,同时对收尘器进行降阻改造,改造后系统风量达到要求。

大修改造后,2019年3月进行二次调试。通过不断调整,系统运行情况逐渐好转,并达到预期效果,见表2。

4 结语

本公司2号水泥磨系统通过增加高效选粉机,将开流球磨改为圈流球磨,系统产量提高25%左右,系统电耗降低28%左右,水泥温度降低20℃以上,水泥性能得到明显改善,完全达到改造目标。圈流球磨机系统的风量保证至关重要,改造时为了节省费用,利用了原有系统的大布袋收尘器和系统风机,系统风量不匹配,经再次改造袋收尘器和系统风机,才满足了新增高效选粉机的风量要求,具备了系统提产、降耗、降温的条件。■

猜你喜欢

收尘压机球磨机
砂石骨料生产线收尘系统设计
提升电收尘收尘效率研究
球磨机用同步电动机起动性能分析
球磨机的安装、维护及常见故障原因及其处理方法
静态高压国内外最新进展
辊压机 “塌仓”原因分析及处理建议
矿业球磨机齿轮喷雾润滑系统控制策略与MOX设计
伺服螺旋精压机成形工艺库的设计及测试
气箱脉冲收尘器出口温度模糊PID控制
老式球磨机与组合式连续球磨机的优缺点