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铁路厚薄不均软土路基综合处治措施研究

2019-12-06王亮

中国科技纵横 2019年19期
关键词:铁路工程软土路基

王亮

摘 要:随着我国铁路事业的迅速发展,穿越软土区的线路越来越多,作为一种特殊土,软土具有含水量大、压缩性高、渗透性低等特点,施工中极易产生地基沉降问题。本文以某铁路工程为例,据调查研究发现,铁路沿线地区分布大量软弱土基,且厚薄不均,将严重影响施工进度,若采用单一处理法根本无法达到工程需求,为此,根据沿线软土特性,决定采用综合处治措施进行探讨。

关键词:铁路工程;软土路基;综合处治

中图分类号:U213.14 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)19-0103-02

0 引言

软基是一种不良地基,在我国分布极为广泛。伴随我国交通运输事业的快速发展,铁路工程建设规模逐步扩大,越来越多工程均修建于软土地基之上,如何做好软基处理工作显得尤为重要。本文依托某铁路工程进行研究。某铁路工程全长137.47km,路基长27.199km,在线路全长内所占比例为19.8%。其中128.937km为正线线路长度,本工程与配套工程合计150.702km(新建线路长度),其中33.560km为路基长度,全线分布大量软土、松软土路基,且厚薄不均匀,为此,决定针对不同厚度采用综合处治措施进行施工。

1 铁路软土特性分析

1.1 天然含水率及密度

土的物理指标中,天然含水率、密度最基本,在天然条件下,可反映土体的含水量,是其他指标测定的前提条件。土的含水率是指105~110℃条件下,烘干达到重量无变化,计算失去水的质量与干土质量的比值,可通过百分数表示。本工程软土路基采用烘干法进行软土试样含水率的测定,且在1%以内控制误差。

土的密度是指土的单位体积质量,本工程软土试样中采用环刀法进行密度测试,且在0.03g/cm3以内控制误差值。此次分别通过三组平行试验进行各个样本的测试,最终取平均值,试验结果表明,天然含水率为30.25%,相比规范值29%,在允许误差范围内。试验检测天然密度为1.89g/cm3,相比规范值1.91g/cm3,误差在允许范围内,表明试验结果可信。

1.2 颗粒密度

土颗粒密度是指在105~110℃条件下,土粒烘干至恒重,其质量与同体积4℃纯水质量的比值。一般在土孔隙比、孔隙度、饱和度等计算中可使用。若土颗粒粒径在5mm以下,测定时可采用比重瓶法,若粒径在500以上,测定可采用浮称法、虹吸筒法等。此次铁路施工中,选取的土样颗粒粒径在2mm以下,因此,测定时可采用比重瓶法。共选择四组土样进行试验,试验数据如表1所示。

由上可知,针对上述四组土样取土粒比平均值,可得2.789g/cm3。

1.3 击实试验

通过压实路基土体可提升路基土体的抗剪强度、承载力,并达到减小土压缩性、渗透性的作用。于土体压实效果而言,土的含水率影响较大,若含水率太小或土体干燥性过大等均不易压实。若含水率太高,将大大增加土体压缩性,降低强度。经研究发现,伴随含水率的不断增加,土体干密度先呈增长趋势,待达到一定值时将会下降。在干密度为最大值的情况下,才能达到土体压实度最佳值及最大密实度。由此可见,可通过最大干密度计算土体压实度,击实试验中,在标准击实功作用下,可对试样的含水率、干密度进行测定,以此确定最大干密度及最佳含水率。经分析可得表2数据。

由表2可得,试样中软土的最大干密度为1.648g/cm3,最佳含水率为21.7%。

2 铁路厚薄不均软土路基综合处治措施

因本铁路沿线存在大量不均匀厚度的软土,且多为淤泥质黏性土,为明确处理沿线软土地基,本文将软土处理厚度划分为4类,具体如下:

2.1 浅层软土地基处理措施

当前,多采用换填垫层法、短搅拌桩加固法等进行浅层软土地基处理,其施工处理方案如表3所示。

按照相关规范要求,相比基床厚度2.5m,路堤填高较小的低矮路基,可采取上述处理方法进行加固施工。当填高在基床厚度以上时,地基处理则需按照下述方法进行施工。

(1)地基无需深层处理。第一,水田地基,需先将水排干,做好表层清理工作,如种植土、淤泥质土均需清理干净,随后通过碎石土回填处理。第二,低洼地基,此类路基地下水位偏高,且存有积水问题,同样要先排水,再将表层种植土、淤泥质土清理干净,0.3~0.5m厚,并回填填料。

(2)地基需深层处理。待路堤基底下方压缩层范围内的地基土通过稳定、沉降等分析之后,若与控制标准不符,需与工程建设实际结合,待平整场地之后,通过短搅拌桩进行处治,且在4m以上控制桩长。

2.2 8~12m厚软土路基处治措施

软土地基处理厚度范围为8~12m时,若采用浅层加固法、换填垫层法等,根本无法达到软土地基施工规定,甚至会对列车运行的安全性、穩定性造成严重影响,基于此,决定通过深层搅拌桩进行8~12m厚软基处理。作为一种专用机械设备,深层搅拌桩采用水泥为固化剂,利用深层搅拌设备强制拌和软土、沙、固化剂等,从而促使软土地基硬结,并提升地基强度。本线路选择DK131+300对比分析加固前后的软基沉降情况,12m为地基厚度,搅拌桩参数为8.5m长、直径0.5m。未经处理前,软土地基中心顶面为最大沉降位置,沉降值为0.97m,经处理后,沉降值降为0.05,下降率为94.8%,具有显著加固效果。

2.3 12~18m厚软土地基处治措施

软土地基处理厚度范围为12~18m时,施工中若采用单向搅拌桩,沿桩的深度水泥极易出现分布不均现象,桩越深,则水泥分布反之,越少,将严重削减水泥桩的加固深度。为此,在混凝土搅拌桩施工中极易出现水泥分布不均等现象,双向水泥搅拌桩的应用能够有效解决上述问题。双向水泥土搅拌桩是在单向水泥土搅拌桩设备的基础上发展而来,经增设动力装置、钻杆改进装置形成,可最大限度提升水泥和桩周土的混合性能,进而加深软土加固深度。

本工程采用DK133+040为工点,对比分析双向搅拌桩加固前后的软土地基沉降情况,处理软基的厚度为18m,搅拌桩参数如下:14m长、直径0.5m、800MPa弹性模量、0.25泊松比。经检测发现,未处理前,软土地基中心顶面位置为沉降最大处,为1.06m,经处理后,仍检测此位置沉降值为0.08m,大幅降低,减少92.5%,可见具有良好的加固效果。

2.4 18m以上厚度软土地基处治措施

软土地基处理厚度在18m以上时,可通过高强度预应力管桩进行软土地基加固处理。预应力管桩的张拉工艺可分为两类,即先张法、后张法预应力管桩,一般多采用先张拉再离心成型技术作为现代预应力管桩的生产方式。相比后张法,该技术可提高管桩桩身抗压强度(大于C80),且能增强抗裂抗弯能力。在本铁路沿线深厚软土分布较广,预应力管桩的应用,可深入土体下较硬土层、岩层上,且其成桩长度可长可短,最长可大于50m,最短可在5m左右。一般处理措施在遇到深厚软土时,很难达到设计要求,而此类地基采用预应力管桩处理效果显著。据施工可知,当软土地基厚度为30m时,对不同桩长下地基沉降影响情况进行对比分析,其中软土地基处理效果最佳的为25m桩长。由试验检测结果显示,软土地基未经处理前,地基中心顶面为最大沉降处,沉降值为162.375cm,经预应力管桩处理后,沉降值仅为10.155cm,大幅下降,减少了93.7%,具有显著加固效果。

3 结语

综上所述,我国地域辽阔,为促进国民经济发展,大量地铁线路不得不从不良地基穿越,其中软土地基最为常见。相比其他地基,软土多为淤泥质土,其含水量一般在30%以上,从而增加土体孔隙比。若施工不当,极易引发地基沉降问题。为此,必须重视铁路软土路基处治施工,合理采用施工处理方法,提高施工技术水平,规范施工工艺,延长工程使用寿命。

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