煤制乙二醇工艺余热ORC 发电技术及应用效果分析
2019-11-13况国华汤得昌陈玉红张冬海尚振杰
况国华 汤得昌 陈玉红 张冬海 尚振杰
1.北京华航盛世能源技术有限公司 北京 100029;2.中盐安徽红四方股份有限公司 安徽合肥 231602;3.冰轮环境技术股份有限公司 北京 100010
乙二醇主要用于生产涤纶纤维和包装材料用的聚酯树脂、防冻剂和不饱和聚酯树脂。 由于涤纶纤维和包装用PET 材料的迅速发展,对乙二醇的需求量不断增大,目前乙二醇已成为世界上消费量最大的多元醇。 当前我国已成为世界上最大的乙二醇进口国, 也是世界上乙二醇最大消费国。 由于生产技术受制于国外,我国乙二醇产能增长缓慢,进口依存度较大。 众所周知,我国是缺油、少气、煤炭资源相对丰富的国家,因此,煤制乙二醇受到越来越多的关注, 成为煤化工产业的新亮点。
1 煤制乙二醇工艺余热利用
根据后期工艺处理方式的不同, 煤制乙二醇装置会产生相当数量的副产低压蒸汽或蒸汽冷凝液, 它们必须经过冷却降温之后进入除氧工艺。 其冷却方式通常为循环冷却水或空冷器,冷却成本(循环冷却水量或空冷器电耗)非常可观。 因此,对该部分副产蒸汽或凝液的余热进行利用成为企业的优选方案, 不仅可以节约冷却成本,还能产生不菲的收益。
一般而言,对于200℃以下的低温余热,成熟的利用技术包括供暖、制冷和低温发电等。 其中,供暖或制冷需考虑的因素较多,不仅用量由用户需求决定、使用时间受季节影响、应用场合受地域限制,而且极大地受输送距离的制约,通用性较差。
针对该类低温余热,有机朗肯循环(ORC)发电技术是国内近年来发展起来的一种非常有效的余热利用技术。 由于电能是高品质的一级能源,一般可由企业用户自行就地消纳,通用性非常强,成功案例可在全国范围内复制。
2 低温余热ORC 发电技术
ORC 发电技术采用低沸点有机工质进行闭式热力循环,将低品位热能转化为高品质电能。 通过合理选择有机工质, 可在较低温度下获得一定压力的工质蒸汽,从而推动膨胀机做功,因此特别适合中低品位余热的回收利用。
ORC 技术本质上是利用冷源与热源的温差,在工质侧建立压力差,驱动膨胀机做功。 其热力循环效率与热源及冷源温度直接相关。 热源温度过低将导致热电转换效率偏低,影响余热回收利用的经济性。
3 典型30 万t 煤/a 制乙二醇工艺余热发电方案
根据调研,30 万t/a 煤制乙二醇典型的副产低压饱和蒸汽参数为:流量50t/h,温度108℃;30 万t/a 煤制乙二醇典型的副产蒸汽凝液参数为:流量400t/h,温度132℃。 以下针对两种余热资源分别给出相应的ORC 发电技术方案。
表1 为典型30 万t/a 煤制乙二醇装置副产低压蒸汽的余热发电系统性能及经济性分析。其中,电价按0.6元/kW·h 计, 煤电供电煤耗按320g 标煤/kW·h(2014 年)计。从表中可以看到,该低压蒸汽余热若用于回收发电,可配置余热发电系统3.9MW,每年直接发电效益高达1327.7 万元,这还不包括所节约的蒸汽冷却成本。 按1 万元/kW 的系统投资成本估算,该技术方案的投资回报期在3 年以内,经济效益显著。 此外,该余热发电系统每年可节约标煤7081t, 减排CO2约17411t,节能环保的社会效益突出。
表2 为典型30 万t/a 煤制乙二醇装置副产蒸汽凝液的余热发电系统性能及经济性分析。其中,电价按0.6元/kW·h 计, 煤电供电煤耗按320g 标煤/kW·h(2014 年)计。从表中可以看到,该蒸汽凝液余热若用于回收发电,可配置余热发电系统3.0MW,每年直接发电效益高达1026.7 万元,这还不包括所节约的凝液冷却成本。 按1 万元/kW 的系统投资成本估算,该技术方案的投资回报期在3 年以内,经济效益显著。 此外,该余热发电系统每年可节约标煤5476t, 减排CO2约13465t,节能环保的社会效益突出。
从以上分析可以看出, 无论煤制乙二醇装置的余热形式是低压蒸汽还是蒸汽凝液, 其余热量都是巨大的,若应用ORC 技术进行回收发电,经济效益和社会效益都非常可观。
4 实践效果分析
表1 副产低压蒸汽余热发电系统性能及经济性分析
表2 副产蒸汽凝液余热发电系统性能及经济性分析
中盐安徽红四方股份有限公司位于安徽省合肥市循环经济示范园,目前有一个年产30 万t/a 的煤制乙二醇装置。
根据厂区蒸汽平衡设计, 二期项目西区1.0MPa及以上蒸汽冷凝液经闪蒸后与0.5MPa 蒸汽冷凝液混合,进入缓冲罐与回流冷液混合后,温度为132℃,压力为0.3MPa, 正常流量为436 t/h, 经泵加压至0.7MPa。
图1 蒸汽冷凝液余热发电工艺流程图
上述132℃冷凝液分为两股, 一股约350 t/h,送往余热制冷装置制备-20℃以乙二醇为载体的冷冻液。 该股冷凝液降温至约110℃,然后与剩余的另一股86t/h、132℃冷凝液合并,送往余热发电装置;将余热回收发电后再送至空冷器, 降至45℃送至东区脱盐水站进行处理,工艺流程如图1 所示。
该余热发电系统共配置了3 台ORC 发电机组,机组之间并联布置。 ORC 发电机组由北京华航盛世供货,采用了先进可靠的向心涡轮透平技术。 该余热发电系统的配置及设计性能如表3 所示。
表3 余热发电系统配置及设计性能(3 台)
余热发电系统建成后, 进行了连续4d 共计100.3h 的验收测试,测试结果如表4 所示。 由于乙二醇工艺产生的蒸汽冷凝液流量远未达到设计值, 温度也偏低,测试期间采用发电机组2 台同时运行。 将单台机组运行效果与设计工况进行对比,结果见表5,可以看出,在现场实际条件下,单台ORC 发电机组的运行性能完全满足并超过了设计要求。 因此,该项目顺利通过了验收。
5 结论
表4 余热发电系统运行性能验收测试(2 台)
表5 运行效果分析(单台平均)
(1) 近年来,国内煤制乙二醇项目越来越多,其生产过程会产生大量的余热,通常以低压蒸汽或蒸汽凝结水的形式存在。
(2) ORC 技术是近年来在国内兴起的低温余热发电技术,特别适用于煤制乙二醇工艺余热的回收利用,其经济效益与社会效益的十分显著。
(3) 通过几年的发展,ORC 发电技术日趋成熟。从应用效果来看,国内部分制造商的产品性能优良,完全可以满足设计要求。
(4)建议ORC 余热发电技术在国内煤制乙二醇项目上推广应用。