省煤器管爆裂原因及应对策略
2019-10-26黎子锋
黎子锋
(广州恒运企业集团股份有限公司,广东广州 530730)
1 简介
广州恒运电厂现有2 台东方锅炉厂制造的超高压、中间再热、全悬吊、平衡通风、自然循环、固态排渣锅炉。省煤器为尾部竖井双侧布置,其受热面分别布置在(二级)低温过热器和低温再热器之后下部烟道内。省煤器管排采用顺列,逆流布置,两圈并绕,竖井烟道两侧装有16 台长伸缩式、4 台长枪式蒸汽吹灰器,使锅炉运行过程中保持受热面清洁。锅炉运行10 几年来情况良好,但在2016年运行过程中省煤器管出现爆管现象,严重影响锅炉正常运行,为了解省煤器管爆裂泄漏原因,对爆裂省煤器管进行分析,以进一步采取预防改进措施,避免同类事件发生,保障锅炉安全运行。
2 锅炉参数(表1)
表1 锅炉参数
3 理化检验
3.1 宏观观察
省煤器管爆裂口的宏观形貌如图1,爆口紧邻省煤器管鳍片角焊缝焊趾,爆口长约30 mm,最大开口约6 mm。沿最大爆口部位A-A 截面切割爆口部位,可见管内壁光滑,未见明显腐蚀痕迹,母材侧爆口减薄严重,剩余壁厚约0.8 mm,爆裂口前沿有45°剪切唇,呈撕裂状,具有明显塑性开裂特征,见图1b。沿B-B 截面切割爆口裂纹尖端前沿,可见毗邻爆口位置的管材外表面圆弧已被削至平面状,壁厚减薄严重(剩余壁厚约1 mm),见图1c。
3.2 化学成分分析
对爆裂省煤器管③位置取样进行化学成分分析,结果表明省煤器管的化学成分符合20G 规定(表2)。
3.3 拉伸试验
在省煤器管爆口两侧分别取样进行室温拉伸试验,见图2。结果表明省煤器管的抗拉强度、下屈服强度以及断后伸长率等均符合20G 规定(表3)。
3.4 硬度测试
图1 省煤器管爆口宏观形貌
表2 省煤器管化学成分分析结果(质量分数%)
对省煤器管最大爆口部位A-A 横截面进行硬度测试,测试位置见图3,每个测点间隔>1 mm,结果表明爆裂省煤器管硬度测试结果基本符合有关规定(毗邻爆口前沿位置的硬度稍高,可认为是形变硬化造成的)(表3)。
3.5 金相检验
为了解省煤器爆口处显微组织变化情况,对省煤器管最大爆口部位A-A 横截面进行金相检验。结果显示该横截面的显微组织均为铁素体+珠光体,珠光体片层结构清晰可辨,爆口前沿可见纤维状组织(图4)。
3.6 扫描电镜形貌分析
对裂口①、②位置进行形貌观察,结果显示爆口表面有明显的冲刷痕迹,见图5a,且冲刷方向收敛于鳍片上方,见图5b。
4 剩余壁厚强度校核
按 照 GB/T 16507.4—2013《水 管锅炉 第4 部分:受压元件强度计算》对省煤器管冲刷减薄部位进行强度校核计算。相关参数:省煤器管外径D0=32 mm,校核部位减弱系数Φmin=1(直管),按省煤器计算压力P=16.15 MPa、计算温度tc=296 ℃,许用应力[σ]=114 MPa。计算结果为
图2 省煤器管力学性能试验取样
表3 省煤器管力学性能情况
省煤器管的剩余壁厚0.8 mm<计算厚度(2.12 mm),不能满足设计强度要求。
5 原因分析
(1)省煤器管的化学成分分析、拉伸试验及硬度测试结果表明,材质合格。
(2)省煤器管爆口处金相检验表明,此区域的金相组织均为铁素体+珠光体,珠光体片层状结构清晰可辨,材质并未发生劣化。
图3 硬度测试部位示意
表3 省煤器管A-A 横截面的硬度测试结果
图4 省煤器管爆口处显微组织
图5 省煤器管爆口扫描电镜形貌
(3)爆口表面形貌观察可知,省煤器管发生爆裂前,其表面曾受到某物质冲刷,且冲刷方向来自于鳍片上方。
(4)剩余壁厚强度校核可知,管壁的剩余壁厚(0.8 mm)小于省煤器计算厚度(2.12 mm),省煤器管在内部介质工作压力作用下发生爆裂。
6 结论
省煤器管爆裂是由于管壁受到外物冲刷减薄,当剩余壁厚不能满足设计强度要求时,在省煤器管内部介质工作压力作用下发生爆裂泄漏。为避免此类失效事件再次发生,采取以下措施:
(1)综合考虑吹灰效果和安全2 个因素,适当调小吹灰器角阀的喷汽角度,对于经常出现吹损减薄现象的区域安装防磨护板。
(2)对省煤器管束与吹灰器间距小、容易冲刷管排的区域添加堵板,禁止吹灰。
(3)考虑设备运行状态的不确定性,为避免设备运行故障、吹灰器卡涩时致使受热面吹损的情况发生,根据自身运行管理特点,制定规范化、合理化的吹灰器运行规范。
(4)通过上述措施,省煤器运行2 年多来未发现有类次爆管现象。