LNG加注装置研制开发及应用
2019-10-26张海丽
张海丽,王 薇
(河北渤海石油装备专用车有限公司,河北任丘 062550)
1 立项背景
液化天然气LNG(liquefied natural gas,液化天然气)是一种清洁、高效、安全的能源,虽然近期受世界经济发展趋缓,国际油价下跌的影响,LNG 的价格优势有所减弱,但其清洁、高效、安全能源的特性,依旧是无法替代的。特别是在生态环境日益恶化的今天,LNG 的推广与使用有着极为重要的意义。LNG加注装置(撬装式LNG 加注站)弥补了传统固定式LNG 加注站的不足。其布站灵活,建设周期短,符合绿色低碳经济的发展方向。撬装式LNG 加注站制造业务,具有巨大的市场应用前景。
2 主要研究内容
研究内容包括:停泵自增压加注功能研究;加注、卸料、计量等流程优化研究;通过整体设计布局研究实现橇装运输要求;降低LNG 在管路中的热损失的工艺研究;综合安全防护系统的技术研究;减少人为误操作阀门操作自动化控制技术研究;低温输液泵防气蚀工艺研究;数据储存传输通信技术研究。IC 卡智能管理技术研究。
3 取得的主要成果
(1)实现停泵自增压加注功能。为使撬装式LNG 加注站在停电或电力不稳的情况下保持工作,提高环境适应性,提高低温泵的使用寿命,设计了停泵自增压加注流程,在主撬内部设置1 台3 m3的空温汽化器作为增压器,LNG 通过后气化后形成EAG 注入LNG 储罐,使储罐压力升至1.2 MPa,此时储罐压力大于车载LNG 瓶内一般工作压力(0.8~1)MPa,PLC 控制打开加液管路气动阀门,在低温泵不启动的情况下实现自增压加注(图1)。
图1 停泵自增压加注流程
(2)实现可同时卸车加注功能。传统卸车需要用低温泵将槽车LNG 打入储罐,无法同时进行加注作业,为此对卸液系统进行了优化:①使用外部增压器将槽车增压至0.8 MPa,槽车内LNG 通过卸液支路,气动阀1以及储罐根部阀压入储罐(0.6 MPa 以下)内;②低温泵从泵前进液管、卸液管以及储罐进液支路,3 处同时进液,注入车载LNG 瓶,完成同时卸车加注作业流程(图2)。
图2 卸车加注功能流程
(3)采用双质量流量计计量加液量。在传统的加注系统中,没有设置回气计量装置。据测试1台LNG 汽车从空瓶(430 L)到加满状态,会有约1 kg 的BOG(Boil Off Gas,闪蒸气)通过回气管路进入储罐,顾客多支付了这部分金额。为此对加注计量回路进行了优化设计,在保留加注机加液相回路计量的同时,在回气气相回路上分别加设了质量流量计,并拓展编写加气机运算软件将客户LNG 钢瓶中返回储罐的气态LNG 量从加液量中减除,达到精确计量加液量的目的(图3)。
图3 双质量流量计计量加液流程
(4)通过整体设计布局研究实现橇装化。为解决传统固定式LNG加气站的建设周期长、造价高、无法迁址的难题,对加注站整体撬装结构进行了设计,运用三维设计软件,合理对储罐、工艺管路、加注设备进行布局。实现了设备的高度集成,全站采用主副双撬结构,主撬外部尺寸与40 尺集装箱相同,付撬集成了工业控制及工作人员生活设施,可实现加气站的快速安装和运移(图4,图5)。
副撬为控制与休息撬,内有PLC 控制柜、IC 卡管理系统、上位机控制系统、员工休息床(上下)、饮水机、空压机、干燥机等设备设施。图6。
(5)改进保温材料包裹工艺,降低LNG 管路热损失。LNG温度升高会造成LNG 气化,引起低温泵气蚀、BOG 排放增加、管路结霜等一系列严重后果。而LNG 管路中的热损失是LNG加气站热损失中的主要因素。
图4 加注撬现场布置
为提高管线的保温性,需要进行保温处理,在对管道保温的主要方式进行对比。
图5 主撬整体布局
通过热量传递分析,在综合考虑了安装空间、价格、冷量损失后,采取了管道保温层用CCPE 多层错缝搭接包裹(保温层厚度15.4 cm),保温层外包裹铝皮防辐射层,最外部用镀锌铁皮做保护层的工艺。使管道的冷量损失减少了40%。
图6 副撬内部结构
图7 管道保温示意
(6)综合安全防护技术。因LNG蒸发引起压力过大和泄漏引发的燃烧爆炸危险,是加气站的主要安全隐患。为了降低加气站爆燃风险,撬装式LNG 加注站采用了多项安全防护技术。①设计了专项防爆电路。撬装式LNG 加注站中使用的所有电气设备均采用防爆设计。各电气接口作相应的防爆处理;②设计了集中放散系统。在工艺管路上设置了安全附件,阀与阀之间管段设置放散支管,将各管段气化的闪蒸气集中到放散总管,通过阻火器在进行放散;③设计了紧急停车系统。当主撬内装置的监测仪表监测可燃气体浓度超限时(系统超压、液位超限、温度过高、仪表风压低以及火灾报警事故时),能自动报警并切断系统。
(7)自动化控制及数据储存传输通讯技术研究。为了提高撬装式LNG 加注站自动化控制程度,设计制造了撬装式LNG 加注站综合控制系统,包括数据传输系统和自动控制系统。数据传输系统软件的设计编程,实现了对加气量和回气量准确计量、显示、结算;对各种运行参数采集、显示,传输、储存与自动控制系统完成通信等。自动控制系统,可对储罐、低温泵、撬内工艺阀门及加气机进行监控和管理,完成对卸车、调压、加注、卸压等各种工艺过程的控制、显示,同时对加气站的安全状态进行监测、报警并紧急停车。
(8)防气蚀工艺研究。为减小低温离心泵叶轮进口处天然气压力降低,降低气蚀现象发生概率,采取的设计:①带有防气蚀功能的低温离心泵;②将低温泵下沉,使泵的进液口低于储罐的出液口;③尽可能缩短储罐道低温泵的距离,之间不设置弯头和三通;④泵前管线采用真空管,减少冷量损失;⑤加粗泵前管线(采用DN50 不锈钢管)。
(9)IC 卡智能管理技术研究。为了减少加气工工作量,便于加气数据管理,编写了IC 卡智能管理系统软件,搭建了由通信机、小票打印机、IC 卡读写器、管理终端组成的IC 卡管理系统。实现了新卡发售,旧卡储值,储值数据查询,交易数据查询,修改密码,解锁灰卡、数据表格生成、周报日报上传、小票打印等功能。
4 厂内试验情况
2014 年12 月撬装式LNG 加注站在厂内进行了整机运行,在实验过程中,用液氮加注LNG 瓶3 次,低温泵运转正常,无任何异响;气动阀开闭灵敏,自动控制系统工作灵敏可靠。
5 应用效果
(1)工厂研制的撬装式LNG 加注站陆续投入市场使用。2015 年1 月,与华港燃气有限公司合作,在河北省文安县建成首套撬装式LNG 加注站,该设备无故障运行48 个月,累计加液6400 t(图8)。
图8 文安县的撬装式LNG 加注站
(2)2015 年3 月与华港燃气有限公司合作在河北省霸州市左各庄建成第二套设备。目前该站稳定运行45 个月,累积加液5800 t。
(3)作为河北省沧州市绿色公交工程的一部分,2015年8 月至10 月,工厂与华港燃气有限公司合作在沧州市区内建成3 座撬装式LNG 加注站。建站至今设备运转稳定,3 座站到目前为止共加液7000 多t(图9)。
图9 沧州市区内的撬装式LNG 加注站
改造后的撬装式LNG 加注站,不仅安全美观,而且操作方便,受到了华港燃气有限公司及沧州市公交公司的一致好评。