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德国蒙克MHU800S减振环国产化改造

2019-10-24付振涛

产业与科技论坛 2019年17期
关键词:单向阀沉桩冲击力

□付振涛

一、液压锤简介

MENCK MHU800S液压打桩锤是一种高效、环保、机电液气一体的沉桩工程设备,集优良的动力学特性和可控制性于一身,已是当前工程打桩应用的主流方向。MMENCK MHU800S液压锤是由MHU800S锤体、MHC21控制系统、MHP1600动力柜这三大系统有机结合的。该液压打桩锤系统具备先进的监控系统和友好的人机交互界面,实现了动力站、打桩锤的精密监控和操作。具有可替换插入系统、无级功率转换、双向运动系统、偏心对中系统、安全止停装置、悬挂系统、压力补偿系统(用于水下打桩)等优越性。

二、减振环的结构原理

减振环是由18个共用一个壳体的减振气缸所组成的圆环。每个减振气缸是由壳体、压盖、活塞、充气单向阀、密封件和螺帽组成。在工作时,减振环内填充氮气,打垂直桩时,填充氮气压力为200bar;打斜桩时,填充氮气压力随斜度的增加而增大,当打1:5斜度桩时,填充氮气压力为280bar,减振环允许最大填充压力为300bar。

三、减振环的作用和性能

M800S液压锤是海上超大超长钢管桩沉桩的主要设备,施工方便,作业效率高。减振环作为液压锤的重要结构单元,其主要作用和特点如下。

(一)吸收和减弱砧铁的反弹冲击力,避免桩锤箱体受到冲击而破坏。由于在施打管桩过程中,锤芯作用到砧铁上(图1中的“5”),砧铁再作用至管桩上,致使砧铁受到的向上反弹冲击力极大。为了保护锤体,在砧铁和锤箱体内侧之间设置减振单元(图1中的“1”),以此结构吸收和减弱砧铁的反弹冲击力,以降低锤芯及桩锤箱受到的反弹冲击力,避免受损。

图1 砧铁室

(二)维修方便,可控性强,可降低维修成本。由于减振环是由18个减振气缸组成,内部充入一定压力的高压氮气。18个气缸的活塞与砧铁均匀接触。倘若1个或4个以内分布较均匀的活塞氮气泄露或是失去作用,依照德国蒙克公司的设计要求,减振环仍可以继续应急使用,并能够维持液压锤本体的稳定性能。值得注意的是,在此次施工完后,必须加密检测其它气缸的氮气压力,不能再次出现损坏的气缸,否则应停止施工,进行维修。

减振环的损坏一般是因为气缸组件活塞、充气单向阀、密封件发生问题,在维修时,只需要有针对性地对受损的减振气缸进行维修,减振环整体性能仍然可以维持良好的状态。

图2 减振环实物

(三)减振环的充气压力要求均匀,气压符合规范。18个气缸的小活塞端部与砧铁均匀接触,通过活塞气缸的压缩氮气来吸收和减弱砧铁的向上冲击力。倘若一些活塞气压减弱或失效,致使其它活塞的受力增加,经过较长时间,容易造成受力大的活塞受损。所以在施工中,需要对18个减振气缸的活塞进行跟踪测试。在施打斜桩中,重点关注位于下方的减振气缸压力。对减振环进行充气、补压、泄气以及压力测定等工序都有相关的规范,过程中必须按照技术说明的要求执行。

正常施打1~2万锤后,对减振气缸的压力进行抽测,对于贯入度较小的沉桩,要加密抽测;按照每次抽测4~6个减振环气缸,若其中有一个气缸压力过低,则必须对所有气缸进行检测的原则实施。

四、减振环的国产化改造

MENCK MHU800S液压打桩锤在使用管理方面有如下特点:第一,价值大,数量少,操作管理要求高;第二,技术信息被厂家垄断,维修难度大;第三,配件需进口,选择范围窄,价格高,采购周期长,一般1~3个月。

减振单元是液压锤的重要组成部分,也是德国蒙克公司在大能量液压锤中的经典设计,具有不可替代性。结合公司的实际生产经营需要,经过研究,对其进行国产化代替,消除上述特点对使用上的限制,达到节约维护成本的目的。

(一)材质的选择。针对减振环的使用特性,具有抗冲击、抗疲劳性的特点,主要材料选择如表1所示。

表1 主要部件材料对照表

针对减振环的结构原理和使用特性,确保单元质量,充气单向阀和密封组件采用原厂部件。

(二)设计图纸。图纸的基本尺寸保留原设计,并且尺寸都是经过反复测量核准的。如图3所示。

图3 减振环装配图

减振气缸(如图4所示)是减振环的减振主要部件,包括充气单向阀和密封组件,精密度要求很高。

图4 减振气缸结构图

(三)加工及组装。本次减振环的零部件包括减振环壳体、活塞、后端盖的加工都委托给国内某油缸精密加工厂进行加工,严格按图施工,确保加工的质量及精度。

所有加工的零件都加工完之后,在组装气缸过程中,先将密封件用加热到80度左右的液压油浸泡几分钟,使得密封组件更光滑更具有延展性。将图4中活塞“2”安装至气缸中,安装前,气缸室内加入约70毫升的传动装置润滑油,牌号为SAE90。所有装配过程要求清洁,螺栓按照规定扭矩分步施拧,直至最终扭矩。

(四)保压试验。减振环组装完毕,必须按照规范要求进行保压试验,试验结果如表2所示。

表2 减振环保压试验

按照技术规范要求,每个气缸在规定的时间后压力降应不低于5%。经过测试,减振环的技术要求符合规定。

五、结语

本次针对该液压锤常见磨损部位减振环进行了国产化改造,大幅度降低了配件的采购成本,缩短了采购的周期,且经后续的使用检验,它能满足沉桩的需求,且取得了较好的效果。本次改造也为以后类似的维修提供了参考。

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