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1000MW二次再热机组冷态启动节能研究

2019-10-21董厚亮

科技风 2019年19期
关键词:磨煤机用油暖风

董厚亮

摘 要:高参数大容量机组正逐渐成为各新建电厂的主力机组,如何节能降耗,降低发电成本,事关发电企业的经济效益。本文着重分析1000MW二次再热机组冷态启动过程中影响启动速度的因素,降低启动过程中消耗的电、汽、煤、油等资源,降低机组的启动成本。

关键词:1000MW机组;磨煤机;汽轮机;油枪

1 现状分析

1000MW二次再热超超临界机组设备庞大、系统复杂,每次机组冷态启动的耗能都很大,需要积极优化启动过程,采取措施实现最大限度的节能降耗。机组启动过程中消耗的燃料量、辅助蒸汽以及厂用电量主要与机组启动时间长短有关,因此,如何能够尽量缩短机组的启动时间,更好地降低发电成本,己成为公司必须要面对和研究的课题。

2019年1月22日,公司3号机组在168后首次冷态启动,从锅炉点火到机组并网用时达12小时,启动耗油共48.8吨。该次启动时间长,油耗大,增加了机组启动成本,分析主要原因如下。

2 主要问题

(1)锅炉升温升压速度慢。由于磨煤机3A暖风器出力较小,磨煤机3A启动后,给煤量受磨煤机出口温度限制,长时间只能维持低煤量(28t/h左右)运行,限制了锅炉升温升压的速度。同时,二次再热锅炉受热面布置多,升温升压速度相较于一次再锅炉更慢。

(2)汽轮机预暖时间较长。由于高旁布置在锅炉侧,机侧主蒸汽管路仅靠两路疏水来实现暖管和暖阀,造成炉侧汽温与机侧匹配偏差较大,预暖时间过长。

(3)消缺延长启动时间。点火初期,因微油枪A12点不着,处理用时1.3小时,多投A层微油枪1.3小时,多耗油约1.7吨,同时推迟了启动第一台磨煤机的时间。启动磨煤机3B前,因磨煤机3B出口门3开不到位,处理用时1小时,推迟了启动第二台磨煤机的时间,多投B层4根油枪及A层8根微油约1小时,多耗油约6.5吨。

(4)大油枪用油量偏大。A层大油枪设计用油量为1.3t/h,实际用油量约2.2-2.4t/h。B层大油枪设计用油量为0.8t/h,实际用油约1.2-1.3t/h。

3 采取措施

(1)做好点火前的准备工作。在锅炉点火之前,对锅炉汽水系统、风烟系统以及制粉系统阀门(需强制逻辑)进行开关校验,发现缺陷及时联系处理,并联系设备部检查A层微油枪和大油枪、B层大油枪雾化装置,清理油枪管路和擦拭火检装置,避免在点火后因设备原因延长启动时间。

(2)改善启动阶段的燃烧工况。每次停机前通知储运尽量安排原煤仓3A、3B上高热值煤种,如停机时煤仓烧空,则启动之前安排原煤仓3A、3B上高热值煤种。提前安排磨煤机3A暖风器的暖管工作,投入暖风器运行并充分暖磨,启磨前将磨煤机出口温度提升至85℃。磨煤机分离器转速控制在80-85rpm,在磨煤机振动不大的前提下适当增加正作用力,提高煤粉细度,适当降低一次风量,维持较高的煤粉浓度,有利于着火和着火后的燃烧稳定。在磨煤机出口温度合适的前提下,尽可能增加磨煤机3A给煤量,加快升温升压速度。

(3)尽可能提高给水温度。锅炉上水前3小时以上投入除氧器加热,提高上水溫度,提高点火前水冷壁的温度,增加炉内热量,如邻机运行,尽早投入邻机加热,进一步提高给水温度。锅炉起压开旁路后,逐渐投入高加1和高加3,给水温度高则水所需吸收的汽化热相对减少,可以增加锅炉的蒸发量,加快锅炉升温升压的速率,同时还能减少旁路向凝汽器的热排放。

(4)减少热量外排。启动初期,适当降低总风量,保持总风量在1000-1050t/h,减少排烟热损失。锅炉冷态清洗水质合格后即启动炉水循环泵,将炉水打循环,回收工质和热量。尽可能减小给水流量(≥550t/h),避免WDC阀开度过大,减少工质和热量的损失,但需注意监视水冷壁壁温不超限。

(5)尽早启动磨煤机3B、3C。启动阶段保持旁路省煤器进出口挡板关闭,使烟气全部流经空预器,尽可能提高热一、二次风温。待磨煤机3B具备启动条件后,立即启磨增加锅炉燃料量,加快锅炉升温升压的速率。机组并网后,启动磨煤机3C,在燃烧保证稳定的前提下应遵循早投煤、早断油的原则,逐渐退出油枪的运行,直至全部退出,减少燃油耗量。

(6)提前启动烟气再循环风机。在恢复风烟系统时,启动两台烟气再循环风机,维持在最低转速。锅炉点火启磨之后,根据运行磨煤机油火检和煤火检情况缓慢提高烟气再循环风机转速,增加对流受热面吸热量,提高升温升压速率。

(7)加快汽轮机暖机速度。锅炉升温升压期间,适当提高主汽压力,增强管道疏水效果。优化汽轮机暖机逻辑,在汽轮机走步之前保持主汽门全开,利用主汽门后疏水提高机侧温度,同时加快暖阀速度。

(8)进行相关技术改造。将A、B层大油枪改造成用油量为0.4t/h的小油枪,以降低启动耗油量。磨煤机3A暖风器进行增容改造,在启动阶段可提高磨煤机3A的出口温度,保证磨煤机3A的干燥出力,提高燃烧的稳定性,同时也能增加磨煤机3A启动初期的给煤量,加快升温升压的速度。磨煤机3B增加热一次风暖风器,以便更早具备启动磨煤机3B的条件,加快启动速度。

4 实施效果

机组冷态启动扣除消缺延长的启动时间,已经能完全控制在10小时之内,燃油消耗低于30吨。根据实际情况,如能对暖风器增容,邻机加热工况等在上述基础上将进一步降低启动能耗。

参考文献:

[1]四川省电力工业局,四川省电力教育协会,《汽轮机及其辅助设备的经济分析》[M].北京:中国电力出版,2000.

[2]江西省能源研究会,江西省科学能源研究所,江西省经委节能技术中心,能源研究与管理[M].江西:江西省科学院.

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