关于#6机循泵叶轮气蚀原因
2019-10-21倪波何利明
倪波 何利明
摘要:公司#6汽机循环水泵为800S-24型,至2009年以来#61、#62循环水泵在并列运行时电机电流超额定值,对泵体解体检查叶轮汽蚀严重,鉴于更换叶轮运行时间较短就出现汽蚀现象,给#6汽机的长期运行带来一定的安全隐患。通过对其运行参数及相关设备技术参数分析总结,找出叶轮汽蚀原因,解决电机过流的问题。
关键词:循泵叶轮;气蚀原因
1、异常情况介绍
1.1 #6汽机循环冷却水系统设计3台800S-24型循环水泵,采用2用1备的运行模式(其循环水泵主要设计参数见表1), #61、#62循环水泵2004年投入运行,#63循环水泵2008年技改投入运行。至2009年以来#61、#62循环水泵电机运行电流有缓慢升高的趋势, 8月#61、#62循环水泵并列运行电机均超额定电流运行,而其他主要运行参数如轴承振动、泵出口压力在正常范围,电机电流较为稳定,较早投入运行的循环水泵在单台或并列运行电流明显偏高。循环水泵超额定电流运行已经影响#3联合循环机组安全、经济运行,存在一定的安全隐患。
1.2 查性能曲线可知以下结论
泵出口扬程为17m时,功率曲线显示水泵功率未达到600KW,该循环水泵在设计流量和设计效率下,配备630kW容量电机是能够满足运行要求的,且在坐标中绘出其曲线图分析,当达到设计流量后,随着循环水泵流量的增加,出口扬程在下降,功率也有所减小。
通过以上粗略分析可以看出,如果运行时数据及循环水泵特性曲线准确可靠,电动机效率在正常范围内,基本可以确定该循环水泵的实际运行效率大约在77%左右,远低于设计效率88%,出现循环水泵电机过電流运行可能的主要原因有1、循环水泵效率低于设计效率;2、循环水泵轴阻力增加;3、循环水母管水流出现紊流现象。(如果循环水泵特性曲线准确可靠,从曲线可以看到,即使流量增加很多,功率变化是不大)。
1.3为解决以上缺陷,2010年安排#61、#62循环水泵解体检查,解体发现叶轮存在较为严重的汽蚀,叶片汽蚀最为严重,部分叶片已经有较大的穿孔现象,检修更换叶轮后,#61、#62循环水泵并列运行电流降到70A左右,表明叶轮腐蚀严重是#61循环水泵运行效率下降,电机电流逐渐上升,并超额定电流运行的主要原因。随运行小时数增加电机运行电流趁缓慢上升趋势,叶轮汽蚀继续恶化。
2、叶轮汽蚀原因分析
2.1 对历年机组运行时间统计,2004-2008年#6汽机运行小时数达到平均3000-5000小时/年,在机组较高运行小时数下,#61、#62循环水泵运行正常,未出现明显电流上升趋势。
2.2 2008年#63循环水泵技改完成后,采用#61、#63循环水泵或#62、#63循环水泵并列运行方式,此后#61、#62循环水泵电流开始出现较快的上升趋势,而#63循环水泵运行电流较为稳定。2010年更换#61、#62循环水泵叶轮后,保持原有运行方式,#61、#62循环水泵电流继续上升,走势见图2,#63循环水泵运行电流未出现明显上升趋势。期间定期化验循环水水质合格,定期检查循环水吸入口水池运行水位、轴承温度及振动,基本排除循环水水质差、进出口管径、泵体选型等引起叶轮汽蚀问题。
2.3 通过分析循环水泵吸入口水池建筑结构,吸入口水池由隔离墙分成等体积吸水池1、吸水池2,在宽5000mm的隔离墙体上开孔安装1000×1000mm启闭器。#63循环水泵运行时, 循环水在启闭器处出现虹吸,带动吸水池1中冷却水快速流动,流向保持一致,此时将#61或#62循环水泵投入运行,将会在吸水池1中产生紊流,水中产生汽泡导致水泵汽蚀。
2.4 检查循环水泵中心高度与吸入水池水位垂直高度不足1米,存在高程不足问题。
3、处理措施
针对以上现状,为有效避免循环水泵叶轮气蚀问题,准备建议以下处理:
3.1 扩大隔离墙启闭器孔径,避免在#63循环水泵运行时吸水池1出现较大虹吸现象,减少紊流现象。
3.2 改变三台循环水泵运行方式,#61、#62循环水泵为主泵,#63循环水泵为备泵,恢复改造前运行方式。
3.3 降低#61、#62循环水泵吸入管口位置。
3.4 解体检查#61、#62循环水泵,更换腐蚀较为严重的叶轮。
4、结束语
循环水泵作为电厂系统三大泵之一,其运行效率直接影响着电厂的经济效益。在日常设备管理中,应该对该泵的正常运行和试验项目予以足够的重视。而联轴器调整盘损坏事件是凝结水泵、循环水泵等立式泵电机空载试验中的重要风险点,因此工作人员应该加强对该处风险点的认识,熟悉联轴器结构,了解试验方案并做好预防措施,确保类似泵的安全运行。
参考文献:
[1]梁亚勋.核电站循环水泵泵盖振动过大原因分析及处理[J].能源与节能,2014(10).
[2]杨聪.循环水泵检修工艺要点研究[J].机电信息,2015(3).
(作者单位:浙能金华燃机发电有限责任公司)