呼和浩特石化催化装置外来干气水洗效果评价
2019-10-21程诚孙剑
程诚 孙剑
摘 要:中国石油呼和浩特石化公司一联合车间催化装置自2018年大检修开工以来,气压机入口过滤器多次出现结盐现象,造成过滤器差压偏高,最高达到90kPa,影响了装置正常生产,被迫两次停机拆除清理过滤器,但仍未彻底解决问题。为此,2018年8月-9月期间两次停机进行技术分析,经公司技术团队全面分析决定外来干气注水,结果表明起到了洗涤外来干气的作用,同时富气中携带了微量水汽,起到了浸润洗涤铵盐的作用,抑制了结盐。
关键词:催化裂化;结垢;气压机;干气水洗
1 简介
自2018年大检修开工以来,气压机入口過滤器多次出现结盐现象,造成过滤器差压偏高,最高达到90kPa,影响了装置正常生产,被迫两次停机拆除清理过滤器,但仍未彻底解决问题。
2018年8月25日,在调整操作装置生产趋于正常的过程中,发现气压机入口流量逐渐降低,最低时只有41000Nm3/h(正常值约为53000Nm3/h左右),两器差压难以维持,过滤器前后压降大(100kPa),经过公司和车间的分析判断,认为是气压机入口过滤器堵塞。被迫于8月25日20:00停气压机打开气压机入口过滤器,发现过滤器滤筒滤网结垢严重,滤网上挂有黄色不溶于水的结垢物,滤筒下方积有不少黑色的杂质,所采集的结垢物中可以看到含有铁锈等杂物,清洗表面结垢物后回装开机,气压机运行正常,过滤器差压40kPa,富气入口流量52000Nm3/h,气压机工况运行点远离喘振线,加工量7300t/d,两器差压15-25kPa,反应温度524℃平稳可控。从表1中可以看出硫含量较高,存在生成硫化亚铁、氯化铵等盐类化合物的可能性,进而造成结构堵塞。
在装置运行过程中,再次出现气压机过滤器压降增大工况恶化的问题。被迫于2018年9月29日20:00停机清理过滤器,发现滤网上和滤筒下方均有黑色颗粒状结垢物。
从表2可以看出,结垢物中铁含量和氯化物较高;从表3可以看出,外来干气中,硫化氢含量较高;从表4可以看出,酸性水中氯化物的含量较大检修前增加较多;根据以上样品分析,存在生成硫化亚铁、氯化铵等盐类化合物的可能性,进而造成结构堵塞。
后在气压机过滤器前两次注入分散剂,有一定效果,避免了进一步恶化。自今年4月份开始,过滤器差压再次明显升高,最高达到85 kPa,再次注入分散剂,但效果一般。在公司领导的决策下,28日气压机入口过滤器停注分散剂,改注除盐水,差压由85kPa降至73kPa。自30日18:00开始,外来干气喷嘴配管完成,并注入除盐水,注入量0.5t/h。
水洗喷头设计参数如下表:
4 结论
综上所述,外来干气注水后,起到了洗涤外来干气的作用,同时富气中携带了微量水汽,起到了浸润洗涤铵盐的作用,抑制了结盐。下一步,车间将根据机组运行情况和化验分析数据,微调注水量,使气压机工况进一步好转,为后期催化装置优化操作提高加工负荷提供条件。
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