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参配间烟丝参配的技术改造

2019-10-20周英鹏

中国电气工程学报 2019年28期
关键词:人为因素自动控制

周英鹏

摘要:此文主要是介绍,由于我厂对于产品质量的进一步提高,而导致某些工序硬件及软件满足不了工艺标准和要求,主要是针对33米参配间1,2号称参配所作出的技术改造,新添加了两台参配输送带,对接到喂料机入口端,杜绝杂物流入下道工序,以及对喂料机程序的改动,防止人为因素的停机断料,影响产品质量。

关键词:参配 工艺标准 人为因素 自动控制

引言

四川中烟的发展目前处于一种稳步上升的趋势,宽窄系列产品销售已经突破4W箱,公司对于各分厂的产品质量要求达到了一种前所未有的高度,各个工序都是高标准高要求,由于工艺标准与指标的大大提升,使得个别工序已满足不了工艺要求,什邡分厂的制丝车间33米1,2号称处的参配设备就急需作出改进以满足生产的需要,及杜绝一切的人为因素而导致的产品质量隐患和事故。

1.前期调研

我厂33米参配间的1,2号称,在以前的模式下,对于回收丝,薄片,特色丝的添加,只通过一台普通的超级喂料机来完成,通过人工在喂料机后端加入,由于是人为的添加,所以很多时候方式方法不受控,参配工会习惯的将塑料袋装的参配丝拖入喂料机的前端,然后开包将参配丝倒入,然后抽出塑料袋,从前端往后端直接重复添加,直至将喂料机填满,直接跳过了喂料机在程序设计里的一个重要的步骤,预填充。这就埋下了很严重的质量事故隐患,在喂料机内部开包,产生的塑料碎屑无法剔除,直接进入下一工序,严重影响产品质量,并且此添加方式,极易造成参配人员忘记添加物料,而导致喂料机自动停机,从而影响称的参配精度,因为人为的因素是非常不可控的,按照我们搞技术的话来说,凡是不可控事件,就会存在隐患,这里可以引申到安全生产这块,出现安全事故,基本上都是人为的不当造成的,为什么把安全生产这项提到很高的高度,就是因为人为的不可控,你只能随时劝导和灌输安全的重要性以及警示,要完全杜绝那是不可能的,同样的道理,对于人工添加这块也就很自然的存在这种问题,你无法规避和杜绝人的不当行为,作为搞技术的人,我们就应该承担起责任,充分运用自身的专业技术知识,针对人为的不可控因素对设备进行全方位的硬件及软件的改进,既能满足高标准的工艺指标,又能杜绝人为的不当操作。

2.原因分析

首先,我们得分析存在哪些问题和隐患。先从人的不可控因素出发,按照原有的添加方式,参配工经常会出现喂料机已经没有料了,参配不及时导致参配设备停机断料,影响整条丝线的正常运行,按照心理学来说,人重复做一个动作久了,就会产生厌烦情绪,出问题的几率就会提升,这是不可避免的。参配工添加参配丝,按照上述旧的添加方式,还会出现喂料机里的物料不均匀,产生造碎,更严重的会堵料,造成喂料机底带过流,由于我们的参配丝都是塑料口袋袋装的,在喂料机里开包倒入参配丝,会产生熟料碎屑,这是极其严重的问题,严重影响产品质量,因为从全段的工序分布来说,参配的参配丝是直接添加在烘丝后的烟丝里面,直接进入混丝加香这道工序,由于混丝加香是冷加香,没有高温的存在,无法将其高温蒸发,所以你只要产生了塑料碎屑,那就会100%进入储丝房柜子,塑料碎屑不同于金属,可以探测与剔除出来,它将直接被卷接进入成品烟里面,这后果是极其严重的,问题虽小,但影响非常的大,影响到了核心利益,所以上到高层,下到我们这些搞技术的技师,对此问题的重视程度非常的高,立刻做出响应,对此工序技术改造,那么艰巨的任务来了,如何改造?

3.制定及实施对策

我们在现场新添加了两部参配专用的输送带,如图1。

电机选用的是0.55-0.75KW的,这是根据参配的流量与参配比列选取的,1号称的参配比例10%,2号称是4%,参配精度小于等于0.5%,以达到最佳的变频控制,如图2

我们在喂料机后端安装了一个活动接头,方便操作工拆卸保养,根据1号称的参配比例和流量,我们将输送带频率设定在50HZ,因为1号称的提升机的高速频率是40HZ,低速频率是30HZ,2号称的输送带频率设定为35HZ,因为2号称参配比例小,只有4%,提升机高速频率是30HZ,低速频率是20HZ。安装完硬件,我们在程序上也做了改动,如图3,

我们将喂料机后端的光电开关信号来控制参配添加的皮带的启停,以达到喂料机的料位均匀。在人的不可控因素这点上,我们在程序上也做了改动,以前的喂料机在所有光电开关都亮出来的情况下,延时10分钟,整个喂料机就会停机,如图4,

T120在三个光电开关都亮开的情况下,10分钟之后就会自动停机,必须重新进行一次预填充,才能正常恢复运行,如图5,

T120触发以后,喂料机要再次启动需要进行下一次的预填充,非常耽搁时间,会导致参配精度跟不上,造成被迫使整条线的停机,现在我们将这个信号取了出来,如图6,

这就是新添加程序,我们将T120这个点用来控制两个输出,一个输出是在现场的I/O箱上端安装了一个报警灯,如图8,

用这个信号来控制报警灯,以提醒参配工该添加参配丝了,最大限度的杜绝了人为的因素,并且设备也不会停机,不会影响产品质量,高标准的满足工艺要求,还有一个输出给到了WINCC,上位机中控室的画面上,如图7,

这样的双重保险完全可以杜绝人为的断料停机,因为在以前出现此情况后,操作工基本会凭经验判断,参配精度能否达到,如果能达到,就不会把设备停下来,而是继续补救添加来追参配的精度,追得上精度就不了了之,认为产品合格,但按照现在的工艺标准来说,就这样的双重保险完全可以杜绝人为的断料停机,因为在以前出现此情况后,操作工基本会凭经验判断,参配精度能否达到,如果能达到,就不会把设备停下来,而是继续补救添加来追参配的精度,追得上精度就不了了之,认为产品合格,但按照现在的工艺标准来说,会存在一个参配不均匀的说法,你虽然把该参配的东西参配进去了,但分布不均匀,对产品质量也会有影响,所以作为一名技术人员,我们能做的,就是要规避这些一切的小细节,最大限度的满足工艺标准,确保产品质量过硬。

4.效果验证

新添加了两部参配输送带后,使其能够均匀的为喂料机提供物料,如图9,

喂料机也恢复了自己应有的功能,如图10,

严格按照参配的规范化程序在走,在输送带的两侧也专门安排了分选异物的人员,均匀的参配布料,使得分选人员也得心应手的从参配的物料中分选出各种杂物,特别是塑料碎屑,这就叫有针对性的分选,基本能夠杜绝各种异物流入下一道工序,影响产品质量,在人为的因素这一块,也作出了最大限度的改动,就算你喂料机的物料跑空了,报警灯会立刻提醒操作人员添加物料,中控室也有显示能及时提醒,并且喂料机也不会因此停机重新预填充,补救措施相当到位,在操作方面,每部参配输送带后端还给操作人员添加了一个入口平台,方便将参配丝加入输出带,在开包的过程中就可以更细致的避免塑料碎屑的产生,相比以前将参配丝一袋袋提到提升机内部,既减少了劳动量,又最大限度避免了塑料碎屑的产生,保证产品质量。

总结

任何行业,产品质量都是重中之重,在这个细节决定成败的年代,没有最好,只有更好,特别是我们搞电气技术的人员,当今中国发展迅猛,特别是电气技术无论是硬件还是软件更新换代都非常的块,作为一名技师,时刻为自己充电充能,以保证自己的知识储备能大于实际应用才不至于落后,能够在工作中面对问题,解决问题,体现自身的价值,为以后的新线打好基础,拉过去就能打硬仗,为川烟的未来作出自己的一份贡献。

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