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煤粉锅炉冷态启动深度节油技术的探索与应用

2019-10-19谢风林

科技创新导报 2019年12期

谢风林

摘   要:近年来,机组调峰启停次数增加,燃烧用油已成为火力发电厂一笔很大的开支,节约锅炉启动耗油已成为节能降耗的重要课题之一。针对某电厂节油点火小油枪不能高效利用的问题,提出锅炉冷态启动深度节油技术方案,从系统改造、升炉操作方面进行优化改进,深度挖掘节油潜能,节油效果显著。

关键词:小油枪  深度节油  冷态启动  以煤代油

中图分类号:TM621.2                             文献标识码:A                        文章编号:1674-098X(2019)04(c)-0141-03

1  立项背景

采用大油枪(1t/h)作为点火燃烧器用,油枪火焰与煤粉气流距离大,二者直接混合效果差,在锅炉启动及低负荷期间,需消耗大量的燃油来点火、助燃,才能达到点火及稳燃的效果,造成启动耗油量大。某电厂已于2011年将#3、4炉下层4支大油枪改造为气化小油枪,出力为0.09t/h,作为点火燃烧器和主燃烧器使用。但由于小油枪易堵塞、漏油、无火检、油压波动等因素,在锅炉冷态启动中,小油枪的使用受到限制,未能充分发挥节能作用。

以下是近几年#3、4炉启动用油统计情况。

由表1、表2数据得知,#3炉的平均启动耗油为30.6T,#4炉的平均启动耗油为34.2T。经了解,2015—2018年,#3、4炉启动中,受堵塞、漏油、无火检、油压波动等因素影响,小油枪均未投入使用,从而导致启动耗油居高不下。

2  技术方案

2.1 小油枪系统优化改造

优化改造前,如图1所示,该系统存在以下问题:

(1)助燃风取自热风箱:压力偏低,小油枪冷却效果差,容易造成回火,烧损小油枪。

(2)小油枪点火枪无推进器:点火枪固定在燃烧套筒内,容易烧损。

储能稳压罐:油罐充油时油压波动大,容易造成大油枪熄火。

针对以上问题,对系统进行优化改造,如图2所示。

(1)将小油枪助燃风改为取自送风机出口管道,风压提高,提高冷却效果。

(2)小油枪点火枪加装推进器,小油枪点着火后,点火枪退出,防止烧坏。

(3)取消储能稳压罐,避免油罐充油时引起燃油压力波动,影响大小油枪的正常投运。

2.2 改良小油枪的使用办法

(1)稳定仪用压缩空气压力。

提前增启一台仪用空压机,稳定仪用压缩空气压力在0.6~0.7MPa。大油枪在升炉过程中用气量大,导致仪用压缩空气压力下降。因此提前增启一台仪用空压机稳定压力,保证大小油枪的正常使用。

(2)提前试运小油枪。

提前进行小油枪试运,确保各角小油枪推进器、点火器、电磁阀动作正常,并为故障设备争取更多的消缺时间,及早投入小油枪运行。

(3)调整一次风压。

调整一次风压,保证一次风速18m/s,其他一次风门关闭,炉膛压力保护投入。点着火后适当调整风压,使小油枪火焰明亮、形状规则。

(4)优化点火操作。

点火步骤:推进点火枪→打火→开雾化阀→开油阀→退出点火枪。点火时必须就地观察,若无火检,逻辑保护关油阀,则适当关小一次风门,重新点火,直至小油枪点着火。为防止小油枪堵塞,小油枪停运后应保持吹扫阀一直打开,直至下次开停机小油枪投运前关闭。小油枪运行期间未达脱油条件时始终保持一支大油枪运行,避免小油枪因运行不稳定导致对应给粉机煤粉着火不完全。

(5)优化投粉操作。

只有上层大油枪升炉的情况下,投粉顺序为:上层给粉机→中层给粉机→下层给粉机。其中下层给粉机的投运条件为:炉膛出口温度380℃,热风温度180℃。在不使用小油枪升炉的情况下,基本都是冲转并网之后才开始投入第一台给粉机运行,投粉时间相对滞后,如图3所示。

小油枪布置在下层火嘴的中间,可以直接点着煤粉,实现提前投粉,以煤代油。使用小油枪升炉时,优化投粉顺序:下层给粉机→中层给粉机→上层给粉机。优化下层给粉机的投粉条件:炉膛出口温度280℃,热风温度120℃。上层给粉机投运时炉膛出口温度仍须达320℃以上为宜。

使用小油枪升炉的情况下,在冲转前就可连续投入多台给粉机运行。如图4所示,第一台给粉机投运时,炉膛出口温度280℃,热风温度126℃。冲转前已投入4台给粉机,实现提前投粉,以煤代油,有效降低锅炉启动耗油量。

2.3 制定冷态升炉油耗控制方案

不使用小油枪,点火升炉至少需要投入3~4支大油枪运行,而且投粉、脱油时间滞后,启动油耗基本在33T以上。小油枪升炉深度节油技术的应用,可减少大油枪的投运数量,并能提前投粉,及早稳定燃烧,提前脱油运行。在冷态启动中,通过精准控制各阶段油耗,能有效降低机组启动用油。

(1)小油枪投粉前的油耗指标控制。

投粉前,控制温升曲线,尽快投入两只大油枪,试点四角小油枪,并投入运行。直至炉膛出口温度达280℃且热风温度达120℃,可投粉(下层给粉机)。考虑此过程需试运所有油枪、大油枪切换,建议用时2h,油耗5T。

(2)小油枪投粉后至冲转前的油耗指标控制。

达投粉条件后,尽量投入三台以上小油枪对应下层给粉机运行,视情况调整给粉机转速或增投对应大油枪的中层给粉机,稳定参数,准备冲转。此过程考虑操作调整比较多,以稳定、可控、安全为主,建议用时2h,油耗5T。

(3)冲转过程的油耗指标控制。

此阶段主要保持参数稳定,顺利冲转、暖机。建议用时1.5h,油耗3.5T。

(4)并网后的油耗指标控制。

并网后及时增投给粉机,保持参数稳定,逐步退出大油枪,50MW后退出所有油枪运行。此过程关键是,在保证汽机胀差、蒸汽温度可控的情况下,尽快增投给粉机,及早稳定燃烧,退出油枪。此过程建议用时1.5h,油耗3T。

该油耗控制方案的总油耗指标为16.5T。此油耗控制量是以有两支及以上小油枪可用为前提,若四支小油枪均可用,油耗还可进一步降低。

深度节油技术在2018年10月9日#4炉冷态启动中,得到很好的应用,节油效果明显。此次启动,严格按照小油枪冷态升炉油耗控制方案执行,如表3所示。各阶段油耗可控,启动油耗14.8T,节油率达55%。

3  应用成果

2018年7月份以来,锅炉冷态启动深度节油技术在#3、4炉冷态启动中的应用,有效降低了锅炉启动油耗,如表4所示。#3炉的平均油耗为19.2T,#4爐平均油耗16.4T。对比近几年来的统计数据,#3炉的节油率达37%,#4炉的节油率高达52%。锅炉冷态启动深度节油技术的成功应用,节油效果显著,有效降低电厂机组启动的成本支出,提高经济效益。

参考文献

[1] 武爱霞.微油点火技术在电厂锅炉中的应用[J].电力安全技术,2014,10(7):53-54.

[2] 王尚禹,郭旗,毛丽姝.小油点火系统运行及故障分析[J].电力技术探讨,2014(9):261-262.

[3] 贾宏禄.350MW机组冷态启动以煤代油的试验[J].发电设备,2008(2):137-139,142.