RL-SL型蒸汽吹灰器缺陷浅析及治理
2019-10-14范田飞马洋
范田飞 马洋
摘 要:蒸汽吹灰器应用于燃煤锅炉受热面的积灰清理,确保烟气与受热面的传热效果。某电厂两台1000MW机组均采用上海克莱德的RL-SL型蒸汽吹灰器进行清灰,目前严重缺陷主要集中在传动链条脱落、内外管磨损弯曲。本文主要对以上缺陷进行分析并提出相应的维护检修对策。
关键词:RL-SL型蒸汽吹灰器;链条半扣;内外管
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.04.174
1 概述
某电厂2台1000MW机组锅炉在屏过、高过、高再、低再及低过区域共安装有RL-SL型长伸缩吹灰器80台。RL-SL型长伸缩式吹灰器主要由大梁、齿轮箱、行走箱、吹灰管、阀门、开阀机构、前部托轮组及炉墙接口箱等构成。其工作原理是通过电机带动齿轮箱转动,推动吹灰器管向前移动,链条传动行走箱,再通过跑车侧面撞销撞击支撑拨叉,保证跑车运行到托架位置时托架能够顺利升降,行走箱转动外管,保证喷嘴以螺旋线形式吹扫受热面。
蒸汽吹灰器如果发生故障,会影响吹灰效率,严重时会造成管壁超温、烟道堵塞,造成受热面换热效果下降,影响锅炉效率和经济性;局部积灰还可使过热器及再热器产生热偏差,影响锅炉安全运行。
2 缺陷原因分析
2.1 传动链条脱落
RL-SL长伸缩吹灰器外管较长,达到17米,整个重量约1吨,吹灰器在投运期间传动机构承载的负荷较大,长时间运行后,导致张紧机构损坏造成链条脱落。
张紧机构损坏缺陷频繁的原因:
(1)吹灰器链条长度设计不合理,链节数量使用不当;
(2)链条张紧机构底座固定螺栓较细(M6×40),安装时空间狭小,无法有效紧固到位;
(3)张紧机构固定螺栓处于非常狭小的空间,不利于消缺期间进行检修,而张紧机构固定螺栓只有两个受力点,该区域处于应力集中位置,长时间后处于拉裂状态后导致该处疲劳断裂。
2.2 内外管故障
(1)外管弯曲。吹灰器运行时,外管外壁与前部托轮间存在机械摩擦,而且外管内壁受吹灰蒸汽冲刷,在热交变应力及重力作用下变形弯曲;另一种情况是吹灰器运行中卡涩超过30分钟,在高温烟气作用下发生蠕变变形,导致弯曲。
(2)外管断裂。长伸缩吹灰器外管存在两处焊缝,分别位于外管外径变径处,由于焊缝受热交变应力作用产生疲劳裂纹,同时,吹灰器进入炉膛后,外管摆动幅度较大,造成焊缝处承受的拉力較大,运行期间不断扩展,导致外管焊缝断裂。
(3)内管焊缝胀粗。主要原因是内管长期处于高温、高压蒸汽环境中,焊缝频繁处于冷热交变状态,焊缝处金相组织发生变化,使得焊缝外径大于内管外径,出现胀粗现象,会造成行走箱的卡涩。
(4)内管磨损。吹灰器在行进过程中,动静密封与内管相对运动摩擦,吹灰器运行至内管6~8m位置时,内管弯曲幅度最大,填料、铜衬、铜环与内管的摩擦力最大,导致磨损加剧,同时外管内壁的内管支架与内管表面间也存在直接摩擦,若外管内壁支架存在缺陷,将造成内管表面划痕;填料室内部卡簧与内管间的机械磨损,也会造成内管表面划痕。
3 研究及治理措施
3.1 链条改造
现场RL-SL型长伸缩吹灰器行走箱上下两个齿轮中心距为340mm,链条链节数为62节,根据数据计算对链轮链条进行计算确认:
链节计算公式为:Lp=2a0/P+(Z1+Z2)/2+C/(a0/P),其中:C=[(Z1-Z2)/2π]?,小齿轮齿数Z1=17,大齿轮齿数Z2=34,初定中心距a0=340,节距P=19.05。
链节数应为61节,链扣30.5扣。厂家根据链扣选择常用标准,中心距为340mm变速箱链扣选用62节,31扣(因在使用同类型链扣情况下,半扣将降低整条链条20%强度),这样链节较计算结果长了1.5节。必须加装张紧机构用来对链条进行固定。
针对中心距为340mm变速箱若链条使用半扣连接强度将下降20%,经现场应用证明,使用半扣后链条强度能够满足实际情况,将不再需要张紧机构,从而在根源上避免张紧机构损坏带来的问题。
3.2 外管防磨防爆
(1)划线法在外管弯曲检查中应用。结合以往静态检查吹灰器外管弯曲的方法,采用动态划线法对长伸缩吹灰器外管进行检查:送电进退所有长伸缩吹灰器,在距离枪头1/3处固定记号笔,吹灰器在行进过程中记号笔将在枪管壁划出记号,若吹灰器外管呈现间断记号,证明外管存在弯曲现象。
采用上述划线法对四期某台吹灰器外管进行检查,发现外管壁呈现连续3-4圈螺旋线间断,间断距离约3cm左右(超过周长十分之一),此外吹灰器外管在行进过程中上下摆动,摆动幅度超过3cm,即判定为外管弯曲。
(2)测厚仪在内外管磨损中应用。四期长吹外管外径为140mm,外管壁厚分三段,为6mm、10mm,16mm,选择靠近墙箱处的6mm壁厚段进行测量;内管壁厚均为2.9mm,内外管测厚初期测量靠近提升阀处,采取按照圆周方向三点进行测量,同时选择多处测量点,选取最低值或平均值记录,待检修吹灰器手动进退时再进行确认观察。
(3)外管焊缝射线探伤检查。由于吹灰器外管出厂后,外表面焊缝已通过一系列处理,无法通过表面探伤对焊缝检查。可通过射线探伤对焊缝内部组织结构进行判断,确保焊缝无缺陷。
4 结束语
(1)锅炉吹灰的正常投运是重中之重,吹灰器寿命管理工作重在加强备品入库验收和定期检测,同时加强日常维护和保养。
(2)链条半扣、划线法的应用,已经在本厂得到了有效应用,效果良好,可进行推广使用。
参考文献:
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作者简介:范田飞(1993-),男,山西晋城人,本科,助理工程师,研究方向:锅炉辅机。