YDYY带式压滤机在晓明矿的应用
2019-09-28初静陈文策崔志强娄铁民
初静 陈文策 崔志强 娄铁民
【摘 要】晓明矿选煤厂结合压滤车间实际空间条件,引进了YDYY带式压滤机并在使用中进行改进,提高了YDYY带式压滤机的处理能力,降低了滤饼的水分,提高了煤泥的发热量,并对压滤机控制系统、上料系统进行了自动化改造,使YDYY型带式压滤机多年来一直满足晓明矿煤泥水处理的生产需求。
【关键词】带式压滤机;处理能力;脱水效果;滤带;自动化
中图分类号: X703 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2019)23-0037-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.23.015
晓明矿选煤厂为1968年建成,设计能力60万吨/年,经1987年改扩建后设计能力135万吨/年。随着环保要求的提高,2001年对煤泥水处理系统进行改造,新建压滤车间,煤泥水处理工艺也由原来的煤泥池沉淀,改造为耙式浓缩机浓缩后,进入带式压滤机加工成煤泥饼后销售。近年来,随着煤炭市场对洗产品需求量的增加,煤泥水量也随着增加,导致原带式压滤机能力不足,脱水效果不好,不能满足洗煤生产需求,由于受压滤车间位置限制,安装板框压滤机空间不够,新建板框压滤车间投资大,因此晓明矿选煤厂于2010年将压滤机更新为YDYY型带式压滤机,并在实际应用中进行改进,使YDYY型带式压滤机多年来一直满足晓明矿煤泥水处理的生产需求。
1 YDYY-3000带式压滤机的技术参数
晓明矿压滤车间3台带式压滤机,型号YDY-3000,采用两用一备的工作方式,其中602#、603#压滤机共用2#稳压罐,601#压滤机用1#稳压罐。YDYY-3000带式压滤机是利用重力和挤压力的作用使煤浆脱水,并能连续排出滤饼的压滤机。
2 YDYY-3000带式压滤机工作过程原理
2.1 絮凝给料阶段
经耙式浓缩机浓缩的煤泥水(浓度为320g/L-700g/L),由底流泵输送至稳压罐,在稳压罐下方管路中加入浓度为0.1%的聚丙烯酰胺溶液,经聚丙烯酰胺絮凝后,使悬浮的煤颗粒絮凝形成大片絮团,大部分毛细水也变为游离水,形成絮团后的煤浆给入压滤机上滤带水平段上,进入重力脱水阶段。
2.2 重力脱水阶段
煤浆进入压滤机上滤带后,首先开始重力脱水。经絮凝形成絮团好的煤浆流动性下降,煤浆中的毛细水变为游离水,大部分游离水会在重力的作用下透过滤带被脱除。
重力脱水区应有足够的长度,尽量多脱水,才能保证物料进入压力脱水阶段经得住滤带和压辊的挤压。DYD压滤机重力脱水段的长度为3.5米。
2.3 压力脱水阶段
经过重力脱水后,下滤带与上滤带重叠,这时煤浆被夹在上下滤带之间,煤浆与上下滤带在不同直径的压辊间绕行前进,再由挤压辊的挤压下进一步脱水。
压力脱水阶段包括预压脱水、低压脱水、高压脱水三个阶段。
2.3.1 预压脱水
进入预压脱水区,随上滤带进入上下滤带形成的楔形区,随着上下滤带的距离越来越小直至逐渐重合,煤浆所受的压力越来越大,进行预压脱水。
2.3.2 低压脱水
物料与上下滤带在压辊间绕行前进,不同直径的挤压辊及滤带本身的张力,向物料施加压力,不断的压缩物料,挤出毛细孔中的水。上下滤带夹着物料每经过一个压辊,运动方向都发生改变,颗粒之间的相互位置变动,毛细管被破坏,从而有利于物料脱水。
2.3.3 高压脱水
利用加压辊对滤饼施加线压力,进行高压脱水。
2.4 卸料、清洗阶段
经过重力脱水、挤压脱水后,靠滤带的弯曲和滤饼的自重,并借助刮板的作用,使滤饼与滤带分离,滤饼卸至604#皮带机,落地后销售;滤带清洗干净后开始下一个工作循环。
3 应用中改进
3.1 絮凝方式改进
絮凝阶段是压滤机脱水成败的关键,絮凝的程度,是否形成絮团,是压滤机脱水后物料能否形成滤饼的关键,药剂的用量、浓度及添加的方法,药剂与煤浆是否均与混合都会影响絮凝程度。原设备药剂直接在稳压罐去压滤机下方的管路上添加,由于煤浆流速大,造成药剂与煤浆不能均匀混合就进入重力脱水阶段,絮团形成不好,因此针对这种现象,我们在来料管路上安装紊流搅拌装置,并将加药点改在紊流装置上,使煤浆与药剂混合均匀,形成良好的絮团。
3.2 进料方式的改进
原压滤机进料管顺着滤带运行的方向,将煤浆给入压滤机上滤带,煤浆不能沿滤带全宽分布,且薄厚不均,容易造成滤带跑偏、打褶,因此我厂对给料方式进行了改进,将进料管改为逆滤带方向,并由机电班自制安装了平料器,煤浆沿滤带运行反方向进料,遇挡板后散开,再经平料器均匀摊开,保证了煤浆均匀分布,避免滤带跑偏、打褶,并且延长了重力脱水时间。
3.3 滤带冲洗装置的改造
原压滤机滤带冲洗装置的喷嘴易堵塞,造成冲洗压力不足,滤带冲洗不干净,影响压滤机脱水效果。清理喷嘴堵塞需将冲洗装置拆下后进行,针对这种情况我们对喷水管进行了改进,在喷水管内安装滚刷,喷嘴堵塞时,仅需转动滚刷就可以将喷嘴清理干净。
3.4 加压辊改造
原压滤机两个挤压辊間距为弹簧调整,高压脱水效果不好,因此我们对挤压辊进行了改造,采用丝杠调整挤压辊间距,保证脱水效果,降低滤饼水分。
3.5 PLC控制系统改造
YDYY压滤机的控制部分为一台3kW的油泵电机,一台15kW的主轴电机为主,辅助四个张紧缸(共用一组电磁阀),四个调偏缸组成。原控制系统中中间继电器、时间继电器的使用数量大,且频繁损坏,容易造成生产中断事故,因此我厂利用PLC控制系统代替继电器控制,可以省去大量的继电器,PLC又可以直接为接近开关提供DC24V电源,减少生产中断事故。
3.6 压滤机自动给料系统改造
原压滤机上料需人工开启两台底流泵,将浓缩机底流输送至稳压罐,稳压罐自流到压滤机给料,经常出现断料或稳压罐满后煤浆溢出现象,不但影响周围卫生环境,有时还会冲到电气设备上,对现场安全、标准化不利。针对这一问题选煤厂对压滤机给料系统进行了自动化改造。在稳压罐上安装西门子料位计,由料位计对稳压罐里的煤泥水高度进行测量,利用料位计测量产生的4—20MA电流数值变化反馈给配电室里的PLC300,连入选煤厂集控系统,在PLC上编制底流泵控制程序,用比较指令使煤泥水位低时底流泵开启、水位高时底流泵停。根据现场需要我们将底水位设在距物料计1.7米,高水位设在距物料计0.4米来保证供料的稳定。
4 应用效果
通过对YDYY型带式压滤机使用和改造,取得了良好的效果,满足了洗煤生产及煤泥水处理需求。压滤机絮凝方式的改进,使煤浆与药剂混合更均匀,絮凝效果更好,保证了压滤机的脱水效果。采用丝杠调整挤压辊间距,保证脱水效果,降低滤饼水分。采用PLC自动控制系统,使设备运行更加平稳可靠,维护更加简单。压滤机自动给料系统改造,保证了压滤机的连续供料,避免了煤浆溢出现象,并且减轻了工人的劳动强度。
5 经济效益
YDYY型带式压滤机应用和改造后,煤泥的全水分降低了6%,煤泥平均发热量提高了400卡/克,煤泥平均售价提高了20元/吨,按平均年煤泥产量9万吨,年增加销售收入=20*9=180万吨/年。
压滤机自动化程度的提高,每小班可节省岗位工人1人,原班节省4人(包括替休),工人工资为每月3500元/人,年节约人工费=0.35*4*12=16.8万元。
总效益=180+16.8=196.8万元。